我廠回轉窯為Φ3m×60m,煤粉制備為中Φ1. 7m×2.5m風掃式煤磨,原生產工藝流程如圖1所示。進廠原煤經原煤倉、圓盤喂料機入磨機,粉磨后的煤粉隨氣流入粗粉分離器,分離出的粗粉經螺旋輸送機回磨繼續粉磨,細粉隨氣流進入細粉分離器。分離出的細粉進入煤粉倉,出細粉分離器的氣體一部分做一次風入窯,一部分做煤磨的循環風使用。
1999年投產以來,由于煤粉制備系統的循環風與入窯一次風相關聯,產量要提高,磨內風速要加大,風機風量相應也要加大,而風機風量受入窯一次風限制而不能隨意加大,所以煤磨產量受到限制,篩余在10%時,煤磨臺時產量只有2.4t/h。
為了滿足燒成系統對產量的要求,必須放寬煤粉細度,但煤粉粗,窯內燃燒不完全,形成還原氣氛,產生還原料。
二、改造后的工藝系統
采用風掃煤磨與雷蒙磨(4R3216)串聯,煤粉制備生產工藝流程如圖2所示。
原粗粉分離器分離出的粗粉不入風掃磨,經螺旋輸送機入雷蒙磨,粉磨后經磨內分析機選粉后隨氣流入細粉分離器,分離出的細粉經斗式提升機入煤粉倉,煤粉輸送氣流由風機形成閉路循環,由于漏風等因素造成氣流不平衡時(風機輸出大于輸入),少量富裕氣體經排氣閥、旋風除塵囂排出(因排出的氣體未能達標,現已更換為小型袋除塵器)。風量閥控制雷蒙磨循環風量,調節煤粉產量與細度。
三、 改造后使用效果
(1)新系統操作與煤粉產量
在煤粉制備運行中,先開風掃磨.后開雷蒙磨.根據雷蒙磨的負荷合理控制圓盤給料機的下煤量,熱風爐設在風掃煤磨入口端,細度控制先調整粗粉分離器風葉,后調整分析機轉速。
改造前后風掃磨的風量不變,窯頭風機為9 -19№7. 1D,風量7 500ITI3/1i,以循環風調節閥控制入窯風量能夠滿足入窯要求,串聯雷蒙磨后不影響入窯風量。改造后煤磨煤粉篩余值控制在10%以下,新系統兩磨串聯生產.風掃磨烘干、擊碎能力強.雷蒙磨研磨能力強,兩磨優勢互補.產量增加,臺時產量由原來2. 4t/h增到5.2t/h,增加了2.8t/h。產量增加既保證了生產,又增加了煤磨系統檢修時間。
經運轉1年.2002年5月去掉了風掃磨循環風系統.產量仍能保證在5. 2t/h,故拆除原循環風管、循環風控制閥。
(2)節電
原煤磨系統總功率104kW(其中煤磨95kW,斗式提升機5. 5kW,圓盤給料機lkW,螺旋輸送機1. 5kW,葉輪給料機lkW).臺時產量按2.4t/h計,電耗為43kWh/t。
新系統增加功率72kW(主電動機45kW,分析機5. 5kW,風機15kW,斗式提升機5.5kW,葉輪給料機lkW),按增加產量2.8t/h計,電耗為25. 7kWh/t,較原系統減少17. 3kWh/t。
由于煤粉產量提高,滿足了生產的需要,煤粉細度得到控制,煤粉篩余值可根據煤的質量降到5%。窯內煤粉燃燒完全,減少了黃心料。
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