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生物質鍋爐新聞動態

 

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35t/h煤粉鍋爐改瓦斯爐技術分析

發布時間:2013-03-10 11:22    來源:未知

    中國石油某公司2007年進行煉油裝置能量優化,原油加工能力從150萬t/a上升至200萬t/a,催化裂化加工能力從60萬t/a提高到90萬t/a,隨著煉油裝置加工量的提高,煉化瓦斯量也相應增加。過剩的煉化瓦斯直接經火炬排放,為了節省能源,將動力車間長期停運的一臺35t/h煤粉爐改成瓦斯爐,將過剩的瓦斯引入燃燒,產生中壓蒸汽,進汽輪機組發電。動力車間35t/a煤粉鍋爐(型號:BG-35/39-M3)是北京鍋爐廠1988年設計制造的,1990年投運,2001年重催CO余熱鍋爐投運后停運。
1、改造的原則及內容
1.1改造原則
    本著鍋爐主體結構和受熱面結構改動盡可能小,盡能提高改造后的鍋爐出力,改造后鍋爐燃料全部為瓦斯。改造主要為爐本體、燃燒器、瓦斯凈化及調壓系統、引送風系統、送風系統、尾部煙道、控制系統等部分組成。
1.2爐本體改造
    拆除鍋爐的制粉系統、燃料油點火系統。燃氣鍋爐不同于燃煤鍋爐,它需要使用燃燒器將燃料噴入鍋爐爐膛,采用火室燃燒而無須使用爐排設施。由于燃氣鍋=爐燃燒后均不產生燃料灰渣,故無須排渣設施。為了防止爐膛漏風,提高鍋爐效率,需封堵水力除渣槽,將鍋爐底部冷灰斗用耐火澆注料修補封死。
     富通新能源生產銷售的生物質鍋爐如下所示:  1.3燃燒器的改造
    改造選用是4臺RT-1000型擴散式燃燒器,每臺燃燒器的燃氣量為300~1000m3/h,壓力為0.01N0.05 MPa,主要由燃燒噴嘴、風門電動執行機構、點火器及火焰監控組成。RT-1000型擴散式燃燒器采用三道旋流葉片,群管多噴頭的擴散燃燒方式,瓦斯氣直接從多頭多孔中噴入燃燒室,再與同進燃燒室的空氣混合后進人爐膛燃燒。燃燒室的中部為旋流風,四周為直流風,其比例可調整,能有效地保證燃燒時火焰的形狀、長度可調。為了避免爐膛死角存有少量瓦斯殘氣,在燃燒器上專門配有長明燈小火把。點火器裝于燃燒器中的管中,抽裝自如,便于檢查。其風門電動執行機構,摒棄了帶凸輪連桿的伺服機構配備的一體化電動執行器,可確保風門調節靈活、可靠。
    燃燒器采用四角布置,在爐膛內做切向圓燃燒。沒有選擇燃燒器一面墻布置方式,主要考慮原鍋爐煤粉燃燒器為四角布置。如果采用一面墻布置方式,為將4個燃燒器布置進去,前墻水冷壁需做煒彎處理的工作量較多,前爐墻改動工作量也較大,且需將四角封堵。采用燃燒器四角布置,只需將每個角的八根水冷壁做煨彎處理即可,改動工作量較小。這樣既保持了原有爐膛的受熱面,又基本保持了爐體的原貌,對鍋爐爐墻破壞最小。以爐膛中心∮260的理想圓為基準,對四角瓦斯氣燃燒器的主火焰中心線作切向圓布置,其優點是:
    (1)4個燃燒器火焰在爐內形成切向旋焰,利于瓦斯在爐內最大限度燃盡;
    (2)保證了相鄰火焰及對角火焰無干擾現象;
    (3)可滿足大負荷。
1.4鍋爐引、送風系統的改造
    由于鍋爐爐膛為微正壓燃燒,高溫過熱器后為微負壓燃燒,因瓦斯波動鍋爐負荷隨之變動很大,鼓、引風機決定使用變頻控制轉數,這樣不僅便于對鍋爐的燃燒進行控制,而且可降低能耗。
1.5煙道系統改造生物質鍋爐
    由于瓦斯量冬季和夏季區別較大,鍋爐負荷會隨之發生很大的變化,瓦斯氣中還含有H2S,鍋爐尾部可能會產生低溫結露腐蝕,所以必須確保排煙溫度要高于140℃。最后一組省煤器,在改造時煙道做旁路連接,將低溫空氣預熱器摘除,以應對負荷變化造成的腐蝕。熱電偶采集點布置在高溫空氣預熱器前后,根據溫度的不同采取不同的短路措施。旁路控制裝置采用電動執行器。在低負荷時(20t/h)打開旁路,用煙道門的開度來控制尾部的煙氣溫度。煙道及風機機組系統,煙道兩組可相互間切換也可同時并開。由于瓦斯氣燃燒后,煙氣較為潔凈,為減少煙道阻力,將原水膜除塵器予以短路。
1.6燃氣的脫液、過濾及減壓
    因為瓦斯氣中含有液體及雜質,必須經過脫液和過濾才能送人減壓器,否則會影響減壓器的使用。脫液采用旋風分離脫液罐,脫液指標為≤10g/3。瓦斯氣脫液后經過濾器,進入減壓器。因瓦斯氣管網壓力波動較大考慮到燃燒的安全性,確保安全平穩的氣源進入燃燒裝置,故設置二級調壓。瓦斯管網進氣壓力0.4~0.6 MPa,經一級調壓系統調壓后穩定在0.15MPa。在每個燃燒器前,增設一組二級調壓器,將瓦斯氣出口壓力降至0.05~0.09MPa,過濾及減壓裝置在配備時采用一備一用方式。
1.7鍋爐控制系統改造
    燃氣鍋爐不同于燃煤鍋爐,噴入爐內的燃氣如果與空氣的體積比達到爆炸極限就會爆炸,因此燃氣鍋爐均需采用自動化的燃燒與控制系統。
    本次改造選用的是西門子PLC系統,實現鍋爐吹掃、置換、瓦斯系統漏檢、點火、燃燒整個過程全自動控制。西門子PLC系統對鍋爐蒸汽壓力、蒸汽溫度、給水壓力、瓦斯氣壓、煙道溫度等主要參數實施自動跟蹤與控制,對火焰監視、氣閥開啟等實施自動跟蹤與控制,對鍋爐全系統實施自動吹掃、自動點火、熄火保護、負荷調節全過程自動化。確保運行時先投引風機后投鼓風機、鍋爐在超壓時切斷燃料、低水位或超高水位切斷燃料、每個燃燒器熄火時切斷此燃燒器的氣源。確保在全部燃燒器熄火時先切斷鼓風機后切斷引風機,并留信號給汽輪機,在超高水位、低水位、超壓、超溫、每個燃燒器熄火時報警。
    閥組系統、檢漏裝置、智能型電動調節閥、火檢儀均由PLC系統控制。閥組系統主要由測試燒嘴、放散閥、阻燃瓦斯切斷閥、點火瓦斯氣切斷閥等組成。測試燒嘴和放散閥是互為配合的兩個裝置,如果測試燒嘴測得瓦斯火焰正常,燃燒良好,說明該瓦斯氣是在安全使用的范圍內,如果測試燒嘴火焰異常.并伴有爆破聲說明瓦斯氣含氧量超標,如果將其送人燃燒氣燃燒就有可能發生意外,這時就需要打開放散閥,放出不符合使用要求的瓦斯氣,放到一定程度時,繼續測試,直至合格。程序控制器檢漏儀配合對2個氣動切斷閥間進行檢漏。智能型電動調節閥可根據負荷情況與燃燒系統中的電動風門相匹配,通過改變調節閥片角度來增減瓦斯氣量。
    通過紫外線火焰監控設備和快速切斷閥構成熄火保護系統。在火焰監控上,選用的是可用于感應火焰強弱的國產火檢儀,但在安裝位置的確定上遇到了其他爐型上從未遇到的難題,因為燃燒器四角布置,同時燃燒時這就要求火檢儀只能檢測自己的火焰,必須避開相鄰及對角火焰對它的干擾,因燃燒器安裝相當緊湊,火檢儀既不能水平安裝(否則看到爐膛及對角火焰),更不能垂直于本燃燒室(爐墻很厚且破壞爐內水冷壁管),且紫外線探測儀只對根部火焰感應最強,經過反復摸索與實踐,75°角度探視燃燒室內火焰可達到理想效果。
    鍋爐通過安在過熱器后的氧化鎬探頭測得鍋爐內的氧含量,根據氧含量調整空燃比,自動調整進風量。
2、改造效果
   經過一年多的運行觀察,鍋爐改造后運行平穩,完全可適應瓦斯組份、熱值、壓力、氣量的波動,產生的中壓蒸汽并入發電機組,年發電500萬度以上,年可節約電費200萬元以上。將瓦斯廢氣引入鍋爐燃燒,變廢為寶,不但能源得到了充分利用,大大降低直排火炬造成的環境污染,且具有很好的經濟效益和社會效益。

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