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生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài)

 

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350MW超臨界機(jī)組燃用印尼煤鍋爐燃燒調(diào)整措施

發(fā)布時間:2013-10-04 08:35    來源:未知

引言
    華能瑞金電廠鍋爐型號是HG -1100/25.4 -PMI,為一次中間再熱、超臨界壓力變壓運行螺旋管圈直流鍋爐,單爐膛、采用前后墻對沖燃燒方式、平衡通風(fēng)、露天布置、固態(tài)排渣、全鋼架、全懸吊結(jié)構(gòu)π型布置。鍋爐采用引進(jìn)三井巴布科克公司技術(shù)的低NOx軸向旋流煤粉燃燒器(LNASB),燃燒方式采用前后墻對沖燃燒,前墻布置3層后墻布置2層,每層布置4只,在煤粉燃燒器的上方前后墻各布置2層燃盡風(fēng),每層有4只風(fēng)口。鍋爐制粉系統(tǒng)采用中速磨冷一次風(fēng)機(jī)正壓直吹式系統(tǒng),每爐配5臺磨煤機(jī),帶額定負(fù)荷時啟運4臺磨煤機(jī),每臺磨煤機(jī)供布置于前墻或后墻的同一層燃燒器。
    由于國內(nèi)煤炭供應(yīng)緊張、價格持續(xù)高位,使得華能瑞金電廠機(jī)組投產(chǎn)后長期燃用高于設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)的印尼煤種,因此鍋爐的燃燒特性隨之改變。機(jī)組投入商業(yè)運行初期,鍋爐發(fā)生了鍋爐燃燒器噴嘴結(jié)焦而燒損、受熱面結(jié)焦、飛灰含碳量偏高等燃燒異常情況,為確保鍋爐的安全穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運行,本研究就鍋爐燃燒調(diào)整措施進(jìn)行了探討與分析。富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒顆粒機(jī)、木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料,同時我們還有大量的楊木木屑顆粒燃料和玉米秸稈顆粒燃料出售。
1、鍋爐燃燒煤種的煤質(zhì)特性分析
    鍋爐設(shè)計煤種為淮南貧煤,現(xiàn)燃用煤種為印尼煤,其煤質(zhì)特性分析如表1所示。
    由表l中各項指標(biāo)分析可知,鍋爐燃燒的印尼煤與設(shè)計煤種的煤質(zhì)特性相差很大。印尼煤具有高揮發(fā)分、高水分、低灰分、低硫分、低灰熔點的特點,按揮發(fā)分指標(biāo)判斷,屬褐煤。印尼煤的著火特性為極易著火,燃盡特性為極易燃盡,結(jié)渣傾向為嚴(yán)重結(jié)渣。
2、鍋爐燃用印尼煤時存在的問題及原因分析
2.1燃燒器噴嘴易結(jié)焦而燒損和鍋爐受熱面易
    結(jié)焦
    投產(chǎn)初期,1號爐D3、E2燃燒器因噴口處結(jié)焦而燒損,致使嚴(yán)重變形,如圖1、圖2所示,其主要原因是所燃用印尼煤的揮發(fā)分為設(shè)計煤種的2倍多,著火點溫度低,容易在燃燒器噴口處著火,使燃燒器噴嘴結(jié)焦,造成噴嘴超溫而燒損。
    另外,由于印尼煤灰熔點低,灰的變形溫度、軟化溫度、熔融溫度各值之間相差不超過30℃,并且各值均低于設(shè)計煤種,使鍋爐受熱面易結(jié)焦,主要表現(xiàn)為爐膛及高溫受熱面結(jié)焦較嚴(yán)重,如圖3、圖4所示。
2.2鍋爐出力下降
    在鍋爐設(shè)備正常狀況下,鍋爐出力取決于制粉系統(tǒng)磨煤機(jī)的出力。磨煤機(jī)設(shè)計額定出力為
44.2t/h,而燃用印尼煤時實際出力達(dá)到40 t/h時易堵塞,從而降低了鍋爐出力。其主要原因是煤種變化和干燥出力減小。
2.2.1煤種變化
    燃用煤種改變?yōu)橛∧岷置汉螅峡赡ブ笖?shù)為45,低于設(shè)計煤70較多,相對較難磨,磨煤機(jī)出力降低;水分增大,干燥出力下降,磨煤機(jī)出力下降;揮發(fā)分升高,鍋爐對煤粉細(xì)度的要求也就降低,磨煤機(jī)出力增加,但為了控制飛灰含碳量不允許煤粉細(xì)度過大。綜合以上3方面因素,磨煤機(jī)磨制印尼煤時出力明顯下降。
2.2.2干燥出力減小
    (1)設(shè)計一次風(fēng)熱風(fēng)溫度為290℃,但鍋爐改燃用印尼煤后,為防止煤粉自燃,控制磨煤機(jī)人口一次風(fēng)混合后的溫度在160~210℃之間;
    (2)磨煤機(jī)設(shè)計上為保證煤粉的均勻性,一次風(fēng)噴嘴環(huán)方向與磨盤轉(zhuǎn)動方向相反,即與熱一次風(fēng)方向相反,存在熱一次風(fēng)壓風(fēng)現(xiàn)象,而且動態(tài)離心分離器旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心風(fēng)也壓制熱一次風(fēng),降低了熱一次風(fēng)壓;
    (3)傳動盤噴嘴環(huán)同心度偏差大,后經(jīng)熱校、修改處理,部分位置間隙變大,使得熱一次風(fēng)出口壓頭減小。
    以上3方面原因降低了干燥出力,從而減小了磨煤機(jī)出力。
2.3鍋爐飛灰含碳量偏高
鍋爐燃用印尼煤時,對飛灰樣進(jìn)行化驗,飛灰含碳量偏高,平均8.5%。經(jīng)分析,其主要原因是煤粉細(xì)度控制不當(dāng)和煤的內(nèi)在水分高,由于內(nèi)在水分在燃燒過程中吸熱并汽化,降低燃燒溫度,增加著火熱,同時降低了爐內(nèi)煙氣溫度,使得煤粉氣流卷吸的煙氣溫度以及火焰對煤粉的輻射熱均降低,不利煤粉燃盡,致使飛灰含炭量上升。
2.4鍋爐排煙溫度升高
    鍋爐排煙溫度設(shè)計值為124℃,而實際值超過140℃,其原因:一方面從運行角度考慮,由于實際所燒煤種為印尼煤,揮發(fā)分高,使得磨煤機(jī)出口實際控制溫度60℃低于設(shè)計值90℃,一次熱風(fēng)量利用不足,造成排煙溫度偏高。另一方面從設(shè)備本身考慮,空氣預(yù)熱器進(jìn)口煙溫高于設(shè)計值,表明空氣預(yù)熱器前受熱面存在吸熱量不足的問題;同時空氣預(yù)熱器進(jìn)出口一次風(fēng)溫差、煙溫差均低于設(shè)計值,表明空氣預(yù)熱器存在吸熱量不足的問題,空預(yù)器受熱面布置偏少。
3、350 MW超臨界鍋爐燃燒印尼煤時的調(diào)整措施
3.1防止燃燒器結(jié)焦而燒損的燃燒調(diào)整措施
    (1)增大燃燒器二次風(fēng)量,使著火點保持在合適位置。燃燒試驗發(fā)現(xiàn),在內(nèi)二次風(fēng)量套筒全開的情況下內(nèi)二次風(fēng)量遠(yuǎn)不能達(dá)到設(shè)計值,故將內(nèi)二次風(fēng)套筒置于全開位置,并將內(nèi)二次風(fēng)的三角形進(jìn)風(fēng)口沿周向擴(kuò)大1.1倍,通過風(fēng)量套筒更大范圍的調(diào)節(jié)內(nèi)二次風(fēng)量。
    (2)減小燃燒器二次風(fēng)旋流強(qiáng)度。將燃燒器噴口外擴(kuò)口傾斜角度由45。調(diào)為30。,以減小外二次風(fēng)旋流強(qiáng)度,減輕噴燃器周圍掛焦?fàn)顩r。
    (3)降低燃燒器噴口附近區(qū)域熱負(fù)荷。控制一次風(fēng)速在25—28 m/s之間,提高一次風(fēng)的穿透力,以延遲煤粉著火,減少煙氣回流,可有效降低噴口附近區(qū)域熱負(fù)荷,減少結(jié)焦。
    (4)調(diào)整中心風(fēng)。中心風(fēng)可以將一次風(fēng)的著火距離推后,保護(hù)燃燒器噴口,因此,運行中將燃燒器中心風(fēng)擋板開度設(shè)置在50%~100%之間,根據(jù)煤質(zhì)的優(yōu)劣對中心風(fēng)擋板開度進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
    (5)全開燃燒器周界風(fēng)門,開大燃燒器之間的二次風(fēng)門,提高燃燒區(qū)域的二次風(fēng)量,適當(dāng)降低燃燒區(qū)域的溫度l3J。
3.2防止鍋爐受熱面結(jié)焦的燃燒調(diào)整措施
    鍋爐受熱面結(jié)焦的根本原因是熔化狀態(tài)下的灰沉積在受熱面上,但結(jié)焦的因素很復(fù)雜,防止結(jié)焦的基本原則是改善產(chǎn)生結(jié)焦的基本條件。根據(jù)燃用印尼煤的實際情況,制定燃燒調(diào)整措施:
    (1)保證爐膛出口溫度不超過設(shè)計值。鍋爐BMCR負(fù)荷下出口煙溫為1020℃,保證不超過印尼煤熔點1120℃,防止過熱器、再熱器及水平煙道的結(jié)焦。
    (2)保持省煤器出口氧量在3.5%左右,防止
爐內(nèi)因缺氧導(dǎo)致結(jié)焦加劇。
    (3)調(diào)整二次風(fēng)及燃盡風(fēng)配比,使燃燒中心下移,防止燃燒負(fù)荷過度集中;盡量使燃燒器配風(fēng)均勻,防止火焰中心偏斜和貼邊,防止灰渣附在爐壁而形成結(jié)渣。
    (4)調(diào)整每臺磨煤機(jī)的煤量,盡量使得前、后墻熱負(fù)荷均勻;調(diào)整每臺磨煤機(jī)的粉管出粉量,盡可能使同層燃燒器的煤粉量均勻。
    (5)鍋爐受熱面定期吹灰,防止受熱面積灰后影響傳熱;發(fā)現(xiàn)受熱面結(jié)焦及時清除,防止繼續(xù)惡化。特別是高負(fù)荷時,應(yīng)加強(qiáng)對爐膛受熱面的吹灰工作。
3.3提高鍋爐出力的調(diào)整措施
    (1)通過提高熱一次風(fēng)壓和增加熱一次風(fēng)量來提高干燥出力,盡量減小因燃用印尼煤而降低磨煤機(jī)出力的影響。提高一次風(fēng)母管壓力到12kPa以上,維持一次風(fēng)速在25-28m/s間;一次風(fēng)量由設(shè)計煤種的額定值16.9 kg/s提高至18 kg/s左右,以控制風(fēng)煤比大于2.0。
    (2)調(diào)整動、靜環(huán)間隙為7 mm左右,進(jìn)行噴嘴試驗,提高噴嘴出口壓力,提高風(fēng)速;更換磨煤機(jī)動、靜環(huán),改變動環(huán)葉片方向,盡量消除熱一次風(fēng)壓風(fēng)現(xiàn)象,從而提高通風(fēng)出力和干燥出力。
3.4降低飛灰含碳量的燃燒調(diào)整措施
    (1)調(diào)節(jié)煤粉細(xì)度。鍋爐設(shè)計煤種的煤粉細(xì)度為R90=11%,原來為了防止印尼煤粉自燃,把煤粉細(xì)度提高到20%左右,致使飛灰含碳量上升。后來在防止煤粉白燃的前提下,通過調(diào)整磨煤機(jī)出口旋轉(zhuǎn)分離器變頻轉(zhuǎn)速,把煤粉細(xì)度R90控制在設(shè)計值左右。
    (2)采用合適的二次風(fēng)配比。為防止燃燒器結(jié)焦而提高燃燒區(qū)域的二次風(fēng)量,在鍋爐小修時對燃燒器內(nèi)二次風(fēng)的三角形進(jìn)風(fēng)口沿周向擴(kuò)大1.1倍,但擴(kuò)口不宜過大,否則燃燒區(qū)域的溫度降低過大,不利于燃燒,致使飛灰含碳量升高。
    (3)運行中注意前期供氧的同時,加強(qiáng)燃燒后期供氧,尤其是高負(fù)荷時的后期供氧,盡量開大燃盡風(fēng),維持爐膛出口氧含量在3.5%~4%之間。
    (4)高負(fù)荷時,加大下層(A層、E層)燃燒器給粉量,增大上層(C層、D層)燃燒器二次風(fēng)量,使火焰增長,火焰中心下移,煤粉燃燒停留時間延長,有利于燃盡。富通新能源生產(chǎn)銷售的生物質(zhì)鍋爐以及木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料是客戶們不錯的選擇。
3.5降低排煙溫度的技術(shù)措施
  根據(jù)本鍋爐的實際燃燒狀況,除了采取加強(qiáng)吹灰以防止鍋爐受熱面結(jié)焦積灰和防止?fàn)t膛及爐底灰斗漏風(fēng)等基本措施外,可采取以下針對性措施:
    (1)經(jīng)過技術(shù)論證,可以在原有的送風(fēng)系統(tǒng)增設(shè)熱一次風(fēng)旁路系統(tǒng),使流過空氣預(yù)熱器的熱一次風(fēng)量增加,空氣預(yù)熱器吸收的熱量隨之增加,從而達(dá)到降低排煙溫度的目的。
    (2)由于空氣預(yù)熱器受熱面及其前面的受熱面布置偏少,存在吸熱量不足的問題,因此,在滿足鍋爐熱力計算要求的前提下,可以通過加裝空預(yù)器受熱面或省煤器受熱面來減低排煙溫度。

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