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顆粒機配件新聞動態

 

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∮1700x1000mm輥壓機在聯合粉磨系統應用中的改進

發布時間:2013-06-22 08:10    來源:未知

     某廠一期5000t/h新型干法生產線水泥制備系統采用了兩臺∮1700x1000mm.輥壓機分別配套∮4.2mx13m水泥磨組成聯合粉磨系統工藝,于2008年4月3日投入使用,6月8日開始滿負荷生產。由于各種原因,輥壓機沒能很好地發揮擠壓粉碎作用,制約了磨機生產能力的提高和系統粉磨電耗的降低。經過對輥壓機系統不斷改進調整,現已穩定運行,并取得了很好的生產效益。
1、聯合粉磨系統工藝流程
  1.1系統流程見圖1
1.2系統主要設備見表l
2輥壓機系統存在問題及故障分析
2.1輥壓機系統下料溜子磨損快
    輥壓機系統下料溜子經過一段生產時間,磨損嚴重且磨損很快,跑冒現象較多,時常停車處理,影響了系統運轉率的提高,富通新能源銷售球磨機、雷蒙磨粉機等磨機機械設備。
  2.2穩流倉入輥壓機的溜子時常被大塊物料堵住
  在使用冬儲熟料時,有部分硬結的大塊物料將穩流倉入輥壓機的溜子堵住而不下料,造成輥壓機跳停,同時堵塞的物料將穩流倉上方的V型選粉機堵住,使物料被直接抽入雙旋風筒分離入磨,增大了入磨粒度,嚴重時大塊物料還會堵塞磨內篩板,降低了磨機粉磨效率。
    2.3金屬時常進入輥壓機
    某廠在入V型選粉機的喂料皮帶上安裝了永磁除鐵器,除去皮帶上部的鐵物,皮帶下料端滾筒為電磁滾筒,將貼近皮帶的下部物料中的小鐵渣吸住,刮入磨內。由于使用含鐵渣量較大的礦渣作為混合材,喂料皮帶上的物料層又較厚,除鐵裝置不能很好地除去內層物料中的鐵渣,一旦鐵物稍大些,就很難及時被除鐵器吸上。運行不到一年,就發現有一臺輥壓機的輥面被磕出坑,最大處約100mmx80mm。
    2.4擠壓效果較差
    我廠入磨細粉平均比面積僅為l65m2/kg,0.08mm方孔篩篩余為28%,增加了磨機粉磨負擔。由于物料在磨內粉磨時間有限,使出磨物料較粗,0.08mm方孔篩篩余為17%,細粉含量少,比面積較小,僅達193m2/kg.磨機回粉量多,影響了磨機下料量的增加。為彌補輥壓機的擠壓效果,改善入磨物料質量,現場將V型選粉機的選粉風速微調葉柵全部打開,以減緩選粉風速,使進雙旋風筒的細粉更細些,從而提高入磨細粉的比面積,但實際效果并不明顯。
    2.5輥壓機作業現場粉塵大
    輥壓機現場粉塵大,收塵效果不好,作業環境差,特別是輥壓機出料至皮帶處粉塵格外大,而且收塵回灰管道時常堵塞,需要巡檢工敲砸疏通,嚴重時需停機處理。
3、改進措施
    3.1改進系統下料溜子
    將輥壓機系統所有的下料溜子改成階梯形,從而形成料墊耐磨層,經過后期生產證明,效果較好,明顯降低了下料溜子的磨損,使用周期得以延長,不再為此頻繁停車處理。
3.2保證輥壓機的喂料粒度
  在兌入冬儲熟料的下料口上,安裝了篩孔為70mm的篩子,將大塊物料阻隔在外,保證了輥壓機的喂料粒度,有效防止了大塊物料堵塞喂料溜子。大塊物料集中后,運至石膏破碎機處經粉碎后再入輥壓機。
    3,3進一步清除物料中的鐵物
    在礦渣入水泥磨配料站的皮帶下料端安裝了電磁滾筒,將礦渣中的鐵渣及時吸住,再經刮板刮出,有效清除了礦渣中的鐵渣。同時在出水泥磨配料站的皮帶上增設了除鐵器,進一步提高了除鐵效果,避免鐵物進入輥壓機而損傷輥面。
    3.4調整輥壓機合理的工作壓力
    由于擠壓粉碎力來自液壓系統對壓輥施加的壓力,它是決定輥壓機擠壓粉碎效果的最基本參數。調節合理的工作壓力,能增加物料中的細粉含量,改變物料性能,使顆粒破碎、裂紋多而長,提高物料的易磨性,給后續粉磨創造良好的條件。根據兩臺輥壓機的實際工作狀況,將l#輥壓機工作壓力由9.0MPa調整為10 MPa,2#輥壓機工作壓力由9,OMPa調整為9.5 MPa,使經V型選粉機入磨細粉的比面積得到有效提高,降低了入磨粒度,減輕了磨機粉磨負擔,為提高磨機粉磨能力提供可靠保障。
    3.5調整合理的輥壓機工作電流
    調整好輥壓機進料裝置的電動流量控制閥0~100%的位置,保證現場能開到位。在投料運行中將流量擋板盡量開大,使輥壓機的主電機電流在42A以上(額定電流60A),最佳在45~50A,也就是輥壓機實際做功在70-80%,這樣可以提高輥壓機的通過量和擠壓效果,充分發揮輥壓機的做功能力,提高入磨物料的比面積。
    3.6控制好喂流倉的穩定料面
    保持喂料倉(穩流倉)的料面(倉重)穩定,使給料量穩定連續均勻,保證過飽和喂料,保證輥壓機高效穩定運行。經實踐檢驗,控制滿倉30t的倉重在12t-15t較為理想,這樣能夠給出輥壓機系統跳停后穩流倉內足夠的存料空間。雖然輥壓機跳停后,水泥配料站立即停止下料,但輥壓機出料皮帶至循環提升機和入V型選粉機的皮帶上仍有物料,進入穩流倉內須有足夠的存料空間,防止料位過高堵塞至V型選粉機而將粗顆粒抽進雙旋風筒進入磨內。同時定期標定倉重,確保穩流倉倉重顯示的準確性,為中控操作提供很好的依據。
    3.7合理調整V型選粉機的選粉效果
合理調整循環風機的三個風閥開度,當輥壓機投料后,逐漸加大循環風機入口閥門開度,每次以5%的開度量往上加至30-35%,出口閥門開度控制在30%、冷風閥控制在40%,放風收塵閥門95%以上,V型選粉機進出口壓差保持700-800Pa、不超過1000 Pa為宜。及時調整選粉風速微調葉柵角度,保證合理的風速。及時更換V型選粉機內磨損的打散格柵,確保物料被充分地打散、細物料被及時選出,減少輥壓機喂料中的細粉含量,避免過多的細粉將氣體帶進物料喂入輥壓機引起輥壓機振動、瞬時電流波動增大而導致輥壓機跳停。
    3.8加強對輥壓機的檢查處理
    日常巡檢要監聽輥壓機開車、停車和運行中的聲音,及時發現進入循環物料中的金屬,減少對輥壓機的損傷。堅持利用停車時機檢查輥壓機輥面,及時修復輥壓機輥面,保證擠壓效果,其中09年6月大修堆焊了1#輥壓機輥面,09年10月局部補焊了24輥壓機輥面。還要經常檢查輥壓機側擋板與輥端的間隙,用軸向調節螺栓調整將其控制在2-3mm,發現磨損,要及時更換,減少未被擠壓的物料含量,提高輥壓機運行的平穩性。
    3.9增加收塵能力
    經分析論證,原輥壓機系統只有一臺處理風量為lll60ni3/Il的袋收塵器,帶現場六個揚塵點,處理能力不夠。現增加一臺處理風量為15000m3/h袋收塵器,將輥壓機出料至皮帶的下料罩處作為一個收塵點,有效地清潔了作業現場。
    3.10提高輥壓機的技術管理和操作技能水平
    對于老企業后建的新型干法生產線,大多數員工對輥壓機這一新的粉磨工藝設備,相比于傳統單一的球磨機粉磨工藝,還是比較陌生的。所以,要在提高員工的技術管理和操作水平上下足工夫,努力提升員工的業務技能素質,同時還要強化員工的責任心,加強中控操作員和現場巡檢工的密切配合,及時根據外部工藝條件變化,合理調整各種參數,處理好出現的各種問題,確保輥壓機功效的最大發揮。
4、效果
    經過近兩年的運行和不斷整改,該輥壓機系統入磨產品的比表面積和篩余得到有效改善,減輕了磨機的粉磨負擔,為磨機粉磨能力的提高提供了可靠保障,具體效果見表2。
  系統電耗也得到了有效降低,以09年為例,生產P.042.5水泥時,改前為38.78kWh/t,改后為34.91 kWh/t:生產P.042.5R水泥時,改前為41.38 kWh/t,改后為38.62 kWh/t,效果明顯。
5、結束語
    在輥壓機和球磨機組成的聯合粉磨系統工藝中,經過對輥壓機系統不斷改進調整,使其更好地發揮了擠壓粉碎作用,提高了后續磨機生產的能力和降低了系統粉磨電耗。在實際生產中,還要不斷地根據外部工藝條件的變化,適時進行工藝、設備特別是自動控制系統的完善,以更好地實現輥壓機系統高效穩定運行。由于聯合粉磨系統中,輥壓機已經起著傳統球磨機粗磨倉的作用,后續水泥磨只承擔著細磨倉的作用,隨著輥壓機系統的改進,水泥磨的技術和操作控制參數也要隨之改變,使二者相互匹配,這樣才能更好地提高整個系統的效能。

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