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生物質鍋爐新聞動態

 

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75t/h煤粉煤氣混燒鍋爐的改造

發布時間:2013-03-14 15:18    來源:未知

     唐鋼煉鐵廠北區鍋爐車間1號鍋爐是隨1號高爐配套建成投產的煤粉煤氣混燒鍋爐,其型號為HG -75/3. 82 - MQ10。該鍋爐的主要作用是產生蒸汽帶動汽輪鼓風機組給1號高爐供風。近年來隨著鋼鐵工業的發展以及國家節能減排的要求,唐鋼高爐煤氣的綜合利用越來越受到重視。1號鍋爐原設計60%煤粉和40%煤氣的燃料配比,之后逐漸減少煤粉用量多燒煤氣,到2006年實現了全燒高爐煤氣,只在點停爐及低負荷時使用焦爐煤氣作穩燃燃料。從此結束了鍋爐動力煤的消耗,并回收利用了大量的副產煤氣,為鋼鐵廠的余能回收做出了貢獻。 1、存在的問題
   煤氣煤粉混燒鍋爐改為全燃高爐煤氣后,也產生了一些問題,其中主要問題有以下幾點:
    (1)鍋爐負荷明顯降低,原設計75t/h鍋爐全燒煤氣后鍋爐出力最大僅能達到55t/h,而正常運行時的穩定負荷僅能維持在50t/h左右。主要原因是煤氣投入量不足,原設計各角煤氣支管只有500mm,燃燒器區域管道只有250mm,由于管道的限制使投入鍋爐內的最大煤氣量只有6萬m3,嚴重限制了鍋爐的帶負荷能力。
    (2)由于高爐煤氣中含可燃成分較少(成分見表1),熱值低,只有2904U/m3,而不可燃氣體占很大比例,所以高爐煤氣的理論燃燒溫度低,燃燒后的煙氣量大,另由于爐內積灰和爐本體漏風等問題,使兩臺引風機的出力不夠,在高負荷時不能很好地維持爐內負壓。
    (3)排煙溫度過高到達230℃,在鍋爐的效率計算中,排煙熱損失是鍋爐熱損失中最大的一項。排煙溫度的升高大大降低了鍋爐熱效率,并且為了保護引風機,只能在引風機入口前對煙氣進行噴水降溫,既增加了風煙系統的阻力,又浪費了大量的水資源。
    (4)煤粉煤氣混燒鍋爐改全燒煤氣后,由于高爐煤氣燃燒溫度低,燃燒產物的輻射能力降低,水冷壁吸收輻射熱的份額降低,導致爐膛出口煙溫升高,所以過熱蒸汽溫度存在超溫問題,只能依靠增加減溫水用量來調節過熱蒸汽溫度。而減溫水管道的粗細直接決定了減溫水的投入量,原煤粉煤氣混燒爐減溫水管道設計較細,使過熱器時有超溫現象。
   針對上述問題,決定對鍋爐進行改造,消除缺陷,提高鍋爐利用率。
2、改造方案的實施
    (1)水冷壁部分:1號鍋爐原設計為光管水冷壁,此次改造將7m以下水冷壁全部改為膜式水冷壁,水冷壁下聯箱標高下移,向下拉長水冷壁,將原燃燒器區域衛燃帶去除,增加了爐內蒸發受熱面,增加爐膛的輻射吸熱量,使水冷壁的產汽量增加,并且降低了爐膛出口煙溫,有助于減輕過熱器的超溫問題。
    (2)省煤器部分:1號鍋爐運行時間較長,兩級省煤器管內結垢以及管外壁積灰嚴重。由于灰垢的導熱系數是鋼的幾十分之一,所以受熱面積灰,嚴重影響煙氣的換熱能力,降低鍋爐熱效率。管外壁積灰使煙氣流通面積減小,阻力損失增大,引風機電耗增加。改造將兩級省煤器全部換成新管,并將二級省煤器換為螺旋翅片省煤器,增加了二級省煤器的吸熱面積,將省煤器的沸騰率由原設計的13%提高到了20%,既提高了產汽量又降低了排煙溫度。
    (3)高煤管道及燃燒器部分:將原有高煤管道拆除并重新鋪設加粗的管道。將四角各高煤支管由原直徑∮500增加至∮1000,原四層高煤燃燒器改為兩層,并將標高下移至5.5m和4m位置。燃燒器標高的下移改變了爐內的燃燒狀況和爐膛整體溫度水平,使火焰中心下移,相對增加爐膛內的輻射受熱面的面積,使蒸發量增加,爐膛出口煙溫降低。
    (4)爐內設置蓄熱穩燃器:為了使高爐煤氣能夠更穩定的燃燒,爐內設置了蓄熱穩燃器。穩燃器由耐火磚砌筑而成,其高度比上層燃燒器高出1m,直徑和爐內火焰切圓相同,厚度約40cm。在正常運行時,高煤火焰烘烤穩燃器,使之達到1000℃的高溫,高溫的穩燃器對高煤有引燃作用,使之快速著火。并且紅熱的穩燃器對水冷壁有輻射作用,增加水冷壁的輻射熱。在低負荷時,穩燃器積蓄的熱量又能夠保持高煤的穩定燃燒。
3、運行評價
    (1)改造前后參數對比
    通過對1號鍋爐改造前后參數(表2)的對比數據整理分析,可以看出有效地解決了煤氣煤粉混燒鍋爐全燒高爐煤氣后負荷不足,排煙溫度過高等問題,使鍋爐運行進入良性循環階段。
    (2)節約價值計算
    每小時增加蒸汽:70 - 55 =15t/h。每年增加蒸汽:15×24×360 =129600t。按每噸蒸汽產200kWh電計算,每年可多發電129600×200=25920000kWh= 25. 92CWh。按電費0,5元/kWh計算,每年可創效益25920000×o.5=129.6萬元。
4、結語
    經過此次改造,在保證l號鍋爐運行參數穩定的情況下,提高了帶負荷的能力,產汽量增加能夠多發電為廠創造效益。自改造后運行以來,沒有出現過大的檢修項目,鍋爐運行穩定,節省了人力和物力。

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