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秸稈粉碎機新聞動態(tài)
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PYD2200型圓錐破碎機的改造
發(fā)布時間:2013-04-27 14:54 來源:未知
1、細碎系統(tǒng)存在的問題
上海梅山礦業(yè)公司選礦廠破碎系統(tǒng)細破碎機采用4臺+2200 mm液壓短頭圓錐破碎機,設計為三段一閉路流程。1998年上海梅山礦業(yè)公司采、選綜合生產(chǎn)能力達到251萬t/a,2000年310萬t/a,2001年達到332.8萬t/a。隨著選礦處理量的增加,目前使用的4臺細破碎機不能滿足生產(chǎn)需要,主要表現(xiàn)在:
(1)選礦生產(chǎn)推行多破少磨工藝,要求降低細碎產(chǎn)品粒度,但未對設計破碎技術參數(shù)進行合理調(diào)整,導致PYD2200圓錐破碎機臺時能力低,一般在120 t/h左右,細碎作業(yè)效果差。
(2)細碎機故障率高,主要部件消耗量較大,主軸斷裂現(xiàn)象時有發(fā)生,不僅增加了破碎生產(chǎn)成本,而且也使檢修工勞動強度增大。
細碎段出現(xiàn)的問題,主要是因為細碎機在結(jié)構(gòu)上有些方面不能適應選廠目前的生產(chǎn)需要而造成的。在沒有條件對設備進行徹底更新的情況下,選礦廠根據(jù)實際情況,對現(xiàn)有設備的某些部位的結(jié)構(gòu)進行了技術改造。
2、改造措施
(1)破碎腔形。短頭圓錐破碎機平行區(qū)長度£:350 mm,破碎機腔形嚙角為11. 30,動錐擺頻率為202 r/min,錐角a=48°。由于礦石破碎粒度與排礦口寬度和礦石在平行區(qū)受到的破碎次數(shù)有關,而破碎次數(shù)又與動錐擺動頻率、平行區(qū)長度和錐角有關,因此破碎腔襯板表面形狀、腔形對于破碎機性能有很大的影響。研究表明:齒形襯板破碎效果比光面襯板好,而傳統(tǒng)圓錐破碎機均為光面襯板;同時,傳統(tǒng)圓錐破碎腔為圓錐形,進料口尺寸偏小,使物料不能很好導入。如果將定錐上端設計成倒錐形,物料就能順利進入破碎腔。根據(jù)這一思路,我們進行了改造,破碎錐襯板上設置凹槽,破碎腔設計成曲線腔形,使破碎效果明顯加強;襯板內(nèi)表面用鑄造成型改造后襯板結(jié)構(gòu)及尺寸如圖1所示。
同時,為了增加破碎區(qū)長度,縮短破碎機平行區(qū),提高整個破碎腔形的利用率。改造定錐由直線段連接改為曲線連接,并將破碎壁和軋臼壁連接點錯開,減少阻塞的可能性,還將腔形由兩個嚙角區(qū)改為4個嚙角區(qū),可阻止礦石在較短時間內(nèi)進入平行區(qū),使礦石在上部破碎腔停留時間延長;下部平行帶從350 mm增加到440 mm,使礦石在平行區(qū)內(nèi)受動錐沖擊次數(shù)增加到2次以上,還可防止部分礦石飛出。改造前后襯板軋臼壁情況如圖2所示。
(2)襯板。軋臼壁下部外圓削去1圈約30mm,破碎壁襯板下部垂直部分向外擴大與原垂直部分成300,錐體直徑加大到2 260 mm。這樣克服了軋臼壁卷沿現(xiàn)象,襯板磨損后期平行區(qū)延長,提高破碎效果。在更新襯板上,改變動錐、定錐襯板同時更換的方法,調(diào)整和改善了平行帶的接觸間隙尺寸,從而又能保證平行區(qū)不受破壞,克服了凹凸不平現(xiàn)象,破碎機排礦粒度平均較原破碎機排礦粒度- 14 mm35%提高了5—7個百分點,充分發(fā)揮了破碎機的作用。
(3)保險、鎖緊系統(tǒng)。將原內(nèi)鎖緊系統(tǒng)改成外鎖緊結(jié)構(gòu)形式。一是在鎖緊活塞部及支座上增加防礦皮碗及防水油布,改善鎖緊缸工作條件,防止礦漿沖擊銹蝕,延長鎖緊缸的使用壽命,同時將活塞下端的螺紋螺母聯(lián)接改成平面銷聯(lián)接,聯(lián)接牢固,一旦鎖緊缸卸壓便可放松快速拆掉;二是在防塵罩四側(cè)面增加8個觀察維修孔及孔蓋,可隨時檢查鎖緊缸工作狀態(tài),如發(fā)現(xiàn)鎖緊缸損壞,將油壓卸掉,打開觀察維修孔即可拿下平面及鎖緊缸座螺栓,整個過程一個工人30 min就可以完成檢修工作,操作過程十分方便;三是在原鎖緊缸主油路上加裝一個三通,分為3條油路,每條油路上安裝針型截止閥,然后分別接到鎖緊缸上。針對梅山鐵礦石較硬的特點,由于原保險、鎖緊壓力較小,將保險缸總壓強由400 t提高到600 t,鎖緊缸的活塞直徑由∮70 mm加大到∮90mm;聯(lián)接方式由螺紋改為插銷孔聯(lián)接,便于拆裝。系統(tǒng)保壓性能好,液控單向閥代替原系統(tǒng)中的截止閥。由于液控單向閥是錐閥結(jié)構(gòu),密封性能佳,油路保壓性好,以上改造,僅改動鎖緊缸2支座尺寸。在防塵罩上加觀察孔,并在控制油路上稍作改造即可,改造成本很小,基本無泄漏,正常工作時動錐不下落,排料口寬度基本不變。因此,出料粒度均勻,破碎機可連續(xù)工作,工作效率高。
(4)動錐、圓錐與碗形軸承部分。針對原斷軸現(xiàn)象,優(yōu)化動錐軀體及主軸結(jié)構(gòu),增大偏心塊質(zhì)量,增大破碎力,碗形瓦架與機架采用螺紋聯(lián)接,防止碗形瓦架松動。
(5)機架部分。除了對機架結(jié)構(gòu)進行加厚以外,還對機架下部增加1條加強筋,破碎機強度及抗震性明顯提高,有效保持了整機在運行中的平衡。在實際生產(chǎn)中每個礦石都并非均勻的在平行區(qū)內(nèi)受到1—2次破碎,有些礦石在進入平行區(qū)之前,獲得較大的能量,在平行區(qū)沒有破碎就飛出破碎腔,有的礦石在平行區(qū)內(nèi)受到一次沖擊破碎,仍然達不到產(chǎn)品粒度的要求,在破碎過程中存在著擴散現(xiàn)象,使礦石在擴散方向存在較大尺寸的機會。
3、結(jié) 語
梅山鐵礦選礦廠通過對細碎機進行改造,使整體破碎效果明顯改善。破碎后礦石粒度均勻且在- 14 mm以下;設備故障率大大降低,作業(yè)效率平均為78%,比改造前提高16個百分點,礦石處理量平均達到167 t/h,比沒改造機型提高39 t/h,備件消耗顯著降低,節(jié)能效果明顯,全年可節(jié)電47. 91萬kW h,電價按0.5元/kW h計算,年創(chuàng)經(jīng)濟效益23.96萬元。
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