1、煤質(zhì)特性
隨著國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)供應(yīng)的日益緊張,越來(lái)越多的火電廠難以燃用設(shè)計(jì)煤種。某電廠在摻燒低熱值、高灰分的無(wú)煙煤(或者高硫煤)時(shí),出現(xiàn)了嚴(yán)重的燃煤結(jié)焦及燃燒不穩(wěn)等現(xiàn)象。
該電廠2006年投產(chǎn)2臺(tái)300 MW汽輪發(fā)電機(jī)組,三大主機(jī)均為哈爾濱鍋爐廠生產(chǎn),鍋爐為HG -1021/18.2 - PM27型、亞臨界參數(shù)、單爐膛結(jié)構(gòu)、一次中間再熱、自然循環(huán)汽包爐,呈n形半露天布置。鍋爐采用四角布置雙通道+寬調(diào)節(jié)比(WR)+燃盡風(fēng)反切( OFA)直流式燃燒器、切向燃燒方式、固態(tài)排渣。制粉系統(tǒng)采取中間儲(chǔ)倉(cāng)式熱風(fēng)送粉系統(tǒng)配鋼球磨煤機(jī)。設(shè)計(jì)煤質(zhì)特性見表1。
由于適爐煤源緊張且煤價(jià)過高,為降低燃煤成本并確保機(jī)組穩(wěn)定生產(chǎn),2009年以來(lái),該電廠主要燃用貴州煤和湖南本地煤。貴州煤煤質(zhì)基本參數(shù)為:低位發(fā)熱量為18 500~20 500 U/kg,干燥無(wú)灰基揮發(fā)分為9%~13%。全硫分為3%N6%。所配湖南本地煤基本參數(shù)為:低位發(fā)熱量為13 500 ~17 000kj/kg,干燥無(wú)灰基揮發(fā)分為17%~30%,全硫分為0.8%~2.0%。貴州煤揮發(fā)分較低,接近于無(wú)煙煤,著火特性和燃盡特性均較差。本地煤揮發(fā)分較好,但熱值偏低,不利于機(jī)組帶負(fù)荷需要。
為提高燃燒經(jīng)濟(jì)性,配煤方式采用“分磨制粉、倉(cāng)內(nèi)摻混、爐內(nèi)混燒”,即在4套制粉系統(tǒng)中,A,C磨煤機(jī)上貴州煤,B,D磨煤機(jī)上高揮發(fā)分低熱值低硫分混合煤,在實(shí)際運(yùn)行中,確保B,D磨煤機(jī)中有1臺(tái)以上運(yùn)轉(zhuǎn)。由于電廠B,C磨煤機(jī)細(xì)粉分離器下有褲衩管,可同時(shí)向2個(gè)粉倉(cāng)輸粉,當(dāng)B或C磨煤機(jī)運(yùn)行時(shí),可通過褲衩管確保2個(gè)粉倉(cāng)煤質(zhì)基本均勻。
采用上述摻配方式后,粉倉(cāng)內(nèi)的煤粉煤質(zhì)基本情況為:熱值約18500kj/kg,干燥無(wú)灰基揮發(fā)分為14%~20%.全硫分為2%~5%。在這種煤質(zhì)的狀況下,機(jī)組帶負(fù)荷能力基本正常,鍋爐正常運(yùn)行中燃燒基本穩(wěn)定,鍋爐效率基本可維持在90~91%,但是爐膛結(jié)焦情況卻日益突出。鍋爐跌大焦塊導(dǎo)致燃燒不穩(wěn)、燃燒器噴口結(jié)焦、粉管燒損等現(xiàn)象均有出現(xiàn)。
三門峽富通新能源主要銷售生物質(zhì)鍋爐,這種生物質(zhì)鍋爐主要燃燒木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料,如下圖所示:
2、結(jié)焦現(xiàn)狀
自2009年年底以來(lái),某電廠大量燃用貴州煤,鍋爐經(jīng)常出現(xiàn)燃煤結(jié)焦的狀況,5層燃燒器,除A層結(jié)焦較輕外,其余4層均有較為明顯的焦塊或焦渣,尤其是C,D層燃燒器區(qū)域。爐內(nèi)跌落大焦塊的情況時(shí)有發(fā)生,撈渣機(jī)經(jīng)常被焦渣卡死或者直接被大焦塊砸偏鏈條。B,C層雙通道燃燒器由于風(fēng)速較低,燃燒器噴口經(jīng)常出現(xiàn)焦塊堵塞燒結(jié)的情況,嚴(yán)重影響爐內(nèi)燃燒穩(wěn)定性和粉管運(yùn)行安全性。爐內(nèi)跌落大焦塊時(shí),爐膛負(fù)壓劇烈波動(dòng),運(yùn)行人員被迫投油助燃。另外,由于燃煤結(jié)焦嚴(yán)重,火檢信號(hào)也跟著受影響減弱。
為及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理結(jié)焦,該電廠安排有經(jīng)驗(yàn)的人員專人負(fù)責(zé)查看,每天巡視爐內(nèi)結(jié)焦情況,根據(jù)需要可直接采取人工從看火孔處打掉焦塊的措施。另外,每次停爐后,需要安排人工入爐搭架子清理火嘴及水冷壁衛(wèi)燃帶上的焦塊。
3、結(jié)焦原因分析
鍋爐結(jié)渣問題在煤粉爐中是比較普遍的,鍋爐結(jié)渣的原因較多也較為復(fù)雜,涉及鍋爐設(shè)計(jì)、燃燒器布置方式、設(shè)計(jì)煤種以及實(shí)際運(yùn)行煤種的特性及其差異、爐內(nèi)氣流的空氣動(dòng)力場(chǎng)狀況、運(yùn)行氧量等方面。
3.1煤質(zhì)的影響
煤質(zhì)對(duì)爐膛結(jié)焦的影響主要體現(xiàn)在煤灰特性上:一是煤灰的熔融特性,主要是指變形溫度;二是灰渣的黏性。一般灰熔點(diǎn)低的煤容易結(jié)渣,與此同時(shí),低灰熔點(diǎn)的灰分通常黏附性也強(qiáng),因而增加_『結(jié)渣的可能性。
在運(yùn)行條件變化時(shí),煤灰的結(jié)渣特性也可能會(huì)變化。如爐膛溫度升高、受熱表面積灰導(dǎo)致壁面溫度升高、爐內(nèi)局部產(chǎn)生還原性氣氛,都會(huì)使煤灰的結(jié)渣傾向增加。實(shí)際煤質(zhì)與設(shè)計(jì)煤質(zhì)偏差很大是造成爐膛結(jié)渣的主要原因之一,灰的熔融特性是判斷燃燒過程中是否發(fā)生結(jié)渣的一個(gè)重要依據(jù)。
電廠的設(shè)計(jì)煤種全硫分為0. 42%,其灰熔特性的變形溫度、軟化溫度和流動(dòng)溫度均大于l 500℃;校核煤種全硫分為0. 40%,其灰熔變形溫度為1485℃,軟化和流動(dòng)溫度大于1 500℃。從理論上講,灰熔點(diǎn)變化范圍與煤灰中氧化鋁和氧化硅的成分比例有關(guān),與硫分沒有直接關(guān)系,但是與燃燒的環(huán)境中硫分產(chǎn)生的影響有關(guān)系,隨著燃煤中硫分的增加,會(huì)導(dǎo)致煤灰的灰熔點(diǎn)溫度下降。貴州煤的全硫分為2%~7%,煤炭供應(yīng)商提供的數(shù)據(jù)顯示,其灰熔點(diǎn)為1 280℃。湖南省電力科學(xué)試驗(yàn)研究院實(shí)測(cè)金竹山電廠燃用的云南、貴州煤(全硫分為3.08%)的灰熔點(diǎn)為1250℃。一般把灰熔點(diǎn)1350℃作為鍋爐是否易于結(jié)渣的分界線,煤灰軟化溫度越高,鍋爐越不易結(jié)渣;反之,結(jié)渣嚴(yán)重。
當(dāng)然,貴州煤燃燒后結(jié)焦情況與其所配燒的煤種有直接關(guān)系。從電廠實(shí)際燃燒情況來(lái)看,如果全燃燒貴州高硫煤,有時(shí)候爐內(nèi)結(jié)焦反倒不很嚴(yán)重,只是掉小焦塊較多,這說(shuō)明焦在爐內(nèi)產(chǎn)生了但是并沒有能結(jié)成大塊。后來(lái)貴州煤摻燒湖南地方煤后,結(jié)焦情況反而趨于嚴(yán)重且焦塊較大。
3.2爐膛溫度水平
爐內(nèi)燃燒器區(qū)域的溫度越高,煤灰越容易達(dá)到軟化或熔融狀態(tài),結(jié)渣的可能性就越大。影響燃燒器區(qū)域溫度水平的因素很多,主要有鍋爐斷面熱負(fù)荷、燃燒器區(qū)域的壁面熱強(qiáng)度、燃料的發(fā)熱量、水分含量、衛(wèi)燃帶布置以及鍋爐負(fù)荷的變化等。爐膛燃燒器區(qū)域熱負(fù)荷或容積熱負(fù)荷偏高.在燃燒器區(qū)域燃料燃燒釋放出的大量熱量沒有足夠的水冷壁受熱面來(lái)吸收,導(dǎo)致燃燒器區(qū)域的局部溫度過高,造成燃燒器區(qū)域的結(jié)渣。另外,水冷壁積灰,會(huì)使水冷壁吸熱量減少,爐膛溫度升高,導(dǎo)致結(jié)焦。當(dāng)灰渣撞擊爐壁時(shí),若仍保持軟化或熔化狀態(tài),易黏結(jié)附于爐壁上形成結(jié)渣,尤其是在有衛(wèi)燃帶的爐膛內(nèi)壁,表面溫度很高又很粗糙,更易結(jié)渣,而且易成為大片焦渣形成的源頭。表2為電廠4#鍋爐在220 MW負(fù)荷下的溫度測(cè)量結(jié)果。
從爐膛溫度看,整體上爐膛溫度基本正常,但爐膛溫度分布較為不均勻。C,E層間,爐膛局部溫度明顯偏高。在220 MW負(fù)荷下,最高溫度已經(jīng)達(dá)到1418℃,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過高硫煤的軟化溫度。
從幾次停爐后進(jìn)入爐內(nèi)打焦的情況來(lái)看,電廠爐內(nèi)衛(wèi)燃帶掛焦嚴(yán)重,部分燃燒器附近也有掛焦的現(xiàn)象。雖然電廠采取了減少衛(wèi)燃帶、調(diào)整配風(fēng)等手段,但由于煤質(zhì)發(fā)生根本性變化,結(jié)焦現(xiàn)象并未緩解。
3.3火焰貼墻
對(duì)于采用四角切圓燃燒方式的鍋爐,當(dāng)煤粉氣流受到氣流剛度較差、鄰角氣流的撞擊等影響而引起火焰貼墻時(shí),極易引起結(jié)渣。鍋爐在實(shí)際運(yùn)行中,由于爐內(nèi)氣流組織不佳,易造成火焰中心偏移。譬如,四角上的燃燒器風(fēng)粉動(dòng)量分配不均勻,致使實(shí)際切圓變形,高溫火焰偏離爐膛中心等。當(dāng)然,噴燃器的安裝或檢修不良對(duì)結(jié)焦也有很大影響,如切圓直徑過大、中心偏斜等,都可能使火焰貼墻造成局部溫度過高而引起結(jié)焦。因此,必須保持燃燒中心適中,防止火焰中心偏斜和貼邊,這些問題在空氣動(dòng)力場(chǎng)試驗(yàn)及其后的運(yùn)行調(diào)整中要特別注意。
電廠在大、小修后均做了冷態(tài)空氣動(dòng)力場(chǎng)試驗(yàn),其切圓應(yīng)嚴(yán)格按照鍋爐設(shè)計(jì)說(shuō)明書進(jìn)行。但是,隨著機(jī)組運(yùn)行,風(fēng)門擋板調(diào)節(jié)變化、配風(fēng)變化、煤粉細(xì)度變化以及一次風(fēng)/二次風(fēng)的調(diào)節(jié)變化,必然會(huì)影響火焰中心變化。尤其是煤種變化后,煤粉著火的距離等明顯改變,也會(huì)影響實(shí)際的燃燒切圓。當(dāng)某一個(gè)燃燒器燒損或者粉管磨損漏粉退出運(yùn)行后,對(duì)爐內(nèi)火焰中心的影響更大。
3.4過量空氣系數(shù)
當(dāng)爐內(nèi)局部過量空氣過小且煤粉與空氣混合不均勻時(shí),可能產(chǎn)生還原性氣氛,而煤粉在還原性氣氛不能充分氧化,灰分中的Fe203被還原成Fe0,F(xiàn)e0與Si02等形成共晶體,其熔點(diǎn)溫度就會(huì)降低,有時(shí)會(huì)使熔點(diǎn)下降150~ 200℃,因而,結(jié)渣傾向隨之增加。或者,采用高煤粉濃度燃燒方式時(shí),由于燃燒放熱過于集中,使局部區(qū)域溫度升高且處于還原性氣氛,結(jié)渣也會(huì)傾向嚴(yán)重。
在電廠設(shè)計(jì)選型的時(shí)候,引風(fēng)機(jī)的裕量較小,加上空氣預(yù)熱器積灰較為嚴(yán)重且脫硫系統(tǒng)的煙氣換熱器GGH( Gas - Gas Heater)有明顯的堵塞,在實(shí)際燃燒過程中,機(jī)組帶負(fù)荷到290 MW時(shí),爐內(nèi)燃燒就出現(xiàn)明顯的供氧不足,爐內(nèi)氧量一般在3%以內(nèi),甚至出現(xiàn)低于1%的情況。高負(fù)荷階段缺氧燃燒,加劇了爐膛結(jié)焦的產(chǎn)生和發(fā)展。
3.5煤粉細(xì)度的影響
粗煤粉的燃燒時(shí)間比較長(zhǎng),當(dāng)煤粉中粗煤粉的比例增加時(shí),容易引起火焰延長(zhǎng),導(dǎo)致爐膛出口處的受熱面結(jié)渣。一般煤粉細(xì)度變大,煤粉變粗,煤粉中的粗顆粒很容易從煤粉氣流中分離出來(lái)與水冷壁發(fā)生沖撞;此外,粗顆粒燃盡需要相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間,常常貼壁造成還原性氣氛而增加結(jié)渣的幾率。
電廠的配煤方式為“分磨制粉、倉(cāng)內(nèi)摻混、爐內(nèi)混燒”,實(shí)際上是通過配混煤粉達(dá)到配煤的目的。對(duì)貴州低揮發(fā)分高硫分高熱值煤的煤粉細(xì)度一般控制在R90 =10%~13%,對(duì)高揮發(fā)分低硫分低熱值煤的煤粉細(xì)度一般控制在R90=20%左右。相對(duì)于貴州煤的干燥無(wú)灰基揮發(fā)分?jǐn)?shù)據(jù),其煤粉細(xì)度還是偏高的,但為了保證高負(fù)荷情況下制粉出力以及配比要求,貴州煤的煤粉細(xì)度難以進(jìn)一步提高。
3.6吹灰的影響
煤質(zhì)灰分超過設(shè)計(jì)值導(dǎo)致受熱面積灰增多,為保證鍋爐燃燒穩(wěn)定,低負(fù)荷下不進(jìn)行爐膛吹灰或者當(dāng)吹灰器出現(xiàn)異常時(shí),會(huì)導(dǎo)致爐內(nèi)水冷壁表面積灰難以及時(shí)清除。水冷壁表面的積灰造成爐內(nèi)溫度異常升高、積灰在溫度升高下熔融形成結(jié)渣。因此.吹灰不正常也是造成結(jié)焦加劇的主要原因。
3.7給粉機(jī)運(yùn)行狀態(tài)
給粉機(jī)給粉量不均衡會(huì)導(dǎo)致煤粉量變化,特別是給粉量變化大時(shí),在配風(fēng)保持不變的情況下,不僅容易造成鍋爐燃燒擾動(dòng)熄火,還會(huì)造成鍋爐結(jié)焦。
某電廠的給粉機(jī)是老式給粉機(jī),變頻器容量偏小且特性較差,給粉機(jī)轉(zhuǎn)速指令微小的調(diào)整粉管溫度就會(huì)大幅急劇變化。某電廠試驗(yàn)改進(jìn)了幾個(gè)給粉機(jī),變頻器換型加大容量后,卡澀情況明顯減少,但給粉均勻性仍然不能令人滿意。
3.8制粉系統(tǒng)影響
由于某電廠受條件的限制,配煤方式通過B,C2套制粉系統(tǒng)的褲衩管交叉倒粉入2個(gè)粉倉(cāng),達(dá)到均勻配煤的目的,該2套制粉系統(tǒng)必須長(zhǎng)周期運(yùn)行,在設(shè)備異常情況下,配粉就無(wú)法執(zhí)行。另外,由于交叉倒粉的落粉管在粉倉(cāng)的位置所限,不可能均勻地將所磨制的不同煤粉混合,造成粉倉(cāng)煤粉不均勻,對(duì)應(yīng)的給粉機(jī)下粉的煤質(zhì)也不同,所以,實(shí)際效果很不理想。
在進(jìn)行空氣動(dòng)力場(chǎng)試驗(yàn)時(shí),需要考慮到均勻通風(fēng)和均勻煤粉,這與實(shí)際燃燒有較大偏差,可能會(huì)導(dǎo)致爐內(nèi)燃燒不均勻和局部溫度偏高,這些因素都會(huì)導(dǎo)致燃煤結(jié)焦的發(fā)生。
3.9運(yùn)行人員調(diào)整的人為因素
當(dāng)設(shè)備及煤質(zhì)一定的時(shí)候,人是決定性因素。由于電廠機(jī)組采用委托維護(hù)運(yùn)行模式,運(yùn)行人員不屬于電廠人員的管理機(jī)制,在應(yīng)對(duì)高硫煤結(jié)焦方面,運(yùn)行人員不是積極主動(dòng)地摸索經(jīng)驗(yàn)并實(shí)施,而是被動(dòng)地處理結(jié)焦和火嘴問題。
4、減緩結(jié)焦的技術(shù)措施
4.1配煤摻燒保證煤質(zhì)均勻
在煤質(zhì)不能根本改變的情況下,電廠積極響應(yīng)華電集團(tuán)公司號(hào)召來(lái)加強(qiáng)配煤摻燒,在技術(shù)改造的實(shí)施過程中,從煤場(chǎng)另外加1條配煤皮帶,采取雙皮帶同時(shí)取煤上煤。實(shí)現(xiàn)了在煤場(chǎng)完成配煤的目的,從源頭上解決了配煤?jiǎn)栴}。經(jīng)過采取煤倉(cāng)落煤混合、磨煤機(jī)磨煤混合、交叉混粉等措施后,使得煤粉倉(cāng)內(nèi)煤粉均勻,使得四角風(fēng)粉分配的均勻性變好,減少對(duì)燃燒工況的變化。
4.2配風(fēng)調(diào)整控制
一次風(fēng)速度過低,則一次風(fēng)射流的剛性下降,煤粉氣流易過早發(fā)散直接沖刷壁面而產(chǎn)生結(jié)渣。沖擊對(duì)面爐墻從而防止?fàn)t膛結(jié)渣。一次風(fēng)速過高,則其動(dòng)量過大,易沖擊下游一次風(fēng)粉氣流造成下游煤粉偏斜刷墻,造成燃煤結(jié)焦。因此,為避免結(jié)焦,特定煤質(zhì)在不同工況下應(yīng)當(dāng)有適當(dāng)?shù)娘L(fēng)速。
該電廠請(qǐng)湖南省電力科學(xué)試驗(yàn)研究院專家摸索試驗(yàn),使一次風(fēng)速控制在適當(dāng)?shù)姆秶鷥?nèi),具體反映在運(yùn)行操作上就是將每個(gè)一次風(fēng)門擋板開度固定并做記號(hào),規(guī)定60%,80%,100%負(fù)荷率下對(duì)應(yīng)的一次風(fēng)壓和二次風(fēng)壓,同時(shí),也對(duì)相應(yīng)情況下的二次風(fēng)配比方式縮腰程度做出規(guī)定。運(yùn)行人員只需要按規(guī)定操作就可以保證實(shí)際與試驗(yàn)結(jié)果的一致性。對(duì)于特殊煤質(zhì)特別是高揮發(fā)分煤的燃燒工況還做出了專門規(guī)定,對(duì)于周界風(fēng)、制粉系統(tǒng)出口溫度等予以規(guī)定,主要是防止燒火嘴。
4.3氧量控制
制訂專門措施,增大爐內(nèi)的過量空氣系數(shù)。將爐膛出口氧量由原來(lái)高負(fù)荷下的3.0%盡可能提高到不低于3.5%(這可能與機(jī)組帶高負(fù)荷有一定沖突)。加大運(yùn)行中過量空氣系數(shù),增加配風(fēng)的均勻性,防止局部熱負(fù)荷過高和產(chǎn)生局部還原性氣氛。
4.4設(shè)備改造
(1)通過對(duì)給粉機(jī)的變頻換型改造,調(diào)整四角上的燃燒器風(fēng)粉動(dòng)量分配達(dá)到均勻狀態(tài),保持高溫火焰中心位于爐膛斷面的幾何中心處。
(2)改造B,C制粉系統(tǒng)交叉倒粉的褲衩管開度調(diào)節(jié)裝置,由氣動(dòng)可中停式改為帶反饋的電動(dòng)門。
(3)對(duì)于運(yùn)行小時(shí)數(shù)多的B,C磨煤機(jī)來(lái)說(shuō),要及時(shí)更換襯板和檢修鋼球,以確保其出力和細(xì)度。
(4)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)與分散控制系統(tǒng)(DCS)開度不一致的風(fēng)門擋板予以校核、重新標(biāo)定、檢修甚至換型,以確保動(dòng)作靈活。
4.5 嚴(yán)格規(guī)范運(yùn)行操作
(1)嚴(yán)格進(jìn)行吹灰操作,使水冷壁和過熱器、再熱器表面保持基本干凈。
(2)嚴(yán)格規(guī)定配風(fēng)方式的執(zhí)行考核力度,保證試驗(yàn)結(jié)果得到落實(shí)。
(3)每次停爐后,必須檢查爐內(nèi)結(jié)焦情況并督促檢修處理。每次停爐后風(fēng)煙系統(tǒng)頂微正壓,查找密閉不嚴(yán)的地方并予以消除。
(4)堅(jiān)持“逢停必檢”,消除吹灰器、燃燒器、撈渣機(jī)等缺陷,盡可能清理空氣預(yù)熱器等。
4.6加強(qiáng)考核與溝通
由于該電廠2臺(tái)機(jī)組的運(yùn)行維護(hù)是委托方式,運(yùn)行人員在生產(chǎn)中只接受受托單位的生產(chǎn)指令。為了使電廠的生產(chǎn)意圖得到很好的落實(shí),合同規(guī)范、考核與溝通協(xié)調(diào)顯得尤為重要。
5、結(jié)論
(1)煤質(zhì)對(duì)于爐膛結(jié)焦具有決定性影響。在煤質(zhì)變化多樣情況下,保證人爐煤質(zhì)的穩(wěn)定均勻是重要措施。從電廠的配煤摻燒實(shí)際情況來(lái)看,煤質(zhì)均勻后,鍋爐跌落大焦塊和撈渣機(jī)卡跳的現(xiàn)象有了明顯的好轉(zhuǎn)。
(2)運(yùn)行中配風(fēng)、氧量等對(duì)于鍋爐結(jié)焦有重要的影響。通過試驗(yàn)確定合適的一次風(fēng)速,調(diào)整二次風(fēng)配風(fēng)方式,可有效改善爐膛溫度場(chǎng)均勻性,有利于減緩結(jié)焦。
(3)給粉機(jī)下粉狀況對(duì)于爐內(nèi)燃燒負(fù)荷分布有重大影響,為提高燃燒穩(wěn)定性和均勻性,必要的設(shè)備改造必須堅(jiān)決執(zhí)行。