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200MW機組DCS改造及對鍋爐運行的影響
發布時間:2013-08-30 08:04 來源:未知
1、鍋爐設備概況
焦作電廠3號和5號鍋爐分別于1985年12月和1991年10月投產,均為哈爾濱鍋爐廠生產的HG670/13.7-WM10型超高壓、一次中間再熱單汽包自然循環固態排渣無煙煤鍋爐。噴燃器為四角布
置直流燃燒器,下兩層一次風為水平濃縮煤粉燃燒器。一次風四層,二次風3號爐為四層,5號爐為六層。設計燃煤C。
利用檢修的機會,對兩臺鍋爐的燃燒器進行了技術改造,分別將第一層、第二層一次風改為水平濃縮煤粉燃燒器。噴燃器改造后,鍋爐最低不投油穩燃負荷由160 MW(80 0/oPe)降至100 MW(50 0/oPe)。
1999年10月和2001年5月利用大修期間對3號和5號爐進行了熱控設備的DCS改造。大修后均做到一次點火啟動成功,安全運行時間達到優良要求,3號爐還創造了大修后連續運行291天的高紀錄。
2、鍋爐DCS改造情況
2.1 3號爐DCS改造情況
3號爐DCS改造采用了美國貝利公司的IN-FI-90分散控制系統,將鍋爐所有的參數、電動門、調整門的狀態信號都進入了DCS,鍋爐大、小聯鎖和所有輔機設備的操作和聯鎖,也由DCS實現。鍋爐優化燃料系統、滅火保護和安全閥保護未進入DCS,其控制和操作部件仍保留在立盤上,富通新能源生產銷售生物質鍋爐,生物質鍋爐主要燃燒木屑顆粒機壓制的生物質顆粒燃料。
改造后的DCS具有如下功能:
(1)數據采集與處理系統(DAS):主要用于采集鍋爐生產過程中的各種參數和鍋爐主、輔設備狀態f開關量1并對這些信息進行處理,以實現對機組進行運行監視、參數越限報警、記錄和制表打印等功能。
(2)模擬量控制系統fMCS):主要實現鍋爐各個主輔參數的自動調節和控制。主要包括:送引風自動、主汽壓力自動、水位自動、主汽溫再熱汽溫自動等,進而實現機爐負荷協調控制。
(3)輔機啟、停操作與順控(SCS)功能:該功能對實現鍋爐輔機轉動機械的啟停操作和部分順控功能,實現電動門的開關與狀態監視。在輔機功能組中,設置有聯鎖和部分熱工保護功能。
2.2 5號爐DCS改造情況
5號爐采用了新華公司XDPS2.0分散控制系統進行DCS改造。也具有數據采集與處理(DAS)、模擬量控制(MCS)、機爐負荷協調控制(CCS)、輔機啟、停操作與順控(SCS)等功能。5弓爐除所有的參數測點、輔機設備、電動門、調整門及大小聯鎖進入了DCS外,鍋爐優化燃燒和一、二次汽安全閥也進入了DCS,一、二次汽安全閥硬手操保留。在優化燃燒系統中,增加了同層一、二次風速自動調平和煤粉濃度自動調平功能。在SCS中增加了“集降管排污順控邏輯”,減少人工定期排污手動操作次數,降低其勞動強度。增加了“給粉機自動投/退”功能,當CCS方式下升降負荷時,給粉機由順控邏輯自動啟動和停止,減少司爐的操作強度。鍋爐滅火保護未進入DCS。
3、鍋爐DCS改造前運行狀況
(1)送、引風自動運行不穩定,基本上沒有投入運行。
(2)主汽壓力自動調節品質不佳,壓力波動較大,并且負荷低于160 MW時投不上。
(3)升降負荷時,水位、汽溫自動調節跟不上,只能手動調節,待負荷正常,水位、汽溫穩定后才能投入自動運行。
(4)沒有機爐協調控制功能,升降負荷靠運行值班工手動操作調整。
(5)疏水泵等一些輔助的操作箱在就地設置,當機組發生甩負荷等事故,啟動疏水泵向除氧器補水時,必須到就地操作,有可能延誤事故處理,造成除氧器水位低,引起給水泵汽化等事故。
可見,系統改造前,鍋爐運行人員勞動強度較大,自動化水平低,鍋爐不能始終保持在最佳的經濟狀況下運行。
4、鍋爐DCS改造后運行狀況
4.1 改造后運行的優點
(1)實現了改造前難以投入的送、引風自動,運行比較穩定。并且升降負荷時,鍋爐總風壓隨負荷變化而進行自動跟蹤調整。
(2)主汽壓力自動相當穩定,壓力變化范圍基本上在定值+0.1 MPa范圍內波動。
(3)水位、汽溫自動較改造前運行穩定。
(4)實現了機爐協調控制,減輕了鍋爐運行值班工的操作強度,也為AGC的投入奠定了良好的基礎。
(5)改造后由于輔機和電動門等設備的控制進入DCS,使各處邏輯順控更容易實現。例如對空排汽電動門的自動控制:主汽壓高于14.2 MPa時自動打開,主汽壓低于13.6 MPa時關閉。其電動門邏輯可在DCS組態中直接實現,減少了一些不必要的輔助設備和系統。
(6)改造后運行人員監視參數系統化。由于各運行參數、設備操作與系統圖結合在一起,使運行人員監視、調整參數更方便,有利于發現設備缺陷和問題。
(7)將原來就地操作的設備(如:疏水泵、沖洗泵1進入DCS后,使運行人員在集控室就可以啟停該設備,而不必到就地操作,減輕了運行人員的勞動強度,也為事故處理爭取了時間。
4.2 改造后暴露出的問題及解決的方法
(1)機組在事故處理時速度較改造前慢。1999年12月24日,8:27,3號爐發生了DCS改造后的第一次滅火。鍋爐滅火后司爐要對送、引風機檔板、二次風門及油配風等幾十個風門進行操作調整,當司爐用鼠標操作時,只能一個一個風門調整,事故處理用了近30 min,造成鍋爐通風量不能及時調整,將鍋爐大量余熱帶走,引起主汽溫偏低。改造前,司爐進行滅火處理時,雙手都可以操作,15 min就可以將負荷恢復正常。
為了解決上述問題,縮短鍋爐滅火事故處理時間,設計了鍋爐滅火后的事故處理邏輯程序,見表1~2。3號爐在2001年元月份小修中將有關組態進行了修改,5號爐直接在大修前進行了組態。
針對滅火事故處理的邏輯程序,大大縮短了鍋爐滅火事故處理的時間,發揮了很好的作用。
DCS系統設計的事故處理邏輯程序RB、RD功能,也應盡快試驗并投入運行,以保證機組的安全運行。
(2)外圍設備質量差,影響DCS自動及協調的正常投入。3號爐DCS改造后不久引風機風門經常發生自擺,引起燃燒不穩,影響到送、引風自動的正常投入,因而機組的機爐協調控制長期不能實現。經過認真分析,確定其主要原因是風門執行器質量差,2001年元月份3號爐小修期間經過更換質量較好的風門執行器后,未發生過自擺現象,保證了自動調節系統的正常投入。
5、結論和建議
5.1 結 論
鍋爐控制設備的DCS改造較大程度地降低了鍋爐運行值班工的操作強度,保證了機組的安全經濟運行,為減人增效工作創造了良好的基礎。
5.2建 議
(1)完善油槍程控點火,為實現鍋爐整體程控啟動奠定基礎。
(2)滅火保護進入DCS中。
(3)更換質量較好的外圍設備(如:送、引風機檔板執行器、減溫調整門、給水調整門、二次小風門執行器等1,以保證各種自動調節系統的正常投入。
(4)將制粉系統順控啟停納入下臺機組改造中去,為機組自動啟停順控的實現奠定基礎。
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