1、問題的提出
∮2.2 m×12 m臥式烘干機,烘干礦渣,烘干能力為8t/h。由于公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整,準備增設1臺∮2.6 m×13 m礦渣超細磨磨制超細粉,擬利用該烘干機進行礦渣烘干,但現(xiàn)有∮2.2 m×12 m臥式烘干機生產(chǎn)能力無法滿足超細磨臺產(chǎn)需要。經(jīng)研究認為如果更換大型烘干機,受現(xiàn)有廠房和資金限制,可行性不大。

經(jīng)公司組織技術(shù)人員反復論證研究,決定采用在現(xiàn)有∮2.2 m×12 m臥式烘干機基礎(chǔ)上,進行技術(shù)改造,提高臺產(chǎn)。改造方案如下:①在烘干機內(nèi)部加設內(nèi)筒;②增設換熱鏈條;③調(diào)整揚料板角度。
即在∮2.2 m×12 m臥式烘干機內(nèi)部增設∮750 mm×10 m內(nèi)筒,內(nèi)筒內(nèi)部增設揚料板,使進入烘干機物料30%入內(nèi)筒,提高烘干機截面利用率;并在∮2.2 m簡體內(nèi)部增設換熱鏈條,提高換熱效率;調(diào)整揚料板角度,改善料幕布局。∮2.2 m×12 m臥式烘干機改造后,富通新能源銷售木屑顆粒機、鋸末木屑烘干等機械設備。
2、改造說明
1) L3:50mm×5mm角鐵:L4:63 mm×6mm角鐵,長500 mm;
2)L1、L2如圖交替焊接安裝,共16塊/圈均布,揚料板厚度8—10 mm,最好煅打處理;
3) L3在內(nèi)筒外部90。焊接,每圈6件,L4在內(nèi)筒壁分別以90°和120°交替焊接,在長度方向上,下一圈L3、L4與上一圈L3、L4首尾相對,但圓周方向的排列應與上一圈錯半個間距;
4)內(nèi)筒中750mm×10000 mm,厚度為6 mm,進料端與外簡體相比后縮500 mm,在長度方向未焊角鐵部分割80 mm×30 mm長孔,密度視情況而定,要求錯位排列;
5)鏈條如圖所示安裝,進料端1~2行,使用長450~500 mm鏈條,每個位置2條,間距380,共16條/圈;在尾端最后3行,使用長600~700 mm的鏈條,每圈8條;
6)內(nèi)筒體分別在外焊接好L3、L4后,在∮2.2 m簡體內(nèi)依次相連,圓周方向用L63 mm×6 mm角鐵3根,夾角120。,軸向每間隔1m-組,共11組支撐焊接固定;
7)本圖按順時針轉(zhuǎn)向布置,如相反,則相應調(diào)整揚料板方向。
改造后經(jīng)生產(chǎn)實測,烘干機臺產(chǎn)達到15 t/h,臺產(chǎn)提高80%以上,能夠滿足∮2.6 m×13 m礦渣超細磨生產(chǎn)需要。
3、結(jié)語
改造費用僅支出3萬元;通過改造節(jié)省更換新烘干機投資30萬元;廠房及基礎(chǔ)建設投資50萬元;年節(jié)約電費8萬元,共計節(jié)約資金85萬元。