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顆粒機配件新聞動態(tài)

 

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G廠5000 t/d生產(chǎn)線水泥磨系統(tǒng)V形選粉機操作工況測定及分析

發(fā)布時間:2013-04-14 08:37    來源:未知

1、系統(tǒng)概況
    C廠5 000 t/d生產(chǎn)線水泥磨系統(tǒng)現(xiàn)配置為兩套并聯(lián)的閉路輥壓機串聯(lián)開路球磨的半終粉磨系統(tǒng),主要設備規(guī)格列于表1,每個系統(tǒng)輥壓機回路的流程設置如圖1。
    該水泥磨系統(tǒng)自投產(chǎn)以來,生產(chǎn)能力受制于V形選粉機的產(chǎn)量,徘徊于140—150 t/h左右。工廠希望能在系統(tǒng)實現(xiàn)最大設計生產(chǎn)能力(180 t/h)的狀況下,大幅降低產(chǎn)品電耗。
   鑒于V形選粉機環(huán)節(jié)是目前水泥磨系統(tǒng)實現(xiàn)正常和優(yōu)化運行的主要障礙,本次現(xiàn)場技術(shù)診斷工作主要限于V形選粉機的取樣檢測和操作工況分析,在本文“操作評價和改進措施”部分對全系統(tǒng)的其它問題也作了討論。
2、取樣測定及數(shù)據(jù)處理
2.1 V形選粉機回路原料及成品粒度分布
    現(xiàn)場采集試樣的編號及采集部位見表2和圖l,篩析及激光粒度儀測定結(jié)果示于圖2,通過物料平衡計算得到V形選粉機的分級選擇度曲線見圖3。作為比較,圖3中同時繪出了國外廠商提供的一個成功運行實例的分級選擇度曲線。
2.2中控操作數(shù)據(jù)
    現(xiàn)場取樣期間,中控操作數(shù)據(jù)摘錄見表3。
3結(jié)果分析與意見
3.1粒度分析結(jié)果
    現(xiàn)場取樣的粒度測定表明:圖2中回料粒度分布曲線上小于100μm的細粉含量為10%,圖3中100μm以下各粒級細粉的選擇率全部低于75 010,兩者均表明V形選粉機的細組分分選過程存在著嚴重的漏選現(xiàn)象。
    比較圖3中國外廠商提供和本次測定的兩條選擇度曲線可以看出,本廠的V形選粉機除漏選嚴重外,產(chǎn)品的50%切割粒徑也明顯偏細,提示著因選粉區(qū)實際工作風量不足導致的成品細度增加,這和工廠對成品比表面測定所獲得的細度偏高(200m2/kg左右,為設計值150~200 m2/kg的上限)的經(jīng)驗是一致的。
3.2 V形選粉機結(jié)構(gòu)分析
   V形選粉機的結(jié)構(gòu)可概括描述為:在其氣流入口側(cè)和出口側(cè)各設置有一組傾斜布置的折流板,兩組折流板之間為呈同樣傾斜的窄長空間選粉區(qū)。傾斜布置的目的是使下落料幕實現(xiàn)在兩側(cè)折流板的端部來回碰撞,達到解離輥壓機料塊、充分暴露細粉和延長料幕在選粉區(qū)停留時間的效果。折流板的主要功能為導流(沿折流板整個長度)和導料(局限于折流板鄰接選粉區(qū)的端部)。V形選粉機的選粉功能依賴于四個環(huán)節(jié):
    (1)料流以與V形選粉機相同寬度連續(xù)流動方式進入機體和選粉區(qū),進料口漏風需得到有效抑制。
    (2)料流在選粉區(qū)的整個寬度和高度上形成不斷下落的均勻料幕,入機氣流以一定的速度(大致在6~10 m/s)均勻穿過料幕,與物料實現(xiàn)錯流接觸,在選粉區(qū)夾帶物料中的細粉進入出料側(cè)的導流通道。
    (3)流出出料側(cè)導流通道后的氣流應保持相對均勻的速度(風速一般在5m/s以下),特別要避免在主氣流下方出現(xiàn)流速減緩的“死區(qū)”,以免誘發(fā)氣流中細組分的沉降,增加漏選。
    (4)出機體至旋風筒的管路(風速一般在10m/s以上).應避免水平段過長,以便抑制沉降和相應的阻力增加。
    現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn),在V形選粉機進料口上方設有一兩道翻板鎖風閥,其翻板軸線與V形選粉機軸線處于同一方向和同一垂直面上。入V形選粉機的新鮮料流經(jīng)斗提、皮帶和傾斜溜管后再經(jīng)由該翻板閥進入V形機的人口斜坡。翻板閥的現(xiàn)有布置,使料流進入斜坡時集中于中心線兩側(cè)很窄寬度上(估計≤300 mm)。料流在經(jīng)入口斜坡溜人寬度為2.3m的選粉區(qū)時,無法充分發(fā)育并形成與選粉區(qū)同樣寬度的料幕,導致選粉區(qū)在寬度方向的兩個外側(cè)成為有氣流而無料幕的“氣流短路區(qū)”。另在部分氣流被寬度方向外側(cè)“短路區(qū)”浪費的同時,其中央部位卻因集中了全部料流而致料幕過厚,氣流速度變慢,氣體無法穿透料層,細粉漏選率上升。可以認為,這二方面原因就是導致目前V形選粉機漏選率高和系統(tǒng)產(chǎn)量偏低的主要原因。
4、操作評價和改進措施
    基于上述認識以及工廠提供的系統(tǒng)其它資料,對V形選粉機及系統(tǒng)現(xiàn)設置提出操作評價和改進措施建議如下。
    (1)V形選粉機。現(xiàn)有喂料系統(tǒng)設置不當,無法實現(xiàn)喂入料在選粉機布料區(qū)寬度上的均勻分布,導致V形選粉機選粉性能低落。建議的改進措為:
    ①取消現(xiàn)有斗提出口的水平輸送皮帶。
    ②料流出斗提后改經(jīng)傾斜溜管引入V形選粉機的設備對稱平面,再用同一傾斜溜管轉(zhuǎn)向喂入兩道鎖風翻板閥。
    ③現(xiàn)有翻板閥的設置轉(zhuǎn)動90。,使其翻板軸線與V形選粉機軸線相垂直。料流經(jīng)翻板閥卸出時可獲得與翻板大致相同的寬度。
   ④入口斜坡上增設導流板,務求將料流寬度延展至V形選粉機布料區(qū)的整個寬度。
    (2)輥壓機。目前工作液壓12.5 MPa,相應輸入功率700 kW左右,運行穩(wěn)定。該業(yè)績在國內(nèi)同類設備中屬上等。為了保持這一高效工況,建議在今后操作中加強輥面磨損檢測,喂料中金屬異物清除和輥面磨損后修復作業(yè)的組織實施。
    (3)球磨機。工廠提供的研磨體裝載現(xiàn)狀如表
4、所示。
   本球磨作為水泥粉磨系統(tǒng)的二級粉磨設備,其I倉和Ⅱ倉喂入料細度可大致估計為150—200m2/kg和250~300 m2/kg。參照國外同類設備操作經(jīng)驗,建議的研磨體級配原則如下:
    ①I倉最大研磨體(∮20 mm以下,研磨體平均比表面由現(xiàn)在的35 m2/t逐步提高到40—60 m2/t。
    ②Ⅱ倉最大研磨體014 mm以下,研磨體平均比表面由現(xiàn)在的58 m2/t逐步提高到80—110 m2/t。
    (4)建立協(xié)調(diào)兩段粉磨工序生產(chǎn)能力的自動控制回路,實現(xiàn)系統(tǒng)最佳狀態(tài)下的穩(wěn)定運行。建議的方案為:出球磨物料細度用于調(diào)節(jié)V形選粉機回路的循環(huán)風機進口閥門開度,反饋控制風量,調(diào)節(jié)V形選粉機成品細度,控制輥壓機喂料量。
    實施上述措施后,在現(xiàn)有水平上實現(xiàn)15%~30%的增產(chǎn)節(jié)能效果是可以預期的。

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