0、前 言
齊齊哈爾造紙廠自備電站3號爐系20世紀(jì)70年代北京鍋爐廠設(shè)計制造的BG - 65/39 -M型褐煤鍋爐,鍋爐設(shè)計燃料為扎賚諾爾褐煤,鍋爐實際運行采用雞西煙煤與大雁褐煤混燒。由于燃用煤種嚴(yán)重偏離設(shè)計煤種,多年來鍋爐燃燒不穩(wěn),滿負(fù)荷運行時亦需投油助然,且長期處于正壓燃燒,噴火冒灰,受熱面磨損腐蝕嚴(yán)重,無法正常運行。為此,該廠與哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司合作,對該爐的燃燒及制粉系統(tǒng)進行了改造。
1、鍋爐設(shè)備的主要技術(shù)特點
該65 t/h鍋爐原設(shè)計為自然循環(huán)固態(tài)排渣滬、鋼球磨煤機中間儲倉制粉系統(tǒng),干燥劑為中溫爐煙+熱風(fēng)+冷風(fēng),乏氣送粉并輔以三次風(fēng),燃燒器為固定式四角布置切向燃燒方式。
富通新能源銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃料木屑顆粒機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料。
![生物質(zhì)鍋爐 家用生物質(zhì)燃料鍋爐](http://sxktls.com/uploads/120923/1-120923101R1T8.jpg)
![木屑顆粒機壓制的項目顆粒燃料 雜木生物質(zhì)顆粒燃料](http://sxktls.com/uploads/120926/1-120926203642312.jpg)
2、改造方案
根據(jù)齊齊哈爾造紙廠自備電站的實際情況及運行要求,本次改造的原則如下:
a.燃料為:20%大雁褐煤+80%雞西煙煤,其混合燃料特性如表1所示;
b.燃燒器采用雙通道自穩(wěn)式燃燒器;
c.制粉及燃燒系統(tǒng)原則上保持原有系統(tǒng),即制粉系統(tǒng)仍采用鋼球磨煤機中間儲倉式制粉系統(tǒng),干燥劑為:熱風(fēng)+爐煙+冷風(fēng)+再循環(huán);乏氣+溫風(fēng)送粉(亦即運行磨煤機采用乏氣送粉,而非運行磨煤機則采用溫風(fēng)送粉)。
改造后的鍋爐規(guī)范如表2所示。
3、制粉系統(tǒng)和燃燒設(shè)備的改造
眾所周知,鍋爐燃燒設(shè)備的性能直接關(guān)系到鍋爐能否達(dá)到額定出力及其經(jīng)濟性,以及能否保證低負(fù)荷運行穩(wěn)燃的問題;制粉系統(tǒng)的性能則涉及到磨煤機出力的大小、干燥出力能否滿足要求以及制粉系統(tǒng)經(jīng)濟性的問題。因此,本次改造的重點放在制粉系統(tǒng)和燃燒設(shè)備的改造上。
3.1燃燒設(shè)備的改造
該爐燃用20%大雁褐煤+80%雞西煙煤的混煤,其煤質(zhì)特點為:水分大、灰分大、揮發(fā)分較高、熱值低、結(jié)渣傾向一般,為了適應(yīng)其燃燒特性,采用四角切向燃燒方式,其爐膛中心假想切圓直徑為680 mm。燃燒器噴口結(jié)構(gòu)布置為:燃燒器噴嘴最上層為三次風(fēng),向下依次為上二次風(fēng)、一次風(fēng)、下二次風(fēng)噴口,下二次風(fēng)噴口中設(shè)有油槍作為點火和低負(fù)荷運行穩(wěn)燃之用。
為保證鍋爐低負(fù)荷運行穩(wěn)燃,一、三次風(fēng)口均采用雙通道自穩(wěn)式燃燒器。燃燒器噴口布置及參數(shù)如表3所示。 表3燃燒器噴口參數(shù)
3.1.1 送粉方式
根據(jù)現(xiàn)場的運行條件,排粉機容量較大(型號:7 - 29 - 12No. 16,Q- 36 800 1T13/h),無法全部作為三次風(fēng),而采用部分乏氣送粉和部分溫風(fēng)送粉,即運行的磨煤機一側(cè)的排粉機所帶一次風(fēng)采用乏氣送粉,其余的乏氣供一對角的三次風(fēng),而另外一臺排粉機所帶一次風(fēng)則采用溫風(fēng)加冷風(fēng)送粉,其所帶三次風(fēng)管道閥門關(guān)閉。
3.1.2 各次風(fēng)比率
在設(shè)計計算時,不同風(fēng)率的選取如表3所示,其中一次風(fēng)乏氣空氣含量為11.39%,三次風(fēng)乏氣空氣含量為15.57%。
3.1.3燃燒器設(shè)計
本爐燃燒器布置及結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示。
3.2制粉系統(tǒng)改造
制粉系統(tǒng)原則上仍采用原系統(tǒng),即利用原有2臺DTM250/390型鋼球磨煤機,中間儲倉式制粉系統(tǒng),以中溫爐煙+熱風(fēng)+冷風(fēng)+再循環(huán)四種介質(zhì)作為干燥劑,排粉機亦采用原有2臺7 - 29 - 12No.16型排粉機。運行的磨煤機側(cè)采用乏氣送粉,并輔以三次風(fēng),停運的磨煤機側(cè)采用溫風(fēng)加冷風(fēng)送粉。
由于磨煤機和排粉機規(guī)格較大,在投運高壓加熱器時,單臺磨煤機即可滿足鍋爐滿負(fù)荷運行,而不投運高壓加熱器時單臺磨煤機就可使鍋爐帶60 t/h以上負(fù)荷運行,因此,如兩臺磨煤機同時運行,則三次風(fēng)量將很大,這給燃燒器的設(shè)計帶來很大困難。因此,我們對其運行方式進行了調(diào)整,即鍋爐在投運高壓加熱器時,制粉系統(tǒng)采用單臺磨煤機運行;不投運高壓加熱器時,亦采用單臺磨煤機運行,而另一臺磨煤機僅在煤粉不足時短時間投運。運行的磨煤機一側(cè)的排粉機所輸送的乏氣,一部分用作一次風(fēng)送粉,其余的部分則作為供一對角的三次風(fēng),而另一側(cè)則采用溫風(fēng)加冷風(fēng)送粉,其所帶三次風(fēng)管道閥門關(guān)閉或稍開使噴口通風(fēng)冷卻。
3.2.1 干燥劑的選擇
根據(jù)以往的經(jīng)驗和本爐的特點,干燥劑選取為爐煙、熱風(fēng)、冷風(fēng)和再循環(huán)乏氣四種介質(zhì)。并對投運高壓加熱器、不投運高壓加熱器兩種情況進行了計算,其計算結(jié)果如表4所示。
3.2.2 系統(tǒng)各管道規(guī)格的選取
在系統(tǒng)各管道設(shè)計時,為了使各系統(tǒng)阻力匹配,在阻力小的管道上采取了增加阻力的辦法(例如在再循環(huán)管道上采用縮小管徑、加裝文丘里的辦法以增加阻力),系統(tǒng)內(nèi)各管道規(guī)格選取如表5所示。
4、結(jié)束語
本次鍋爐改造工程的設(shè)計,主要工作內(nèi)容是燃燒設(shè)備和制粉系統(tǒng)改造的設(shè)計,需要做到的是:
a.系統(tǒng)設(shè)計應(yīng)重點研究分析系統(tǒng)內(nèi)各管路的阻力匹配;
b.與新建工程設(shè)計相比,改造工程受到現(xiàn)場許多的具體情況限制。因此,本次改造有些地方可能看來不盡合理。例如:對現(xiàn)燃用的煤種仍然采用爐煙+熱風(fēng)+冷風(fēng)+再循環(huán)乏氣作為干燥劑就有些欠妥,這是因為原系統(tǒng)就有抽爐煙管道,如不抽爐煙,則系統(tǒng)和鍋爐設(shè)計將要做較大的相應(yīng)改變;
c.在設(shè)計一、三次風(fēng)煤粉管道時,由于采用乏氣送粉,在設(shè)計過程中,由乏氣送粉引起的管道磨損問題,可通過控制風(fēng)速、采用鑄石彎頭等措施來解決。管道布置要因地制宜,根據(jù)實際情況靈活布置;一次風(fēng)風(fēng)粉混合器的結(jié)構(gòu)要合理,使下粉均勻、輸送流暢;
d.系統(tǒng)設(shè)計時考慮了高壓加熱器的投運和不投運兩種情況。投運高壓加熱器時,計算的三次風(fēng)風(fēng)量小;不投運高壓加熱器時,計算的三次風(fēng)風(fēng)量大,在設(shè)計時應(yīng)兼顧這兩種情況進行管道設(shè)計;
e.對于改造工程而言,通過現(xiàn)場實際調(diào)研,收集的第一手資料是十分必要的。因為,改造部分需要與原系統(tǒng)相連接,如處理不當(dāng)將會無法連接,造成設(shè)計失敗。