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生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài)

 

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410t/h鍋爐過熱氣溫偏低的分析及對策

發(fā)布時間:2013-10-12 09:33    來源:未知

    某電廠410t/h鍋爐為武漢鍋爐廠生產(chǎn)的WGZ-410/100-4型單汽包、自然循環(huán)、固體排渣燃煤鍋爐。在鍋爐燃燒室四角標(biāo)高14000mm處對角布置4只直流燃燒器。兩對角氣流切圓2、4號直徑為700mm,另外兩對角氣流切圓l、3號直徑為470mm,燃燒器總高度4600mm,寬460mm。鍋爐設(shè)計及燃用煤種均為貧煤,制粉系統(tǒng)采用鋼球磨煤機(jī)中間儲倉式熱風(fēng)送粉,過熱汽溫設(shè)計值為540'℃。過熱器系統(tǒng)采用典型的兩次交叉布置方式,從汽包分離出來的飽和蒸汽,經(jīng)過頂棚過熱器后進(jìn)入低溫過熱器,從低溫過熱器出來分甲、乙兩路經(jīng)I級減溫后沿?zé)煹缹挾冉徊孢M(jìn)入屏式過熱器,從屏式過熱器出來分甲、乙兩路逆流進(jìn)入位于煙道兩側(cè)的高過低溫段過熱器,然后蒸汽經(jīng)過Ⅱ級減溫后又交叉順流進(jìn)入位于煙道中間的高溫段過熱器,最后經(jīng)過導(dǎo)汽管通過集汽聯(lián)箱進(jìn)入汽輪機(jī)。
    鍋爐機(jī)組自1986年投產(chǎn)發(fā)電以來,過熱汽溫偏低問題比較突出,尤其是2號制粉系統(tǒng)單獨運(yùn)行時,兩側(cè)汽溫偏差20℃左右,此時1號主汽管溫度在520℃左右,煤質(zhì)差時更低,無法滿足額定參數(shù)運(yùn)行的要求,嚴(yán)重影響機(jī)組安全經(jīng)濟(jì)性。富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒顆粒機(jī)、木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料,同時我們還有大量的楊木木屑顆粒燃料和玉米秸稈顆粒燃料出售。
1、汽溫偏低的原因分析
1.1爐膛出口煙溫達(dá)不到設(shè)計值
    我國常用的爐膛換熱計算方法是建立在相似理論基礎(chǔ)上的半經(jīng)驗公式,鍋爐計算均以爐膛出口溫度作為定性溫度,其準(zhǔn)確度直接影響過熱器的吸熱量和傳熱溫差。WG2-410/100一4型鍋爐設(shè)計爐膛出口煙溫為1129℃,而實際運(yùn)行時卻低于該溫度,這主要是原熱力計算標(biāo)準(zhǔn)方法的不足所致。
    國內(nèi)許多科研機(jī)構(gòu)試驗研究表明:爐膛幾何形狀,特別是高寬比對爐膛傳熱有很大的影響。對于具有同樣容積和受熱面積的爐膛,高寬比大的爐膛其出口煙溫就低。在《鍋爐機(jī)組熱力計算一標(biāo)準(zhǔn)方法》的爐膛出口煙溫計算公式中,均未考慮幾何形狀對爐膛傳熱的影響。
    從以上計算公式可知,爐膛出口煙溫的計算,只把火焰中心相對高度、燃燒方式、燃料性質(zhì)、產(chǎn)生的積灰結(jié)渣的綜合影響系數(shù)以M和V表現(xiàn)在公式中,而未考慮爐膛的幾何形狀、煤的反應(yīng)特性、一、二、三次風(fēng)混合情況等因素的影響。研究結(jié)果認(rèn)為,上述公式較適合于燃燒器軸線至爐膛出口的距離與爐膛當(dāng)量直徑比h/hd,為1.65~1.75的爐膛,對h/hd,較大的爐膛計算將會偏低80—100℃。而WGZ - 410/100 -4型鍋爐之所以存在欠溫現(xiàn)象,正是由于高寬比過大使?fàn)t膛變得過于瘦高所致。因此,用上述公式計算h/hd,偏大的爐膛,會造成出口煙氣溫度偏低,從而導(dǎo)致過熱蒸汽吸熱不足,主汽溫度達(dá)不到額定值。
1.2過熱器受熱面積不足
    根據(jù)實測的煤工業(yè)分析為基準(zhǔn)進(jìn)行校核計算,實際燃用煤種比設(shè)計煤種發(fā)熱量下降2000—3000kj/kg(表1),從而理論燃燒溫度下降導(dǎo)致輻射傳熱量減少而對流傳熱量增加,體現(xiàn)在過熱器上為:屏過(以輻射吸熱為主要吸熱之一)吸熱量減少,低過(以對流傳熱為主)增加。另外,理論燃燒溫度下降還導(dǎo)致各受熱面?zhèn)鳠釡亟迪陆担蚨黾邮軣崦媸潜匾摹S嬎惚砻鳎黾拥蜏剡^熱器受熱面340rri2是合理的。
    該鍋爐在原熱力計算中,對頂棚過熱器吸熱的處理略有不妥,把頂棚受熱面作為低過的附加受熱面,把頂棚受熱面?zhèn)鳠嵯禂?shù)選為與沖刷低過受熱面一樣,因為頂棚受煙氣沖刷較弱,而面積又較大(H=124.llm2),超過原低過受熱面積(H=1062m2)的10%,所以,其計算直接影響整個過熱器的吸熱量。
1.3三次風(fēng)對過熱汽漏的影響
    該爐燃燒系統(tǒng)布置采用了雙切圓方式,雙切圓均為順時針方向旋轉(zhuǎn)。實際切圓直徑的大小對爐內(nèi)燃燒過程影響較大,切圓過大易產(chǎn)生氣流刷墻;過小在爐膛橫截面上火焰占據(jù)的面積有限,火焰充滿度差,減少了燃料在爐內(nèi)的有效停留時間,爐內(nèi)氣流的旋轉(zhuǎn)方向不穩(wěn)定,影響燃燒的穩(wěn)定性。對于燃用貧煤的鍋爐,為了強(qiáng)化著火和燃燒,在不產(chǎn)生結(jié)焦的前提下,切圓直徑取得大些比較合理,這樣可加強(qiáng)擾動,增加旋轉(zhuǎn)動量矩,使高溫的火焰中心接近一次風(fēng)射流根部。當(dāng)兩套制粉系統(tǒng)運(yùn)行或l號制粉系統(tǒng)單獨運(yùn)行時,由于爐內(nèi)燃燒的旋轉(zhuǎn)程度強(qiáng),火焰偏斜不明顯;而當(dāng)帶小切圓三次風(fēng)的制粉系統(tǒng)單獨運(yùn)行時,在三次風(fēng)速不一樣的情況下,會造成嚴(yán)重的火焰中心偏斜,試驗發(fā)現(xiàn)甲、乙側(cè)受熱偏差達(dá)1.5左右,1號管過熱汽溫約偏低20℃左右。
1.4燃燒工況
    (1)一、二次風(fēng)配比不當(dāng)。運(yùn)行中為防止一次風(fēng)堵管,保持較高的預(yù)熱器出口總風(fēng)壓,一次風(fēng)門全開,這就增大了一次風(fēng)速和一次風(fēng)率。一次風(fēng)速的提高,相應(yīng)的氣流擴(kuò)散角減少,煙氣回流差,二次風(fēng)量受總風(fēng)量的制約而減少,二次風(fēng)的攪拌與擾動作用減弱,燃料與空氣不能充分混合,燃燒不強(qiáng)烈,爐膛溫度水平降低,致使?fàn)t膛出口煙溫下降。
    (2)過量空氣系數(shù)的變化,對汽溫有明顯的影響。在燃料量不變的情況下,風(fēng)量增加時,過熱汽溫將明顯增加,由計算表明,一般爐膛出口過量空氣系數(shù)增加10%,過熱汽溫約增加10~20℃。由于鍋爐各部漏風(fēng)嚴(yán)重,引、送風(fēng)機(jī)出力偏低,高負(fù)荷時氧量偏低,過剩空氣系數(shù)不到1.2,直接影響對流過熱器的吸熱量。
    (3)該廠燃煤特性差異大。統(tǒng)配煤、小窯煤、爐渣,單燒、混燒機(jī)會不均,灰份、水份及發(fā)熱量等主要指標(biāo)不穩(wěn)定,對煤粉的燃燒影響極大。燃料中的灰份非但不能燃燒,而且還妨礙可燃質(zhì)與氧的接觸,使煤粉著火困難,爐膛溫度下降。
2、提高鍋爐汽溫的措施
2.1增加低溫受熱面
    通過分析計算,在機(jī)組大修中將低溫受熱面由原來的l062m2增加到l402m2,采取增加低溫過熱器面積而不增加高溫過熱器受熱面積,主要考慮實際改進(jìn)施工方便。增加部分過熱器受熱面一方面可以使過熱器吸熱量增加約183kj/kg,其整體溫度水平提高;另一方面希望通過減溫水調(diào)節(jié)使2號制粉單獨運(yùn)行時l號管汽溫達(dá)到額定值。改造后,當(dāng)兩臺制粉同時運(yùn)行或1號制粉單獨運(yùn)行時,在70%~100%負(fù)荷范圍內(nèi),過熱汽溫在535—545℃之間,排煙溫度比改前下降10℃左右;當(dāng)2號制粉系統(tǒng)單獨運(yùn)行時,在70%~100%負(fù)荷范圍內(nèi),1號管汽溫在531—533℃之間,且減溫水全關(guān),2號管汽溫在535~545℃,且I級減溫水全關(guān),Ⅱ級減溫水在5t/h左右。總之,通過增加低溫受熱面,鍋爐過熱汽溫基本能達(dá)到設(shè)計要求,但仍然存在偏差。富通新能源生產(chǎn)銷售的生物質(zhì)鍋爐以及木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料是客戶們不錯的選擇。
2.2三次風(fēng)調(diào)整試驗
    為解決2號制粉系統(tǒng)單獨運(yùn)行時,兩側(cè)汽溫偏差問題,先后多次進(jìn)行三次風(fēng)調(diào)整試驗,試驗期間維持燃燒工況、減溫水等相關(guān)參數(shù)不變。使2、4號角三次風(fēng)速基本一樣,當(dāng)4號角三次風(fēng)出口風(fēng)門由100%關(guān)至80%時,反應(yīng)不明顯,當(dāng)繼續(xù)關(guān)小至60%時,l5分鐘后兩側(cè)汽溫由偏差16℃降到1℃,當(dāng)4號角三次風(fēng)全開時,偏差很快達(dá)到18℃,再關(guān)小4號角三次風(fēng)40%,15分鐘后又降到1℃。試驗結(jié)果說明:只調(diào)整三次風(fēng)而其它操作均不變,在15分鐘后汽溫偏差可以消除。
2.3優(yōu)化燃燒調(diào)整
2.3.1優(yōu)化鍋爐燃燒設(shè)備
    大修中,先后對噴燃器進(jìn)行了改造,通過采用濃淡燃燒技術(shù),整個鍋爐的燃燒工況得到明顯改善,爐膛溫度水平提高。尤其是中、上排噴燃器穩(wěn)燃能力提高,為調(diào)整火焰中心,提高爐膛出口煙溫奠定了良好的基礎(chǔ)。
2.3.2一.二次風(fēng)速合理配比
    增裝過熱器受熱面后,過熱器的吸熱量增加,過熱汽溫有所提高。燃燒調(diào)節(jié)改過去調(diào)減溫水為穩(wěn)定燃燒,預(yù)熱器出口總風(fēng)壓降到了0.3~0.5kPa,從而使一次風(fēng)率降低,二次風(fēng)量得到提高,一、二次風(fēng)速配比趨于合理。同時采用“多火嘴、低轉(zhuǎn)速”的方法,使?fàn)t膛火焰充滿度均勻,爐膛溫度升高。
2.3-3改變噴燃器的運(yùn)行方式
    當(dāng)煤種變劣或低負(fù)荷運(yùn)行時,增加中、上層
火嘴的給粉機(jī)轉(zhuǎn)速,減少下層火嘴的供粉量或改變下層火嘴的數(shù)量,使燃火焰中心上移,爐膛出口煙氣溫度提高達(dá)到調(diào)節(jié)過熱汽溫的目的,
3、經(jīng)濟(jì)效益
    通過增加過熱器低溫受熱面,合理調(diào)整三次風(fēng),優(yōu)化爐內(nèi)燃燒工況,使410t/h鍋爐過熱汽溫在各種負(fù)荷下平均提高12℃,供電煤耗降低1.20g/kWh,同時,排煙溫度降低10℃,也可使供電煤耗下降2.63g/kWh,若100MW機(jī)組按年發(fā)電量5.25×l08kWh計算,則每年可節(jié)約標(biāo)煤2011t,可以取得較好的經(jīng)濟(jì)和社會效益。
4、結(jié)論
    (1)增加低溫受熱面基本解決了410t/h鍋爐汽溫偏低的問題,同時排煙溫度下降10℃左右,鍋爐效率提高,但其后各受熱面金屬溫度有所升高,應(yīng)引起重視。
    (2)通過調(diào)整4號角三次風(fēng)速,基本消除了2號制粉系統(tǒng)單獨運(yùn)行時,兩側(cè)汽溫偏差問題。
    (3)通過燃燒設(shè)備改造、優(yōu)化運(yùn)行調(diào)整,在煤質(zhì)變劣或低負(fù)荷運(yùn)行時,過熱汽溫均能達(dá)到額定值,取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。

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