為了降低選礦廠球磨機電耗,降低噸礦鐵精粉成本,提高選礦利潤,萊蕪礦業(yè)有限公司采用大型滾動軸承取代滑動軸承,把球磨機的滑動摩擦改滾動摩擦,以此來降低電耗,并取得成功。
1安裝條件
兩主軸承座底盤的縱向中心線的不重合度偏差為0.5mm,橫向中心線不平行度為0.5mm/m。主軸座與底盤的水平度為0.15mm/m,進、出料水平高差不超過2mm,富通新能源銷售球磨機、雷蒙磨粉機等磨機機械設備。
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2安裝技術
①安裝前測量中空軸直徑的實際尺寸,如果中空軸磨損不大于0.5 mm,可采用三瓣式漲緊套;如果中空軸磨損量在直徑上大于0.5mm,可采用厚漲緊套,并采用中間加黃銅皮或加薄鐵皮,以消除其間隙(此法特別適應于中空軸內部狀況較好而外部有較大溝槽的磨損)。減少了兩個端蓋的更換,節(jié)省了更換端蓋費用20萬元。
3安裝工藝
3.1清除與修理
拆除軸瓦及軸承座,修整進、出料端蓋,使之符合裝配要求,吊裝軸承試套,確定有無妨礙之處。
3.2安裝漲緊套
首先把漲緊套連好,測量漲緊套在沒有裝配前是否符合技術要求,將漲緊套安裝在中空軸上,用塞尺測量漲緊套與中空軸間隙大小,使?jié)q緊套與中空軸的間隙小于0. 25 mm,測量漲緊套外徑,漲緊套的外徑尺寸∮1060:8:30,如漲緊套符合上述技術要求,進行裝配,裝配后上緊連結螺栓,測量裝配后的漲緊套尺寸是否符合技術要求,如果符合技術要求,則安裝軸承。
3.3安裝軸承
(1)將軸承平放在300mm×300mm的油盆底部木板上(保護軸承防止其直接接觸油盆底部),向油盆內加油,直至將軸承上部沒入20mm,用木柴將軸承加熱,加熱到140℃,保溫th。用行車吊裝軸承進行安裝,在軸承左右用方木撞擊軸承使其進入,期間要迅速,最好不要超過5min,如裝不進時,迅速將軸承退出,進行保溫處理,軸承應靠緊漲緊套軸肩。安裝結構見圖1。
(2)軸承安裝后,用柴油將軸承進行擦洗,清除灰塵及砂粒,安裝上新軸承底座,監(jiān)測軸承座左右及前后水平度是否超標,注意底座中心線與軸承中心線對中。緩緩將球磨機落下,落下時注意軸承中心線與底座中心線是否有變化,軸承快要接觸底座時,調節(jié)軸承外殼刨分面上,符合要求后將球磨機落下。
(3)測量兩軸承左右和上下與柱子和軸承殼的間隙,并作記錄,將軸承上壓蓋緊固好,再測量兩軸承左右、上下與柱子及軸承殼的間隙,將對應間隙進行對比,其變化量不能超過O.lmm,如果超過,將軸承上下蓋結合面加墊子進行調整,以防軸承被壓扁。
(4)給軸承注油,每個軸承加油40kg,軸承左右壓蓋上好,調整齒輪嚙合達到標準,即可進行試車。
4效果分析
通過試用,球磨機運轉平穩(wěn),所有技術指標符合規(guī)定的技術要求,節(jié)電效果明顯。效益分析見表1。
從表1看出,運行電流節(jié)約12%~14%,由此推算出節(jié)電8萬元/a,節(jié)約油脂0.38萬元/a,滑動瓦運行費3萬元/a,整個軸承按8a壽命計算,滑動軸承的運行費用91.04萬元,滾動軸承運行費加購買費為40萬元,滾動軸承的安裝與使用可降低運行成本費用51.04萬元。
5結論
現在滾動軸承運行近6個月,其實際效果是比較明顯的,因其具有摩擦系數低、維修簡便、加油方便、減輕了工人勞動強度,值得推廣。