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130t/h煤粉鍋爐改造為全燒高燒煤氣鍋爐及其經(jīng)濟(jì)效益
發(fā)布時(shí)間:2013-07-26 08:11 來源:未知
1 概述
包鋼熱電廠4#鍋爐為武漢鍋爐廠生產(chǎn)的WG2130/39 -1型固態(tài)排渣煤粉鍋爐.在后期的改造中設(shè)計(jì)可摻燒高爐煤氣10%(按熱量比).約為1.0×l04m3/h,實(shí)際運(yùn)行中.最大摻燒量為2.5×104m3/h,包鋼有4座高爐,全部生產(chǎn)時(shí)平均產(chǎn)生高爐煤氣94×l04m3/h,平均放散16×l04m3/h。為充分利用能源,減少高爐煤氣放散,公司決定2001年將4*爐改造為全燒高爐煤10鍋爐,富通新能源銷售生產(chǎn)生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒木屑顆粒機(jī)壓制的木屑生物質(zhì)顆粒燃料。
2 改造前鍋爐的狀況
2.1 改造前鍋爐的設(shè)計(jì)參數(shù)
額定蒸發(fā)量:130 t/h;
額定蒸汽壓力:3.82 MPa;
額定蒸汽溫度:450℃;
鍋爐給水溫度:104℃;
燃料品種:混合煤;
燃料消耗量:26. 70t/h;
排灰量:8 t/h。
輔助機(jī)械參數(shù)見表1。
2.2 改造前鍋爐的主要結(jié)構(gòu)形式
4#鍋爐為Ⅱ型布置的.爐膛截面略成正方形(7200x7050mm),圍墻密布D60×3水冷壁管共計(jì)342根.上接上聯(lián)箱.并由汽包引D108×4.5的下降管共26根在爐外接入下聯(lián)箱.形成自然循環(huán)系統(tǒng)。整個(gè)爐內(nèi)的水冷壁共分成12個(gè)獨(dú)立循環(huán)系統(tǒng)。爐膛型式見圖1。
鍋爐過熱器采用冷段在前、熱段在后的布置方式。蒸汽在前級(jí)過熱器加熱后,進(jìn)入左右減溫器,然后左右逆流進(jìn)入混合聯(lián)箱,蒸汽由混合聯(lián)箱中部經(jīng)36排鋼管至集汽聯(lián)箱,過熱蒸汽由集汽聯(lián)箱通過主蒸汽管道引至汽機(jī)。減溫器采用盤箱管式結(jié)構(gòu)的表面式減溫器。省煤器與空氣預(yù)熱器系雙級(jí)交叉布置,空氣預(yù)熱器在爐后為四個(gè)行程,熱空氣溫度為370℃。鍋爐的控制基本上通過儀表手動(dòng)進(jìn)行控制。
3 鍋爐改造的具體內(nèi)容
3.1 鍋爐改造的設(shè)計(jì)參數(shù)
額定蒸發(fā)量:100 t/h;
額定蒸汽壓力:3. 82 MPa;
額定蒸汽溫度:450℃;
鍋爐給水溫度:104℃;
燃料品種:高爐煤氣;
燃料消耗量:97 170 t/h;
熱空氣溫度:350℃;
排灰溫度:170℃;
鍋爐設(shè)計(jì)效率:86.1%。
高爐煤氣成分:
C0:25. 1%:
C02: 16. 9%
H2:1.7%:
N2:56. 04%:
CH4:0.26%;
熱值:3 450 kj/m3。
3.2 改造項(xiàng)目
根據(jù)對(duì)鍋爐本體不作大改動(dòng)的原則,以及改造后對(duì)鍋爐性能的要求,經(jīng)反復(fù)計(jì)算、仔細(xì)考慮,決定鍋爐外形尺寸不變,為適應(yīng)燃燒高爐煤氣,其內(nèi)部結(jié)構(gòu)和尺寸相應(yīng)變化。
3.2.1 爐膛
由于原鍋爐為固態(tài)排渣煤粉鍋爐,鍋爐下部是冷灰斗,冷灰斗四周設(shè)有噴嘴,將灰渣冷卻后排入灰溝。改成高爐煤氣爐后,由于高爐煤氣熱值低,為增加鍋爐爐膛容積、把冷灰斗和原來煤粉燃燒器拆除,將爐墻直接垂直砌到Om。按此方案改造后,爐膛水冷壁受熱面從原來的478 ITI2增加到541.1m2。將爐膛水冷壁下拉至下集箱3m標(biāo)高處,3.0 m標(biāo)高至Om標(biāo)高之間部位設(shè)計(jì)成絕熱室,即四周不布置受熱面,四周用耐火磚和硅藻土磚砌成厚度615 mm的重型爐墻,底部也用耐火磚和硅藻土磚砌成厚度600 mm的保溫層,以提高燃燒室的溫度,見圖2。
這樣的絕熱室對(duì)低熱值高爐煤氣的著火、低負(fù)荷穩(wěn)燃非常有利。為了保證水循環(huán)安全可靠,把前、后及兩側(cè)墻水冷壁各分成三個(gè)獨(dú)立的循環(huán)回路,共計(jì)12個(gè)循環(huán)回路。水冷壁下集箱(前、后和左右兩側(cè)各1個(gè)),中間用隔板將回路分開。本鍋爐鍋筒中心標(biāo)高為26 m,爐膛水冷壁向下膨脹量經(jīng)計(jì)算達(dá)70mm以上,這樣水冷壁下部與絕熱爐室之間的密封就顯得尤為重要,為了保證鍋爐的性能,采用的是非金屬柔性膨脹裝置,可保證上下左右多方向膨脹而密封性不變。
3.2.2 燃燒設(shè)備
在絕熱室的1.5 m標(biāo)高處,前墻布置5個(gè)高爐煤氣燃燒器,后墻布置4個(gè)高爐煤氣燃燒器,共9個(gè)燃燒器,點(diǎn)火用焦?fàn)t煤氣。燃燒器采用旋流式,煤氣和空氣分別通過導(dǎo)向旋流葉片噴出,卷吸爐膛內(nèi)高溫?zé)煔庵鹑紵S捎诿簹夂涂諝獾膭?dòng)量相差不大,旋流葉片導(dǎo)向角度選擇適中,煤氣火焰長(zhǎng)度適中,前后墻煤氣進(jìn)一步混合,可以在爐膛內(nèi)實(shí)現(xiàn)完全燃燒。本燃燒器允許高爐煤氣壓力波動(dòng)范圍為1 000—2 000 Pa。
3.2.3 過熱器
原有過熱器總面積約1000 m2。經(jīng)過計(jì)算,顯得過多,而且本鍋爐采用面式減溫方式,減溫能力有限,因而過熱器必須改造。現(xiàn)場(chǎng)改造,不必重新制造過熱器管,保留原低溫段過熱器不變,高溫段過熱器(總面積為430m2)割掉一個(gè)彎頭(靠近省煤器一端),計(jì)算需要高溫過熱器面積約390m2,此時(shí)減溫器焓為49.8 kj/kg,減溫幅度達(dá)20℃左右(原減溫幅度為38℃左右)。
3.2.4 省煤器
省煤器原為蛇形管雙級(jí)錯(cuò)列布置。改造后,由于省煤器面積增加較多,而省煤器所處空間又比較緊張,考慮到省煤器改造不能影響空氣預(yù)熱器,為了能夠布置下所需面積的省煤器,以及留出必要的檢修空間,決定采用螺旋翅片管結(jié)構(gòu),即在光管上焊上密集的螺旋狀(外徑為64 m)1 mm厚薄片.可增加大量的受熱面積。上級(jí)省煤器的沸騰度為18%。
3.2.5 安全裝置
原130 t/h鍋爐帶兩個(gè)沖量安全裝置,經(jīng)計(jì)算排放量不夠,需增加一個(gè)PN10DN150的彈簧安全閥。由于鍋筒不改造,此安全閥加在高溫過熱器出口集箱上。為確保鍋爐安全運(yùn)行,鍋爐配備爐膛熄火保護(hù)裝置。
考慮到是燃?xì)忮仩t,安全性更為重要。在原有鍋爐基礎(chǔ)上,新增加了8個(gè)防爆門裝置,位置分別是:爐膛前墻上部?jī)蓚(gè),爐膛兩側(cè)墻上部各1個(gè),兩級(jí)過熱器之間兩側(cè)墻各1個(gè),高溫過熱器后轉(zhuǎn)向煙道兩側(cè)墻各1個(gè)。另外,在燃燒器附近布置了足夠數(shù)量的觀察孔,每個(gè)燃燒器上配有火檢孔,在爐膛出口共布置6個(gè)測(cè)量孔,在高溫過熱器后的轉(zhuǎn)向室布置了一個(gè)測(cè)氧孔。
3.2.6 附屬設(shè)備改造內(nèi)容
為提高高爐煤氣入爐溫度,將水膜除塵器拆除在原位置增加一組無機(jī)熱傳導(dǎo)整體式煤氣預(yù)熱器(換熱面積3 180 m2)。鍋爐尾部煙氣通過煤氣預(yù)熱器后可以將高爐煤氣從20℃增加到70℃。煤氣預(yù)熱器煤氣出入管的直徑均為DN2000 mm.在爐膛前后分為兩根直徑為DN1200 mm的支管道.從爐前的支管道上引出5根直徑均為DN500 mm的管道進(jìn)入鍋爐前部燃燒器。從爐后的支管道上引出4根直徑均為DN500 mm的管道進(jìn)入鍋爐后部燃燒器。相應(yīng)地,熱風(fēng)總管道從高溫段預(yù)熱器引出后在爐膛前后分為兩路通過9個(gè)燃燒器將熱風(fēng)送入爐膛.見圖3。點(diǎn)火用的焦?fàn)t煤氣從每個(gè)燃燒器的下部通過管道引入爐膛,使用高能電子點(diǎn)火槍進(jìn)行自動(dòng)點(diǎn)火。鍋爐原有一臺(tái)送風(fēng)機(jī)、兩臺(tái)引風(fēng)機(jī),共額定容量均為197 000 m3/h。經(jīng)過計(jì)算,鍋爐排煙溫度為170℃時(shí).鍋爐本體的煙氣量為306 651m3/h,所需的空氣量(30℃時(shí))為94 384m3/h。所以送風(fēng)機(jī)和引風(fēng)機(jī)都能滿足要求,不需要另選設(shè)備。
3.2.7 控制系統(tǒng)
采用計(jì)算機(jī)對(duì)鍋爐的熱風(fēng)流量、煙氣含氧量、爐膛壓力、蒸汽流量和蒸汽壓力等參數(shù)進(jìn)行測(cè)量和自動(dòng)調(diào)節(jié)。控制框圖見圖4。
4、改造效果
4*鍋爐改造后經(jīng)過2個(gè)月的試運(yùn)行,情況良好,滿足設(shè)計(jì)要求。鍋爐蒸汽負(fù)荷達(dá)到100 t/h時(shí),燃燒高爐煤氣時(shí)110000m3/h左右,排煙溫度110℃。4*鍋爐改造的成功,標(biāo)志著包鋼在充分利用高爐煤氣節(jié)能和保護(hù)大氣環(huán)境以及改善工作環(huán)境方面邁上一個(gè)臺(tái)階,也為其它燃煤鍋爐改造成為全燒高爐煤氣鍋爐積累了經(jīng)驗(yàn)。
5、效益分析
該鍋爐全燒高爐煤氣后,制粉系統(tǒng)、送粉系統(tǒng)以及碎渣機(jī)全部停運(yùn),并且不需要除灰系統(tǒng),相應(yīng)地降低了整個(gè)輸煤系統(tǒng)和排灰系統(tǒng)的運(yùn)行成本。按一年運(yùn)行300天計(jì)算。
(1)停運(yùn)磨煤機(jī)、排粉風(fēng)機(jī)、給粉機(jī)和碎渣機(jī)增加的電費(fèi)效益
功率合計(jì)1 493 kW,負(fù)載率0.80,功率因數(shù)0. 90,電價(jià)0.36元/kW h。
1 493×0.85×0.80×300×24×0.36
= 263萬元。
(2)減少煤耗增加的效益
發(fā)生100 t/h蒸汽時(shí)鍋爐的吸熱量
Q=3. 35×l08 kj/h
煤的低位發(fā)熱量Q= 17 564 kj/kg
鍋爐熱效率n= 89%時(shí)煤的消耗量B= Q/11 Q。= 21.4 t/h,煤價(jià)70元/t,
減少煤耗增加的效益為
21.4×300×24×70 =1 078萬元。
僅電費(fèi)和煤兩項(xiàng),每年減少支出1 341萬元,效益十分可觀。
富通新能源不但銷售生物質(zhì)鍋爐,而且還大量銷售木屑顆粒機(jī)壓制的木屑生物質(zhì)顆粒燃料。
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