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生物質(zhì)鍋爐新聞動(dòng)態(tài)

 

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130t/h循環(huán)流化床鍋爐煤倉(cāng)缺陷及解決措施

發(fā)布時(shí)間:2013-08-12 08:23    來(lái)源:未知

0、引言
    山西某煤焦化集團(tuán)有限公司熱電分廠2#爐系由由太原鍋爐集團(tuán)有限公司設(shè)計(jì)制造,鍋爐本體以外的輔助設(shè)備及管道由山西電力設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì),該爐已投入運(yùn)行8000多小時(shí),鍋爐本體運(yùn)行狀況良好,但是煤倉(cāng)內(nèi)經(jīng)常會(huì)發(fā)生堵煤,倉(cāng)壁掛煤等不正常現(xiàn)象,不僅增加了運(yùn)行人員的工作量,更嚴(yán)重的是危及鍋爐機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行,針對(duì)煤倉(cāng)的具體結(jié)構(gòu)及運(yùn)行情況進(jìn)行分析,找出煤倉(cāng)存在的缺陷和產(chǎn)生的原因是擺在我們面前的首要任務(wù)。煤的入爐粒度要求:粒度范圍0—10 mm,50%切割粒徑Ø50=2 mm,富通新能源銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒木屑顆粒機(jī)壓制的木屑顆粒燃料。大型生物質(zhì)鍋爐1、給煤系統(tǒng)概況
    燃煤倉(cāng)為鋼制煤倉(cāng),共設(shè)計(jì)2臺(tái)150m3的煤倉(cāng),煤倉(cāng)的前后倉(cāng)壁與水平面的傾向角為600,每臺(tái)煤倉(cāng)從下部分叉后變成2個(gè)小煤斗接人兩臺(tái)給煤機(jī),每臺(tái)煤倉(cāng)下部的小煤斗的夾角為600。煤倉(cāng)內(nèi)部敷設(shè)了耐磨微晶板。小煤斗為方形錐體,小煤斗與給煤機(jī)連接管為內(nèi)經(jīng)800mm的有縫鋼管,該連接管高度為1200mm,在連接管上方安裝了電液插板門。原煤經(jīng)齒輥破碎機(jī)破碎后通過(guò)皮帶輸送至2#爐成品煤倉(cāng)。正常情況下煤倉(cāng)內(nèi)的燃煤靠自重經(jīng)煤倉(cāng)下部的連接管上的電液捅板門落至4臺(tái)全封閉稱重皮帶給煤機(jī)進(jìn)口處,經(jīng)給煤機(jī)輸送至鍋爐水冷壁前墻落煤管下落至爐膛燃燒室內(nèi)燃燒,給了防止?fàn)t膛的煙氣反竄,在給煤機(jī)的下口設(shè)置了電動(dòng)快關(guān)閥,在給煤機(jī)內(nèi)引入一次冷風(fēng)作為給煤機(jī)的密封風(fēng)。
2、煤倉(cāng)存在缺陷及原因分析
2.1缺陷現(xiàn)象
    運(yùn)行煤倉(cāng)經(jīng)常出現(xiàn)的堵煤、斷煤、倉(cāng)壁掛煤的現(xiàn)象。
    1)煤倉(cāng)小煤斗至給煤機(jī)連接管經(jīng)常發(fā)生堵煤,給煤機(jī)下煤量極不正常。在原煤水份在9%以上時(shí),此處堵煤非常嚴(yán)重,采取的辦法是在4臺(tái)連接管管上各開(kāi)啟了300 mmx200mm的方門,每班安排了4名民工用鋼筋捅搗疏通,在捅搗過(guò)程中給煤機(jī)內(nèi)的密封風(fēng)外竄,造成細(xì)煤粉外噴,影響環(huán)境衛(wèi)生,堵煤嚴(yán)重時(shí)人工用大錘敲打連接管,這樣才能臨時(shí)保證給煤機(jī)的正常給煤。不但增加了工作量,更嚴(yán)重的是威脅到鍋爐的正常運(yùn)行。有時(shí)因堵煤嚴(yán)重,在疏通的過(guò)程中密封風(fēng)漏風(fēng),造成爐膛內(nèi)的熱煙氣上竄,會(huì)發(fā)生給煤機(jī)被燒毀的事故。
  2)煤倉(cāng)前后壁掛煤嚴(yán)重。在鍋爐運(yùn)行中,從煤倉(cāng)的上部向下觀察煤倉(cāng),看到煤倉(cāng)的前后墻極煤倉(cāng)中間的兩小煤斗分叉上部,集聚了厚厚的煤層,只有中間部位形成大約∮800 mm原洞的煤粒在流動(dòng),造成了煤倉(cāng)的實(shí)際容積大大變小,縮短了煤倉(cāng)的上煤時(shí)間。如果上煤時(shí)間縮短,煤倉(cāng)中間形成空洞,由于流化床鍋爐燃燒方式為正壓燃燒方式,爐膛內(nèi)的高溫?zé)釤煔鉄釙?huì)順著給煤機(jī)下煤管、給煤機(jī)機(jī)、煤倉(cāng)空洞上竄,形成煙氣通廊,數(shù)分鐘內(nèi)即可造成給煤機(jī)燒毀事故ft1。為避免上述事故發(fā)生,每班專配了4人輪流在煤倉(cāng)內(nèi)疏通清理倉(cāng)壁內(nèi)的掛煤及積煤。煤倉(cāng)內(nèi)工作環(huán)境惡劣,存在人身安全事故隱患。
2.2缺陷原因
    設(shè)計(jì)中沒(méi)有考慮到流化床鍋爐用煤粒徑小的特殊性,煤倉(cāng)設(shè)計(jì)還是按照鏈條爐煤倉(cāng)的設(shè)計(jì)要求進(jìn)行,因而加大了流化床鍋爐用煤煤倉(cāng)內(nèi)的煤粒之間,煤粒與倉(cāng)壁之間的摩擦力和擠壓力,煤的流動(dòng)性大大降低,便造成了堵煤和掛煤的缺陷。
    1)壁倉(cāng)掛煤原因。現(xiàn)煤倉(cāng)前后墻與水平面的傾斜角只有600,雖然內(nèi)壁敷設(shè)了滑動(dòng)性能良好的微晶板材,但是掛煤仍然嚴(yán)重。煤粒間的黏著力以單個(gè)煤粒的粘附力為基礎(chǔ),隨著煤顆粒度的減少,單位質(zhì)量的表面積增大,煤粒間黏著力增加,使煤粒的流動(dòng)性變差。據(jù)有關(guān)單位試驗(yàn)表面,流化床使用的粒徑在0~10 mm、水份在8%的成品煤,只有傾斜角度在70°以上的滑板上流動(dòng)性能良好。該煤倉(cāng)傾斜角的問(wèn)題是造成倉(cāng)壁掛煤的主要原因。
    2)小煤斗及連接管堵煤原因。從小煤斗至給煤機(jī)這段位置是堵煤和搭橋的主要位置。究其原因有如下幾條。(1)小煤斗設(shè)計(jì)成的方錐體,其內(nèi)壁四角處受上方煤層的壓力較小,形成流動(dòng)死角,形成積煤,積煤由于中間內(nèi)流動(dòng)的煤形成一定的摩擦力,影響了中間下煤。(2)小煤斗與連接管內(nèi)壁過(guò)渡不平滑,限制煤層流動(dòng)。(3)煤斗下部與給煤機(jī)的連接管有1.2 m,由于距離過(guò)高、分散了上部煤倉(cāng)及煤斗內(nèi)原煤重力,只接受了正上方∮800 mm范圍內(nèi)原煤的自身一部分重力的壓力。(4)煤倉(cāng)下部?jī)芍恍∶憾废喑傻?0°夾角處也分散了煤倉(cāng)上部原煤壓力,且阻礙了煤層流動(dòng)。
3、解決措施
    針對(duì)煤倉(cāng)上述缺陷,需從煤倉(cāng)設(shè)備改造、運(yùn)行操作上和煤倉(cāng)管理等方面采取措施,以確保鍋爐安全穩(wěn)定運(yùn)行,避免人身及設(shè)備事故的發(fā)生。
    1)設(shè)備改造方面。將煤倉(cāng)的前后墻的傾斜角改成700,取消小煤斗與給煤機(jī)的連接管,將小煤斗直接改成天方地圓直接與給煤機(jī)連接,將與給煤機(jī)的連接口改成橢圓形,寬度為800 mmx1200 mm,此處給煤機(jī)皮帶處各增加2只托輥,以緩沖皮帶受原煤的壓力。兩只小煤斗的夾角由50°改成30°,在夾角處安裝空氣炮或振動(dòng)裝置,將空氣炮或振動(dòng)裝置的操作引到主控室的DCS系統(tǒng)。2)運(yùn)行操作管理方面。(1)加強(qiáng)人爐煤的化驗(yàn)制度管理,將入爐煤的水份控制在9%以下,在雨天或煤中水份含量較大時(shí),為了減少煤倉(cāng)中煤粒搭橋的可能,將用稻殼、花生殼及干煤灰按比例與原煤進(jìn)行摻混配比,以增加原煤在煤倉(cāng)內(nèi)的流動(dòng)性能同時(shí)達(dá)到節(jié)能降耗的目的。(2)定期利用公司電廠用汽量少的情況下,減少鍋爐負(fù)荷,進(jìn)行一次煤倉(cāng)低煤位燃燒,以便于將積在煤倉(cāng)四周的積煤清理干凈,避免長(zhǎng)期滿倉(cāng)煤運(yùn)行造成的四角積煤堵煤。(3)鍋爐運(yùn)行中,盡可能使4臺(tái)給煤機(jī)同時(shí)投入運(yùn)行,以防止停用的給煤機(jī)下煤口處的煤粒長(zhǎng)時(shí)間不流動(dòng),從而黏結(jié)搭橋,造成給煤機(jī)投運(yùn)后下煤不暢。(4)如果鍋爐停運(yùn)時(shí)間較長(zhǎng),在停爐前盡量把煤倉(cāng)的煤燒空,以免煤倉(cāng)內(nèi)的長(zhǎng)時(shí)間不流動(dòng)而結(jié)板、搭橋,造成下次開(kāi)爐時(shí)候下煤不暢。
4、結(jié)束語(yǔ)
    山西某煤焦化集團(tuán)有限公司熱電分廠2#爐煤倉(cāng)經(jīng)常發(fā)生的堵煤及搭橋的設(shè)計(jì)缺陷,可通過(guò)煤倉(cāng)設(shè)備改造和運(yùn)行操作及煤倉(cāng)管理等方面采取一系列的措施是可以解決的,不會(huì)因此而造成鍋爐運(yùn)行不正常現(xiàn)象的發(fā)生。

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