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生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài)

 

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75t/h循環(huán)流化床鍋爐調(diào)試經(jīng)驗

發(fā)布時間:2013-06-22 08:08    來源:未知

     循環(huán)流化鍋爐具有高效、低污染、低成本等特點,是一種清潔燃燒鍋爐。它的燃料適應(yīng)性廣,燃燒效率高,氮氧化物排放低,脫硫效率高,滿足環(huán)保要求。蒙華烏海熱電工程是烏海市集中供熱,實施藍天綠地的重點建設(shè)項目,所以該項目選用了3臺75 t/h無錫鍋爐廠制造的UC-75/3.82-M29中壓自然循環(huán)流化燃燒鍋爐。工程采用3爐2機的配套方式,建成后可供采暖面積180 mz。因該型鍋爐在我區(qū)的應(yīng)用為數(shù)不多,為此筆者將調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)的問題總結(jié)出來供同行參考。
1、調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)的問題與改進
1.1 給煤機堵塞和供煤不均
    鍋爐給煤系統(tǒng)采用2臺鏈條倒轉(zhuǎn)刮板式給煤機,置于爐前墻。落煤管設(shè)計有松煤風和播煤風,由一次風管引出。落煤口距風帽1300 mm處進入燃燒室。給煤機轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)采用變頻器無級變速調(diào)節(jié)方式。在首次點火時,由于鏈條倒轉(zhuǎn),煤落在煤槽內(nèi)由刮板送人爐膛,空鏈在上部返回,運行一段時間后就造成給煤槽內(nèi)滿煤j使下煤不均供煤連續(xù)性差,影響穩(wěn)定燃燒,而且床溫也難以控制,容易造成結(jié)焦。由于煤槽內(nèi)存煤過多(300 mmx200 mmx600mm的煤槽),加大了給煤機負荷,使給煤機頻繁跳閘,曾在下煤口處加裝插棍、用電動閘板控制煤量也無效果。此后根據(jù)正轉(zhuǎn)鏈條給煤機的下煤結(jié)構(gòu),在下煤口下部煤槽內(nèi)加焊一塊鐵板,根據(jù)煤層厚度要求確定了焊接位置,這樣原煤先落在鐵板上經(jīng)鏈條反轉(zhuǎn)再落入煤槽內(nèi),使煤層厚度得到有效控制,解決了給煤機堵塞和供煤不均的問題,富通新能源銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒木屑顆粒機壓制的木屑生物質(zhì)顆粒燃料。
1.2油點火系統(tǒng)的改進
    該爐采用燃油床下點火,燃用O號輕柴油,設(shè)計兩只油槍在風室前部兩個預(yù)燃室內(nèi),每只油槍給油量為150—200 kg/h,油量控制用普通閘閥,幾次點火都發(fā)現(xiàn)預(yù)燃室溫度難以控制,升溫太快(預(yù)燃室溫度800~1 000℃,而料層溫度才400℃左右,而且上升緩慢)。經(jīng)分析后改用出力較小的油槍霧化片+并在油槍霧化試驗時找到最小的霧化油壓,隨后啟動時把油壓相應(yīng)調(diào)低一些,可使風室風溫和料層溫度同步上漲。機械霧化油槍霧化油壓一般在1.5 MPa以上,而在作霧化試驗時油壓降至1.0 MPa霧化依然很好,點火時油壓控制在1.1~1.2 MPa,床溫上升速度基本能控制。同時還應(yīng)當將普通閘閥換成控制靈敏的針型閥,管路上的油量計也應(yīng)準確好用。
1.3消除返料器堵塞
    該爐采用清華大學水冷方形分離器專利技術(shù),結(jié)構(gòu)緊湊,分離效果好。但首次啟動由于分離器內(nèi)部澆注料脫落,堵住分離器返料室使物料無法返回,全部積在分離器內(nèi),需大量人力清除。所以今后調(diào)試時首先要保證旋風筒內(nèi)的澆注質(zhì)量;其次要注意啟動前旋風簡內(nèi)部的烘烤;三要檢查清理返料室內(nèi)的風帽,使其暢通,并且在啟動穩(wěn)定后及時投入返料,運行時要密切關(guān)注返料室內(nèi)溫度及風壓變化。
1.4一次風機入口擋板與一次風總門的調(diào)整
    該爐一次風是用于燃料燃燒和保證床料流化的,另外播煤風、松煤風和返料風都從一次風管道引出,所以調(diào)整時既要滿足充分燃燒,還要保證其它用風需求。運行人員在調(diào)整時將一次風總風門全開,用一次風機入口擋板調(diào)整風量,這樣雖然簡化了調(diào)整,但很不科學。因為,這樣調(diào)整無疑風壓要增大都增大,要減小都減小,而正常運行時各處所需風壓是不同的,一般風室風壓要求8.5-r9 kPa,而返料風在10 kPa以上,播煤風更高一些。調(diào)試時采取用一次風入口總風門來調(diào)整風室風壓在8.5~9 kPa,用一次風機人口擋板來滿足返料風、播煤風風壓,這樣配合調(diào)整,滿足了各處風壓的要求,其一次風系統(tǒng)見圖1;
1.5其他問題
    該爐料層溫度的熱電偶溫度計都采用瓷套管式,在運行中極易損壞,熱態(tài)更換特別危險,應(yīng)改用鋼套管結(jié)構(gòu)為好。另外該爐操作、監(jiān)視系統(tǒng)全部采用DCS系統(tǒng),無一塊常規(guī)儀表,集控室非常簡單明了。但必要的常規(guī)表計如:電接點水位計、事故放水電動門、主給水調(diào)整門是不能少的(在調(diào)試人員要求下已加裝),因為一旦DCS失電或故障用這些表計監(jiān)視可以保證安全停爐。
2、建議
    該爐在料層附近設(shè)計有料層差壓參數(shù),即風室風壓和爐膛負壓的差值,用來監(jiān)視運行時料層厚度,從而決定排渣時間和排渣量。但這種取樣方式料層差壓包含布風板阻力,而布風板阻力是隨風量變化而變的,當負荷變化時總風量變大,布風板阻力增大,反映到料層的差壓也會變大,而此時爐內(nèi)存料不會立即變化,如果此時根據(jù)料層差壓排渣,顯然是很不合理的。建議:取布風板上部風帽附近風壓和爐膛負壓值作為料層差壓,由此差壓控制排渣時間和排渣量,就不會發(fā)生以上現(xiàn)象,因此時料層差壓不隨風量變化。
    循環(huán)流化床鍋爐作為一種新興爐型,在我區(qū)的應(yīng)用不多,所以這方面的調(diào)試經(jīng)驗較少,以上這些問題如果能夠提前發(fā)現(xiàn),會縮短調(diào)試工期。

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