可伸縮式膠帶輸送機是現代化礦井采煤運輸的關鍵設備,與刮板輸送機相比,有效率高,速度快,維修量小,拆卸方便,伸縮自如等優點。在全國大中型煤礦中普遍使用。隨著煤礦采煤工作面產量的不斷提高,與可伸縮膠帶輸送機配套的刮板轉載機能力增大,由過去的S22/630/55型更新為S22/764/200型,支撐在膠帶輸送機機尾滑道上的重量成倍增加,導致可伸縮膠帶輸送機在使用過程中出現機尾滑道彎曲、變形、滑靴受壓不均下陷、行走困難等問題。針對這些問題,現采取以下措施加以改進:

1、提高機尾滑道強度,解決彎曲變形問題
可伸縮式膠帶輸送機機尾滑道,原設計為22#B型工字鋼組合結構,由于滑道上行走的刮板轉載機重量成倍增加,因而使滑道難以承受重負而變形,為此我們先后兩次進行改進.
(1)給工字鋼立筋兩側貼鋼板,增大筋部強度,每隔200mm加貼長300mm與工字鋼立筋等高的鋼板一組,內外對稱,并全位置焊接.如圖1所示:
經使用,改造后的滑道仍不能完全克服變形。
(2)采用11#礦用工字鋼疊加組合.由于礦用工字鋼與普通工字鋼相比,強度大幅度提高,抗彎曲變形和抗扭曲變形能力成倍增加。載面積由原來的46. 4cm2增加到55.36crnz,在對組合尺寸相應調整情況下,在結構上滿足技術要求。如圖2所示:
經投入使用,無彎曲變形和扭曲變形.滿足使用要求,效果良好.
2、解決滑靴下陷問題
由于運煤巷道條件變化較大,在刮板轉載機重力作用下,滑靴組受力不均,往往陷入巷道底板之中,難以向前移動,我們采用以下方法解決:
(1)加寬滑靴底面,將原設計底面寬100mm,改為200mm,與巷道底板的接觸面積增大一倍,使單位面積壓強減小.(2)增加滑靴組數量,增大密度.將原設計間距為2500mm -組滑靴改為間距1250mm -組滑靴.即使在巷道底板松軟、起伏不平情況下,滑靴組仍能交替承壓正常工作,較好的解決了滑靴組下陷問題。
經過以上幾方面改進,解決了可伸縮膠帶輸送機在生產使用中的缺陷,使該機有了好的使用性能。