河南某公司對鈦白粉生產原料粉碎工序進行了技術改造,鈦白粉設計能力由原來2萬t/a擴大到3萬t/a,采用中3 000 x6 000球磨機,該球磨機由磨機、收塵器、主風機等組成閉路循環系統。①磨機配備高低壓潤滑站、慢速驅動裝置、SP -4干油噴射潤滑裝置,主軸承內部裝有測溫裝置,與主電機聯鎖。②采用了國內先進的WF -2800分級機,分級粒度可進行調節,分級精度高、粒度細,轉速可在150~ 500 r/min范圍內調節。③采用JLPM5B - 310型氣箱脈沖吸塵器,吸收效率高排空氣體含塵濃度低于0.1 g/m3,折合粉碎每噸礦粉排放0. 25 kg,與原工藝粉碎每噸礦粉排放量30 kg相比降幅較大,不僅符合環保要求,而且降低礦粉、節約能源。④主風機葉片噴涂耐磨層,可有效延長使用壽命。工藝流程見圖1。
通過對粉碎系統的改造,可使原料礦粉碎在負壓下操作,沒有粉塵外漏,操作環境好。單套設備生產能力可達到12 t/h以上,完全滿足生產需要。
![球磨機工藝流程圖 球磨機工藝流程圖](/uploads/allimg/121020/1-121020162Z2K0.jpg)
2 改造效果
改造后,①原礦粉碎細度提高,更適合生產工藝要求,有利于反應,使酸解率提高,礦粉降低,反應周期縮短。原設備325目,篩余量達2%以上;現設備325目,篩余量約0.6%。②產量增大。原設備每臺每日生產磨礦30~35 t,共需3臺設備,月產鈦白粉1000—1200 t;現設備每臺每日生產磨礦300 t,可滿足計劃月產鈦白粉3 000 t。③操作簡單,自動化程度高,節約人力,提高效率。④維修費用減少。原設備因托滾、磨環、電機等部件易損壞,年維修費用
從表1可知,原礦粉碎系統改造后,粉碎每噸礦粉綜合成本下降了95. 29元。
表1 改造前后消耗對比 元/t
項目 | 維修費 | 礦耗 | 電耗 | 人工 |
改造前 | 7.5 | 81 | 43.3 | 6 |
改造后 | 0.83 | 0.68 | 39.9 | 1.1 |
節約費用 | 6.67 | 80.32 | 3.4 | 4.9 |
3萬t/a鈦白粉系統原礦粉碎經技術改造后,提高了產量,節約了能耗,改善了工作環境,提高了勞動效率,降低了勞動強度,實現了集中管理、集中供礦,滿足了鈦礦粉碎生產需要。
三門峽富通新能源除了銷售球磨機還銷售雷蒙磨、雷蒙磨粉機、雷蒙磨配件等。