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19Mn6鋼板改鍛作鍋爐鍛件的試驗研究

發布時間:2013-10-21 09:35    來源:未知

1、引言
    按年1500~2000萬千瓦的生產任務計算,用作鍋爐汽包的19Mn6鋼板用后剩下大約上百噸的邊角余料。考慮19Mn6鋼與20、25鋼的化學成分接近、性能相當,同屬碳素鋼類型,如果用19 Mn6鋼板余料改鍛代替20、25鋼鍛件作聯箱端蓋等零件,既可節約20、25鋼,又可以把邊角余料充分利用起來,這樣可以降低鍋爐成本,提高經濟效益。
    經過可行性論證分析,用19Mn6鋼板代20、25鋼作閥門聯箱端蓋等鍛件是完全可行的。為了在生產中順利推廣使用,掌握鍛造方法,用19Mn6鋼板余料進行了鍛造工藝試驗,結果表明,19Mn6鍛件的各項性能指標均達到了相應的技術標準要求,可以用于生產,現將試驗過程與結果分析如下。
2、試驗用材料
2.1化學成分
    選用19Mn6鋼板余料,材質檢驗編號為K96-002,檢驗試樣號88,其化學成分如表1。
2.2力學性能
    試驗用100mm厚的19Mn6鋼板余料,其材料力學性能如表2所示。
2.3試料的超聲波探傷檢查
  為了保證鍛件質量,對試料(100 mm X190 mrn×200 mm)進行了超聲波擦傷檢驗,擦傷儀器型號為USIP-11,探頭頻率2 MHz,采用直探頭,探頭直徑∮24 mm。探傷方法采用縱波接觸法,探傷零部件安ZBJ74003/881級,探傷結果全部合格。
3、試驗方法
3.1試驗用料的切取
    試驗用料取厚度100 mm的19Mn6鋼板余料,采用手工氣割下料,為防止鍛造時產生裂紋,對氣割面進行磨光。鍛件坯樣尺寸為100 mm×190 mm×200 mm,試料數量3件。
3.2鍛造工藝及設備
    我廠用于200,300,600 MW鍋爐上的20、25鋼聯箱端蓋,檢查驗收按廠標30-85-089技術條件。試驗用零件圖號為95-5466聯箱端蓋II型,規格為∮219mmX 28 mm,鍛造時使用套模鍛05-268,設備選用3t自由鍛錘,鍛件最終成形后的毛坯如圖l所示。
3.2.1鍛造溫度及冷卻方法
    鍛造過程中采用光學高溫計進行測溫,其溫度規范及鍛后冷卻方式如表3所示。
3.2.2鍛造方法
    試件的鍛造采用3t自由鍛錘,與實際生產相同的鍛造方法,即一般鍛造法,將100 mmX190 mmX200 mm的方料直接鐓粗、滾圓,鍛打成∮200 mm左右的圓柱體,再用套模鍛05-268鍛成端蓋。
3.2.3鍛造比
    鐓粗前的坯料高度:H前=200;鐓粗后的坯料高度:Hra =106 mm;鍛造比:Y=H前/Hra=1.9。對于鍛件的鍛造比要求,按照30. 85. 089標準規定,采用熱軋鍛造時,鍛件主截面的鍛造比不得小于1.6,因此該試驗的鍛造比滿足技術條件的要求。
3.3鍛后的熱處理工藝
    鍛后熱處理為三種狀態:一件不熱處理,一件正火,一件正火十回火。正火處理規范為:加熱溫度910~940℃,保溫時間1 min.mm-1,空冷。
4、試驗結果
4.1鍛件的外觀檢查及力學性能
    檢查鍛件外觀,未發現裂紋等有害缺陷,表面質量良好,滿足了30. 2001. 089標準要求。
    各取以上3種熱處理狀態的端蓋(2拉6沖)試樣,加工成標準的拉力和沖擊試樣,其中沖擊試樣采用V型缺口,測定其力學性能見表4。
    從表4看出,19Mn6鍛件性能較好,能滿足30. 85. 089標準中20、25鋼鍛件的力學性能要求。
4.2鍛件的金相組織
    不同熱處理狀態下,鍛件的金相組織如表5及圖2所示。
5、結果分析
    (1)從上述試驗看出,19Mn6鋼板的化學成分與20、25鋼是相近的,而其中Si、Mn含量比20、25鋼高,但在鍛造過程中沒有影響19Mn6鍛件的性能質量,相反,由于Si、Mn元素的固溶強化,使鍛件保持了較高的強度。
    (2) 19Mn6鋼板按生產中常用的碳鋼鍛造工藝鍛造后,鍛件的力學性能都達到了30. 85. 089標準中20、25鋼鍛件的性能要求。在30. 85. 089標準中規定,沖擊試樣采用U型缺口試驗驗收,而這次試驗中,采用了V型缺口試樣,是一種比較嚴格的試驗試樣。試樣的U型與V型缺口,兩者之間雖然沒有直觀的對照標準,但一般認為,同一鋼種用V型缺口試樣測得的Akv沖擊值相當于U型缺口試樣測得的Aku的1/2。如果一種鋼要求Akv值是40J,而用V型缺口試樣的Akv值只需要20 J就合格了。按照這樣的規律,10號試樣最低的Akv沖擊值40 J(相當于U型缺口的Aku值80 J)滿足了廠標30. 85. 089中的20、25鋼沖擊值的要求,所以19Mn6鍛件無論是鍛態或熱處理狀態,其力學性能均滿足20、25鋼鍛件的性能要求,富通新能源銷售生物質鍋爐,生物質鍋爐主要燃燒木屑顆粒機壓制的木屑生物質顆粒燃料。
    (3)從金相組織觀察看出,19Mn6鋼板的組織為鐵素體十珠光體,而鍛后19Mn6鍛件的組織仍為鐵素體十珠光體,但是不經熱處理鍛件組織粗大,還有少量的魏氏體組織,這種組織使沖擊值不均勻。鍛件經正火熱處理后,魏氏體組織消除,沖擊韌性值大大改善。所以從上面試驗看出,19Mn6鍛件鍛后須進行正火熱處理。
    (4)下料的方法對鍛件質量有一定的影響。手工氣割后,氣剖面比較粗糙,在鍛造過程中,由于反復鐓粗拔長,容易在原氣割面產生裂紋或折疊。因此手工氣割下料后,必須在氣割面進行修磨,才能保證鍛件質量。
6、結論
    (1)利用19Mn6鋼板余料鍛后代替20、25鋼鍛件,作為聯箱端蓋等零件是可行的。
    (2) 19Mn6鋼鍛件的鍛造溫度可選擇為:加熱溫度1200℃,保溫1min.mm-1;始鍛溫度1100~1150℃;終鍛溫度≥850℃,鍛后空冷。
    (3)鍛后采用正火熱處理,加熱溫度為910~940℃;保溫時間為1min·mm-1,空冷。
    (4)因氣割下料,氣割面粗糙、質量差,必須進行修磨。建議將余料割成條狀,鍛成方鋼,再用鋸床下料,這樣可以保證質量,不用修磨。

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