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顆粒機(jī)配件新聞動態(tài)
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Ø4.2 mx11m水泥磨系統(tǒng)增產(chǎn)調(diào)試
發(fā)布時間:2013-04-03 08:32 來源:未知
8#磨系統(tǒng)為Ø4.2 mx11m球磨機(jī)+RPV100-63輥壓機(jī)+N-2000 0-Sepa高效選粉機(jī)”組成的聯(lián)合粉磨系統(tǒng)。自2000年6月投產(chǎn)以來,僅偶爾班次能達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo),且在我國通用水泥實(shí)施GB/T17671-1999<水泥膠砂強(qiáng)度檢驗(yàn)方法>(ISO法)新標(biāo)準(zhǔn)后,整個系統(tǒng)臺時大幅下降,電耗增加。這種情況下,我們于2005年4月調(diào)整了工藝參數(shù)并加強(qiáng)管理和操作控制,實(shí)現(xiàn)了最大限度的提高磨機(jī)產(chǎn)量,本文作一總結(jié)介紹,與同行探討。
1、系統(tǒng)工藝流程及設(shè)備參數(shù)
8#系統(tǒng)工藝流程見圖1,其主要設(shè)備及技術(shù)參數(shù)見表1。
2、制約水泥粉磨系統(tǒng)能力發(fā)揮的癥結(jié)分析
2.1磨機(jī)選型問題
該粉磨系統(tǒng)采用輥壓機(jī)預(yù)粉磨工藝,設(shè)計時只考慮到了輥壓機(jī)正常生產(chǎn)且狀態(tài)良好時的情況,并未考慮到輥壓機(jī)擠壓效果不好,或者輥壓機(jī)故障的情況,將磨機(jī)規(guī)格設(shè)計為04.2 mx11m規(guī)格,其長徑比約為2.6(小于3),屬于短磨。生產(chǎn)運(yùn)行一段時間后,Ⅱ倉渣較多,定期必須清倉倒磨。頻繁清倉倒磨不但增加了工人的勞動強(qiáng)度,且耽誤時間,影響產(chǎn)量。生產(chǎn)實(shí)踐表明,無輥壓機(jī)生產(chǎn)時,臺時產(chǎn)量將降低20~30 t/h。筆者認(rèn)為該磨機(jī)規(guī)格定為∮4.2 mx13m較為合理。
2.2 0-Sepa選粉機(jī)能力選型和結(jié)構(gòu)設(shè)計均不合理
在生產(chǎn)過程中,選粉機(jī)不像預(yù)期的那樣,能將細(xì)粉有效地分選出來。經(jīng)驗(yàn)告訴我們,它最適宜的選粉區(qū)間為10~40μm的顆粒,<10μm的微粉選不出來,其選粉效率僅在50%左右,嚴(yán)重制約了磨機(jī)能力的發(fā)揮,影響磨機(jī)粉磨效率。究其原因主要有兩方面:是選粉濃度過大,選粉機(jī)超負(fù)荷運(yùn)行,即選型;二是該選粉機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理。
(1)選型偏小。根據(jù)O-Sepa選粉機(jī)選型計算式:N=Q (1+c^)xl000/60Cs。其中,Ⅳ為處理風(fēng)量,m3/min;Q為磨機(jī)產(chǎn)量,t/h;CA為磨機(jī)循環(huán)負(fù)荷率,其最佳值為1.5~2.0;Cs為料氣比,其最佳值為2.5 kg/m3。經(jīng)計算得出:N=1 833—2200 m3/nun,考慮到選粉機(jī)應(yīng)一定富裕能力,因此我認(rèn)為選粉機(jī)應(yīng)選N-2500為宜。
(2)選粉機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu)不合理。該選粉機(jī)為2000年引進(jìn)的,存在的問題有:①喂料經(jīng)頂部喂料口進(jìn)入,經(jīng)撒料盤旋轉(zhuǎn)后離心分散,因喂料口僅為環(huán)形面上的幾個點(diǎn),形成不了均勻的料流、料布,造成分選不充分。②大部分氣流由一、二次風(fēng)管經(jīng)導(dǎo)流葉片進(jìn)入環(huán)形分級區(qū),直接進(jìn)入分級轉(zhuǎn)子,三次風(fēng)風(fēng)量小,不能將下落物料中的細(xì)料帶人分級面,沒有達(dá)到二次分選的目的。
三門峽富通新能源銷售球磨機(jī)、雷蒙磨粉機(jī)等機(jī)械設(shè)備。
2.3輥壓機(jī)存在的問題
與#8磨匹配的1#和2#輥壓機(jī)(平時開一臺,另一臺備用),分別于1992年和1998年投運(yùn),均為無打散分級設(shè)備,帶30%左右邊料回料的工藝。一1輥壓機(jī)曾于1998年與磨匹配生產(chǎn)水泥,當(dāng)時輥壓機(jī)工況良好,工作壓力在8—10 MPa之間,但由于維修人員和崗位人員技術(shù)水平跟不上.經(jīng)過一段時間的使用,輥壓機(jī)系統(tǒng)出現(xiàn)了一系列的問題,如輥壓機(jī)本體故障、附屬設(shè)備故障、入輥壓機(jī)石膏粒度較大(一般在70~90 mm);液壓油管漏油,工作壓力一度在1~4 MPa之間徘徊,偶爾在5~6 MPa。輥壓機(jī)由于定輥減速機(jī)故障閑置。.由于輥壓機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)率低,磨經(jīng)常生產(chǎn)。
2.4收塵袋糊住
氣箱脈沖袋收塵器雖作保溫處理,但收塵袋仍然存在結(jié)露問題,再加上空壓機(jī)工作狀況不穩(wěn)定,經(jīng)常使收塵壓差超標(biāo)。雖然車間做了一些工作,但還會時常影響生產(chǎn),筆者認(rèn)為收塵袋最好2—3年更換一次。
2.5操作誤區(qū)
操作員習(xí)慣先多放料,將磨機(jī)喂飽再控料。這樣造成磨機(jī)工況不穩(wěn),有時夜班還有熟料空庫斷料現(xiàn)象;附機(jī)出現(xiàn)故障處理時間過長,班組往往不愿意把磨機(jī)停下來,空砸磨現(xiàn)象時有發(fā)生。這些均會不同程度影響磨機(jī)臺時能力。
2.6粉煤灰摻量不足
磨粉煤灰?guī)煜骆準(zhǔn)捷斔蜋C(jī)FU270x11900 mm由于廠地限制,設(shè)計成了帶有10。傾角布置,要求達(dá)到12%以上時輸送困難,給正常生產(chǎn)帶來困擾。
2.7水泥實(shí)施新標(biāo)準(zhǔn)的影響
中國建材院研究的調(diào)查表明,我國通用水泥實(shí)施ISO法后,水泥企業(yè)要相應(yīng)降低一個標(biāo)號生產(chǎn),對水泥磨機(jī)來說這無疑得降低臺時能力,且幅度較大。
3、優(yōu)化工藝參數(shù)進(jìn)行增產(chǎn)調(diào)試
3.1技改調(diào)整
選型上的缺陷已無法解決,但設(shè)備結(jié)構(gòu)不合理還可以通過改造,使其性能得以改善。比如O-Sepa選粉機(jī)結(jié)構(gòu)、FU拉鏈機(jī)布置均要在今后工作中加以改造。
(1)選粉收塵和磨尾收塵袋已于2005年2月全部進(jìn)行了更換,更換后收塵效果非常好,改善了系統(tǒng)工況。
(2)更換了輥壓機(jī)兩個液壓缸,并對輥面重新堆焊,又調(diào)整了輥縫大小和出料口大小,同時對蓄能器進(jìn)行了充氮。
(3)對選粉機(jī)出風(fēng)管道和循環(huán)風(fēng)機(jī)殼體漏風(fēng)處進(jìn)行了焊補(bǔ)。
(4)磨尾回轉(zhuǎn)篩進(jìn)行了更換篩板和清透工作。
(5)更換了所有斜槽的濾布,并加強(qiáng)鎖風(fēng),解決了斜槽跑灰問題。
(6)由于種種原因,磨機(jī)研磨體裝載量一直以來僅裝90%,此次補(bǔ)裝到100%即182t。同時級配也作了調(diào)整,為兼顧生產(chǎn)現(xiàn)調(diào)整如表2所示。
3.2操作調(diào)整
2005年4月,我車間連續(xù)對磨系統(tǒng)進(jìn)行了為期一個月的增產(chǎn)調(diào)試。通過調(diào)試我們發(fā)現(xiàn),前期調(diào)整工作效果是顯著的,調(diào)試初期產(chǎn)量較高,隨著磨內(nèi)熟料渣越來越多,慢慢產(chǎn)量會有所下降,但仍然實(shí)現(xiàn)了月達(dá)產(chǎn)。考慮到磨機(jī)均衡穩(wěn)定的工況,我們建議直通生產(chǎn)時臺時在90~100t/h為宜,輥壓機(jī)開車時控制在115~120t/h為宜。這里需要說明的是輥壓機(jī)開車時,工作壓力在5~8 MPa間波動,輥縫為13 ~18 mm。
4、尚存問題及其建議
經(jīng)過此次增產(chǎn)調(diào)試,雖已實(shí)現(xiàn)了月達(dá)產(chǎn),但還存在不完善之處,需要我們在今后工作中予以解決。
(1)目前輥壓機(jī)工作壓力在5~8MPa間波動,而且左右輥壓力不同,邊料回料量達(dá)45%左右,使得輥壓機(jī)負(fù)荷增加,擠壓效果也不理想,因此輥壓機(jī)應(yīng)徹底大修。另輥壓機(jī)收塵效果差,導(dǎo)致廠房環(huán)境衛(wèi)生較差,管道錯接現(xiàn)象嚴(yán)重,收塵系統(tǒng)全面改造勢在必行。
(2)粉煤摻量不足。粉煤灰?guī)煜吕湙C(jī)或者改型或者改變角度,以解決粉煤灰摻量不足問題。
(3) O-Sepa選粉機(jī)結(jié)構(gòu)不夠合理。O-Sepa選粉機(jī)結(jié)構(gòu)不合理之處,可以采用“多級氣流復(fù)合式選粉機(jī)”專利技術(shù),結(jié)合我廠實(shí)際予以改造,以提高選粉效率,達(dá)到滿足工序質(zhì)量控制和調(diào)節(jié)水泥性能的目的。
(4)加強(qiáng)車間管理和提高操作員素質(zhì)。工廠、車間定期要對重要崗位進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn),提高員工的責(zé)任心、和操作技能,特別是中控員和班長。嚴(yán)格執(zhí)行崗位技術(shù)操作規(guī)程,并加大車間考核力度,強(qiáng)化車間管理。
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