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75t/h循環流化床鍋爐改造總結
發布時間:2013-08-26 08:08 來源:未知
黑化集團有限公司熱電廠的4臺75 t/h循環流化床鍋爐是由濟南鍋爐廠設計和制造的,型號為YG-75/382-Ml,已運行近10 ao由于始終未能實現鍋爐長周期滿負荷運行,從2002年開始相繼對鍋爐中心筒、耐火層結構等進行了改造,取得了一定的效果,但中心筒使用壽命短的問題仍未徹底解決。2007該公司組建了攻關領導小組,通過對相關廠家的技術咨詢,并借鑒兄弟廠經驗,利用2007和200 8年2次年度大修機會,對4#鍋爐進行了技術改造,取得了滿意的效果,富通新能源銷售生物質鍋爐,生物質鍋爐主要燃燒木屑顆粒機壓制的木屑生物質顆粒燃料。
1、問題及原因分析
1.1中心筒使用周期短
改造前中心筒一般使用1a左右就出現上沿嚴重變形,變形量在-20~-80mm與澆注料接觸密封處開始出現裂縫,部分煙氣從此縫隙處直接流走,影響了熱量交換,直接結果就是使鍋爐負荷降低,不能滿足生產用汽負荷要求并直接影響鍋爐穩定運行。
分析中心筒變形原因主要有以下幾項:
(1)中心筒材料不符合要求,中心筒材料要求用lCr25N120Si2,但實際材料沒有達到該材料物化指標,抗熱變形能力差,900℃左右就開始慢慢地出現熱變形;
(2)由于中心筒與耐火材料直接接觸,受澆注料擠壓限制,受熱膨脹時不能完全伸展,導致其變形;
(3)安裝方式存在問題,剛性不足。
1.2燃燒室大風帽使用周期短
大風帽的原設計使用期為8~12月,運行過程中帽頭因磨損出現窟窿,往風室漏渣比較嚴重,為避免出現堵塞,風室排渣成為每個輪班的一項重要工作內容。經分析,造成此問題的原因有二:一是風帽結構設計不合理;二是其鑄造壁厚較薄。
1.3 沸上段水冷壁頻繁因磨損而泄漏
沸上段是物料流化的過渡區,下部濃相區用澆注料包敷水冷壁管防磨效果較好,但影響鍋爐換熱,不能無限制地將澆注料防護層提高,高度一般控制在35~40泄漏區域恰恰在澆注料上線與水冷壁管接觸的根部。分析原因為:澆筑的防護層厚度超出水冷膜式壁形成凸臺,上升的細灰緊貼膜式壁下落到此處臺階后,反彈到根部,加劇了水冷壁管的磨損并最終導致泄漏。
1.4鍋爐負荷加不上去
鍋爐給水的溫度低設計為l50℃實際只有104℃是制約鍋爐負荷的一個直接因素。
2技術改造
針對上述問題,2007開始該公司先后對5#和7#鍋爐實施了改造,2008年又對4#和6#鍋爐進行了改造。
2.1 中心筒改造
(1)更換制作材料。改用由瑞典進口的31 0s料制作,以提高中心筒在高溫環境中的熱穩定性,減少其變形量。
(2)結構尺寸改進。由咖15mmX2000m圓柱形筒改為上粗下細的結構,上部直徑為1500mm下部直徑1300mm中部由大小頭過渡。這樣的結構對提高中心筒分離效率有很大益處,而分離效率的提高對鍋爐負荷提高幫助很大。
(3)對安裝結構進行改進。改進后的安裝結構為:在中心筒上口四周徑向均勻布置舛艮lCr25Ni20Si2材料的l0#槽鋼,托起中心筒,筒與槽鋼不焊接,預留1°mm膨脹縫;一端與護板的內套圈焊接,再用8跟拉條均勻焊在筒的四周;另一端與護板焊接,起到吊掛中心筒的作用。實踐證明:這樣的安裝結構更為安全、穩定。
2.2風帽改造
(1)將原有的風帽全部剔掉,露出布風板;
(2)將原來布風板上的開口每隔一個堵上一個,未堵的風口口徑由原來的25擴大為40mm等腰三角形布置;
(3)按照新開口的位置安裝、焊接風帽底座;
(4)在底座上再加裝大鐘罩風帽,插入到位即可;
⑤在底座問打上澆注料;
(6)改造風帽的同時將原來的價渣管也改造為鑄耐熱合金鋼。
2.3沸上段水冷壁防磨改造
此處的改造分2步進行。第1步,對水冷壁管增加防磨措施。有2種方法供選擇:一種方法是在澆筑層上11進行金屬噴涂,此方法首先對水冷壁管及鰭片基面進行磨光處理,然后采用稀有金屬(Cr. Ni、Mo< Al等)粉末按著一定配比,利用高溫氣槍噴到水冷壁管已處理好的基面上,此項技術實施簡單易行,在4#、6#、7#咼爐上應用后,使用周期僅為1a;另一種方法是將此處的水冷壁管改成耐磨的鐵鋁瓷包敷管,此技術是國內最先進的一項技術,它將防磨瓦和鍋爐管有機結合,外側耐磨,內側承壓,將應力集中、臺階突出、局部阻力和焊接等疑難問題有效解決,能將水冷壁管使用壽命延至3a以上,缺點是施工難度大,周期長。第2步,對此處的澆筑料結構進行改造。將原來凸出水冷壁管的澆筑料剔除,將鰭片下延至彎頭下。打澆筑料時,其立面與水冷膜式壁平齊。這樣,取消臺階就等于順膜式下降的灰塵顆粒沒有了反彈的跳板,此處的磨損自然就消失了。
2007~5#鍋爐大修改造時,水冷壁管全部更換成了包敷管;200 8年4#、6#、7#鍋爐也用此法進行了改進,均取得了滿意的效果。
2.4提高給水溫度,增加鍋爐負荷
2008年該公司在節能降耗上下功夫,為了將多余的中壓蒸汽進行回收,避免造成更大的浪費,決定增設冶高壓加熱器。當年10月2臺高壓加熱器全部投用,給水溫度提高到130℃左右,鍋爐負荷也相應提高了3~4t/h
3、結束語
改造后,經過效能檢驗,各部參數、指標正常,負荷達到75t/(h臺),運行周期由改前710誕長至改后的100d以上。生產運行成本顯著下降:①因鍋爐給水溫度提高,每月多產蒸汽費用約70萬元;②中心筒使用周期延長,由原來的1a-大修延長到3a大修,每年節約大修費用32C萬元;⑧大風帽使用周期由1a長至3a每年節約36萬元;④每年減少因水冷壁泄漏啟停爐費用60萬元。以上4項合計每年節約1256元。
富通新能源銷售生物質鍋爐,同時我們還大量銷售木屑顆粒機壓制的木屑生物質顆粒燃料。
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