粘土烘干系統電除塵器出口原離心引風機22kW,全廠綜合技改以后,生產能力增加,離心風機改成30kW。由于風機體積大,工期緊,未澆注水泥基礎,只焊接整體槽鋼底座。技改初期風機使用情況尚好,隨著時間的推移,風機振動日益明顯,電動機電流也極不穩定,圍繞著風機振動可能會出現的原因進行了如下檢查:
1)加固風機的槽鋼基礎,焊加強筋,打三角撐;槽鋼基礎加減振塊。
2)校驗兩皮帶輪的同側端面是否在同一豎直平面內,井稍作調整,見圖1。
![風機顆粒機 風機顆粒機](/uploads/allimg/130113/1-1301131606442D.jpg)
3)檢查風機過橋軸承。軸承1更換過3次,效果不大,軸承2沒有換過。但軸承2徑向游隙比軸承l還小,基本排除振動由軸承2引起。
4)風機風葉做簡單的靜平衡試驗,風葉靜止之后不固定地停留在任一位置,表明風葉的靜平衡良好。
如此之后,風機振動仍然厲害,而且隨風門開大,振動愈厲害,風門處振動明顯,電動機底腳基礎振斷,風機槽鋼處振裂。
我們叉割開進風管檢查風葉,發現風葉上落灰較多,風葉狀況較好,進風管積土較多,進風管中風門和電除塵器出口1. 2m的距離,積土深度約占進風管直徑的一半,土板結,較潮濕,全部清灰之后組裝焊接,振動即消除。
分析原因,認為雨天土流量大,土在進風管沉積,由于進風管較短,直徑又大,造成風機的進風負載不平衡。因此雨天適當控制流量,提高烘干沸騰爐溫度,定期徹底清除進風管積灰。系統停機之后,引風機再多開20min,保證進風管、風葉不積灰。處理之后,風機的運行狀況一直比較好。
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