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生物質(zhì)鍋爐新聞動(dòng)態(tài)

 

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75t/h循環(huán)流化床鍋爐存在的問題及技術(shù)改造

發(fā)布時(shí)間:2013-07-22 08:17    來源:未知

1、引言
    石家莊永泰熱電廠1#爐鍋爐為杭州鍋爐廠NG-75/3. 82 - M5循環(huán)流化床鍋爐,于1995年10月投入使用,到2001年4月運(yùn)行了約1470天,年平均運(yùn)行290天。由于此爐型屬于早期二級(jí)分離循環(huán)流化床爐型,在設(shè)備設(shè)計(jì)及制造上還很不完善,實(shí)際使用過程中陸續(xù)暴露出來很多缺陷。如燃燒室爐墻變形、損壞嚴(yán)重;爐膛與燃燒室之間的膨脹裝置設(shè)計(jì)不合理;過熱器、省煤器、低溫分離裝置磨損嚴(yán)重;床上點(diǎn)火耗油量大、安全性差等缺陷。因此,1997年以后全國(guó)同類型鍋爐中有近1/3的已經(jīng)進(jìn)行了整體改造。另外,我廠還存在爐前三級(jí)給煤系統(tǒng)設(shè)計(jì)不合理等問題。每年平均停運(yùn)檢修時(shí)間在75天左右。因?yàn)殄仩t可用率低,頻繁發(fā)生受熱面爆管事故,造成鍋爐停運(yùn),嚴(yán)重地影響了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,富通新能源銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒木屑顆粒機(jī)壓制的木屑生物質(zhì)顆粒燃料。
    鑒于以上原因,從2000年底,在考察、借鑒全國(guó)同類鍋爐改造經(jīng)驗(yàn),并征求有關(guān)高等院校的專家、以及原生產(chǎn)廠家杭州鍋爐廠的意見的基礎(chǔ)上,與無錫鍋爐廠協(xié)作,在2001年4月—7月,利用鍋爐大修時(shí)間對(duì)1#鍋爐進(jìn)行了改造。
2、改造項(xiàng)目及改造方案
2.1  鍋爐原點(diǎn)火方式為床上點(diǎn)火,柴油機(jī)械霧化,耗油量大,點(diǎn)火時(shí)間長(zhǎng),著火困難。改造方案采用床下點(diǎn)火,前置兩臺(tái)燃燒器。經(jīng)改進(jìn)可以極大縮短點(diǎn)火時(shí)間,提高點(diǎn)火一次成功率。
2.2  鍋爐燃燒室改造前為重型絕熱爐墻,爐墻材料耗量大,運(yùn)行中磚墻變形,維修周期短,維修費(fèi)用高。改造方案采用水冷壁包覆,水冷布風(fēng)板和水冷風(fēng)室設(shè)計(jì),水冷壁表面只有6—7 cm厚的澆注料,可以大大降低爐墻維修量和費(fèi)用。
2.3  爐膛為半懸吊結(jié)構(gòu),燃燒室與上部水冷壁間的密封、膨脹裝置,其滑塊密封結(jié)構(gòu)存在問題,爐膛水冷壁整體向下膨脹受阻,導(dǎo)致燃燒室支撐結(jié)構(gòu)受力過大,部分鋼梁彎曲、變形,在熱態(tài)下水冷壁上移,吊桿松動(dòng)。雖在燃燒室大修中進(jìn)行了改造,但仍存在膨脹不暢的問題。這次改造全部改為全懸吊結(jié)構(gòu)。
2.4  針對(duì)過熱器(高溫過熱器、低溫過熱器)和省煤器等受熱面局部磨損嚴(yán)重等問題,減少管排數(shù),增大局部流通面積并在迎火面增加防磨護(hù)瓦;省煤器由螺旋鱔片管式改為直鰭片膜式。
2.5  旋風(fēng)分離器磨損嚴(yán)重。由于防磨內(nèi)襯普遍磨損,特別在局部(進(jìn)口、筒心等部位)磨損尤為嚴(yán)重;且旋風(fēng)筒內(nèi)芯及出口連通箱磨損也非常嚴(yán)重,造成維修工作量很大,費(fèi)用也相對(duì)較高。將分離器入口由切向改為蝸殼漸開線,直徑增大,中心筒下部為垂直布置的百葉窗結(jié)構(gòu);落料區(qū)上部增設(shè)一小灰斗;分離器后的煙氣經(jīng)兩側(cè)及中間三個(gè)出口返回尾部受熱面。
2.6  原設(shè)計(jì)爐前三級(jí)給煤方式,即電磁振蕩給煤機(jī)、埋刮板輸送機(jī)、螺旋給煤機(jī)。運(yùn)行時(shí)三級(jí)給煤方式控制煩瑣,給煤量不易匹配,經(jīng)常出現(xiàn)斷煤現(xiàn)象,影響安全運(yùn)行。改造方案為一級(jí)螺旋給煤,變頻控制。
3、改造前后技術(shù)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析
    1#鍋爐改造后,2001年冬季投入運(yùn)行,運(yùn)行情況穩(wěn)定,除2次因改造施工問題引起的澆注料脫落造成停爐外,主要運(yùn)行參數(shù)與1#爐歷史最好運(yùn)行年度2000年相比均優(yōu)于改造前,數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)見表1。
    由表1,可明顯看出:
    (1)1#爐改造后鍋爐效率提高了2.43%(在平均負(fù)荷相近的情況下,超過了歷史上最好的2000年的水平),尤其需要說明的是,此效率是在冬運(yùn)時(shí),受國(guó)家政策的影響,入爐煤品質(zhì)低下的情況下取得的。
    (2)改造后,t煤產(chǎn)汽量(折合成標(biāo)煤)有了明顯的提高。年可以節(jié)約標(biāo)煤約為2 695. 99 t。折合原煤3 200. 61 t(以2000年原煤平均低位熱值24 686. 80kj/Kg計(jì)算)。
    按每t煤150元計(jì)算,可節(jié)約人民幣約48萬元。
    (3)改造后,由于爐本體漏風(fēng)大大下降,風(fēng)機(jī)總電耗單耗下降了4.3 kWh/t蒸汽,按1#爐年蒸發(fā)量360 000 t計(jì)算,年可節(jié)電154.8萬kWh,折合人民幣49. 536萬元(電價(jià)取0.32元/kWh)。
    綜合以上可以得出,改造后,年可節(jié)約生產(chǎn)費(fèi)用約97萬元。
4、改造前后1#鍋爐維修情況分析
    改造前后1#鍋爐維修情況分析見表2。
5、結(jié)語
    1#爐改造后,經(jīng)過近8個(gè)月的實(shí)際運(yùn)行,特別是經(jīng)過了冬運(yùn)期間額定及超負(fù)荷工況下的運(yùn)行考驗(yàn),經(jīng)過此次改造鍋爐能夠在額定負(fù)荷、超負(fù)荷工況下穩(wěn)定運(yùn)行,達(dá)到了預(yù)期目的。此次改造費(fèi)用實(shí)際發(fā)生為184萬元,根據(jù)歷年1#鍋爐維修情況,預(yù)計(jì)改造后每年可節(jié)約維修費(fèi)用約38萬元,考慮生產(chǎn)成本年降低97萬元,全部改造費(fèi)用可在1.5年內(nèi)全部收回。

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