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480t/h循環(huán)流化床鍋爐燃燒優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)及分析
發(fā)布時(shí)間:2013-10-21 09:44 來(lái)源:未知
從20世紀(jì)90年代開始,我國(guó)的循環(huán)流化床鍋爐技術(shù)經(jīng)歷了由技術(shù)引進(jìn)到自主研發(fā)的轉(zhuǎn)變。目前,我國(guó)135 MW等級(jí)的循環(huán)流化床鍋爐技術(shù)已經(jīng)十分成熟,具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的300 MW等級(jí)的循環(huán)流化床鍋爐在我國(guó)已經(jīng)投運(yùn)近40臺(tái),600 MW等級(jí)的循環(huán)流化床鍋爐發(fā)電工程已經(jīng)進(jìn)入實(shí)際實(shí)施階段…。從目前國(guó)內(nèi)循環(huán)流化床鍋爐的運(yùn)行情況看,普遍存在鍋爐飛灰含碳量偏高、鍋爐熱效率偏低、爐膛受熱面磨損嚴(yán)重、廠用電率偏高等問(wèn)題。通過(guò)對(duì)循環(huán)流化床進(jìn)行燃燒優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn),可以較好地解決以上問(wèn)題,本文以國(guó)內(nèi)某480 t/h循環(huán)流化床鍋爐(配135 MW汽輪發(fā)電機(jī))燃燒優(yōu)化調(diào)整為例,介紹了循環(huán)流化床鍋爐燃燒優(yōu)化調(diào)整的方法及分析結(jié)果。
1、480t/h CFB鍋爐概述
某電廠6#CFB鍋爐是無(wú)錫華光鍋爐股份有限公司開發(fā)設(shè)計(jì)生產(chǎn)的UG-480/13.7-M型超高壓中間再熱循環(huán)流化床鍋爐。鍋爐采用單鍋筒自然循環(huán)、集中下降管、平衡通風(fēng)、絕熱式旋風(fēng)分離器、水冷式冷渣器等結(jié)構(gòu),后煙井內(nèi)布置對(duì)流受熱面,過(guò)熱器采用兩級(jí)噴水調(diào)節(jié)蒸汽溫度,再熱器采用噴水為主、事故噴水為輔的方式調(diào)節(jié)蒸汽溫度。
鍋爐主要由爐膛、高溫絕熱式旋風(fēng)分離器、自平衡“U”型返料閥以及后煙井對(duì)流受熱面組成。燃燒室蒸發(fā)受熱面采用膜式水冷壁,水循環(huán)采用單汽包、自然循環(huán)、單段循環(huán)系統(tǒng)。采用水冷布風(fēng)板、內(nèi)嵌逆流柱形風(fēng)帽。燃燒室內(nèi)布置有3片屏式水冷壁來(lái)增加蒸發(fā)受熱面,燃燒室上部還布置有8片屏式過(guò)熱器、6片屏式再熱器以提高整個(gè)過(guò)熱器系統(tǒng)和再熱器系統(tǒng)的輻射系統(tǒng)的輻射傳熱特性。富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒顆粒機(jī)、木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料,同時(shí)我們還有大量的楊木木屑顆粒燃料和玉米秸稈顆粒燃料出售。
鍋爐采用二次配風(fēng),一次風(fēng)由流化風(fēng)和播煤風(fēng)兩部分組成,流化風(fēng)從爐膛底部經(jīng)布風(fēng)板、風(fēng)帽進(jìn)入爐膛,播煤風(fēng)位置在布風(fēng)板上部給煤口處;二次風(fēng)分兩層從燃燒室進(jìn)入爐膛,下二次風(fēng)在布風(fēng)板上部2 250 mm處,前后墻各有6個(gè)風(fēng)口,上二次風(fēng)布置在布風(fēng)板上部4 850 mm處,前后墻各有6個(gè)風(fēng)口,二次風(fēng)均從密相區(qū)送入。鍋爐共設(shè)有四個(gè)給煤口,采用前墻給煤,布置在布風(fēng)板上部1650 mm處。4個(gè)石灰石給料口在下二次風(fēng)風(fēng)口進(jìn)入,均勻地布置在爐前。爐膛底部設(shè)有后水冷壁管彎制成一次風(fēng)室。本鍋爐采用4只床上啟動(dòng)燃燒器和4只床下啟動(dòng)燃燒器,床上4支啟動(dòng)燃燒器布置在布風(fēng)板上3m處(左右側(cè)墻各2支)。
該鍋爐燃煤主要是來(lái)自陜北神木的煤和煤矸石,按一定比例混和。鍋爐主要設(shè)計(jì)規(guī)范如表1所示。
2、循環(huán)流化床鍋爐燃燒優(yōu)化調(diào)整結(jié)果及分析
2.1燃燒總風(fēng)量調(diào)整試驗(yàn)
鍋爐燃燒總風(fēng)量定義為一次風(fēng)量與二次風(fēng)量之和。一次風(fēng)主要是由通過(guò)布風(fēng)板的流化風(fēng)和播煤風(fēng)兩部分組成。流化風(fēng)的主要作用是保證床料的正常流化并提供燃料揮發(fā)分和一部分焦炭燃燒所需要的氧氣。播煤風(fēng)主要是保證燃料可以正常的進(jìn)入爐膛。二次風(fēng)則是提供了大部分焦炭燃燒所需要的氧氣。所有燃燒優(yōu)化調(diào)整工況的平均過(guò)量空氣系數(shù)為1.24。燃燒總風(fēng)量最大的為384 385 Nm3/h,此時(shí)過(guò)量空氣系數(shù)為1.28;燃燒總風(fēng)量最小的為348 45 Nm3/h,此時(shí)過(guò)量空氣系數(shù)為1.19。稀相區(qū)空截面煙氣速度由調(diào)整前的5.4 m/s降低至調(diào)整后的5.0 m/s。
圖l是飛灰含碳量隨燃燒總風(fēng)量變化圖,從圖中可以看出,飛灰含碳量是隨著燃燒總風(fēng)量的減少而逐漸降低的。分析認(rèn)為,產(chǎn)生這種現(xiàn)象可能的原因是:6#爐采用的燃料屬于易燃燼類型,使用較小的過(guò)量空氣系數(shù)就可以滿足其燃盡需要。較大的燃燒總風(fēng)量對(duì)燃料的燃燼特性影響不大反而會(huì)導(dǎo)致較高的煙氣速度,使得顆粒在爐膛中停留時(shí)間減少,同時(shí)較高的煙氣速度使得進(jìn)入到分離器的較細(xì)顆粒直接被攜帶至尾部煙道內(nèi),分離器的分離效率降低,飛灰中含碳量增大,機(jī)械不完全燃燒熱損失q4增大,鍋爐熱效率降低。圖2是排煙損失q2隨燃燒總風(fēng)量變化圖,從圖中可以看出,排煙損失q2是隨著燃燒總風(fēng)量的減少而逐漸降低的。較大的燃燒總風(fēng)量會(huì)導(dǎo)致實(shí)際干煙氣體積增加,干煙氣帶走的熱量也會(huì)隨之增加,從而導(dǎo)致排煙損失q2增大。圖3是鍋爐熱效率隨燃燒總風(fēng)量變化圖,從圖中可以看出,鍋爐熱效率是隨著燃燒總風(fēng)量的減少而升高的。一、二次風(fēng)機(jī)及引風(fēng)機(jī)總電流由燃燒優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)前的685 A降至調(diào)整后的650 A,廠用電有所降低。
2.2 一次風(fēng)量調(diào)整試驗(yàn)
通過(guò)對(duì)鍋爐一次風(fēng)量調(diào)整試驗(yàn),一次風(fēng)量由調(diào)整前的。200000 Nm3/h降低至調(diào)整后的180 000。190 000 Nm3/h。降低一次風(fēng)量可以延長(zhǎng)焦炭顆粒在密相區(qū)的停留時(shí)間,提高了焦炭顆粒的燃燼程度,飛灰含碳量降低,機(jī)械不完全燃燒損失降低,鍋爐熱效率升高。降低一次風(fēng)量對(duì)床層的冷卻作用相對(duì)降低,床溫升高也會(huì)提高焦炭顆粒的燃盡程度,使飛灰含碳量有所降低。降低一次風(fēng)量可以減少干煙氣體積,減少干煙氣帶走的熱量,排煙損失有所降低。同時(shí),較低的一次風(fēng)量也可以減輕密相區(qū)的磨損,對(duì)鍋爐安全穩(wěn)定運(yùn)行有益。
圖4是飛灰含碳量隨流化風(fēng)量變化圖,從圖中可以看出,飛灰含碳量是隨著一次風(fēng)量的減少而逐漸降低的。圖5是排煙損失q2隨一次風(fēng)量變化圖,從圖中可以看出,排煙損失q2是隨著一次風(fēng)量的減少而逐漸降低的。圖6是鍋爐熱效率隨一次風(fēng)量變化圖,從圖中可以看出,鍋爐熱效率是隨著一次風(fēng)量的減少而升高的。
2.3二次風(fēng)量調(diào)整試驗(yàn)
通過(guò)對(duì)鍋爐運(yùn)行情況的觀察和分析,鍋爐習(xí)慣運(yùn)行狀態(tài)下,二次風(fēng)量偏大,導(dǎo)致爐膛中上部煙氣流速過(guò)高,頂棚水冷壁磨損嚴(yán)重。鍋爐二次風(fēng)量由調(diào)整前的約189 000 Nm3/h降低至調(diào)整后的165 000—175 000 Nm3/h。
圖7是飛灰含碳量隨二次風(fēng)量變化圖,從圖中可以看出,飛灰含碳量是隨著二次風(fēng)量的減少而逐漸降低的。底渣含碳量隨著二次風(fēng)量的減少并沒(méi)有明顯的變化。圖8是排煙損失q2隨二次風(fēng)量變化圖,從圖中可以看出,排煙損失q2是隨著二次風(fēng)量的減少而逐漸降低的。圖9是鍋爐熱效率隨二次風(fēng)量變化圖,從圖中可以看出,鍋爐熱效率是隨著二次風(fēng)量的減少而升高的。
2.4給煤量、氧量調(diào)整試驗(yàn)
在進(jìn)行爐燃燒優(yōu)化調(diào)整前,給煤機(jī)給煤量并不均勻,1#和2#給煤機(jī)給煤量比3#和4#給煤機(jī)給煤量平均要偏大8—10t/h,這造成燃料在爐內(nèi)左、右側(cè)燃燒不均勻,床溫、分離器出口溫度、循環(huán)灰溫度等參數(shù)左、右側(cè)的偏差較大。而此時(shí)設(shè)置在高溫過(guò)熱器和低溫過(guò)熱器之間的氧化鋯氧量分析儀測(cè)量到的左、右側(cè)排煙氧量卻基本持平。分析認(rèn)為產(chǎn)生這種情況的原因可能為:一是給煤機(jī)給煤量稱重系統(tǒng)存在偏差;二是左、右側(cè)氧化鋯氧量分析儀測(cè)量氧量存在偏差。
試驗(yàn)過(guò)程中,氧量是采用德國(guó)M&C公司生產(chǎn)的PMA-10型順磁氧表來(lái)測(cè)量的,測(cè)量位置是在空氣預(yù)熱器的入口處。為了更加準(zhǔn)確地得到排煙氧量的情況,試驗(yàn)人員將原有左、右側(cè)氧化鋯氧量分析儀從尾部煙道取出,將PMA-10型氧表放入到測(cè)孔中測(cè)量氧量。試驗(yàn)結(jié)果表明,左側(cè)氧化鋯氧量分析儀零點(diǎn)漂移了-1.3%,右側(cè)氧化鋯氧量分析儀零點(diǎn)漂移了-2.0%。試驗(yàn)人員協(xié)助廠里熱工技術(shù)人員對(duì)左、右側(cè)氧化鋯氧量分析儀零點(diǎn)重新進(jìn)行了設(shè)置。
圖10是飛灰含碳量隨排煙氧量變化圖,從圖中可以看出,飛灰含碳量是隨著排煙氧量的減少而逐漸降低的。圖1 1是鍋爐熱效率隨排煙氧量變化圖,從圖中可以看出,鍋爐熱效率是隨著排煙氧量的減少而升高的。
2.5爐膛密相區(qū)溫度調(diào)整試驗(yàn)
通過(guò)適當(dāng)提高鍋爐密相區(qū)的燃燒溫度可以增加焦炭顆粒的反應(yīng)溫度,從而提高焦炭顆粒的燃燼程度,達(dá)到提高鍋爐的熱效率的目的。鍋爐平均床溫由調(diào)整前的約935℃升高到調(diào)整后的約943℃。
圖12是飛灰含碳量隨平均床溫變化圖,從圖中可以看出,飛灰含碳量是隨著平均床溫的增加而逐漸降低的。圖13是鍋爐熱效率隨平均床溫變化圖,從圖中可以看出,鍋爐熱效率是隨著平均床溫的增加而升高的。
2.6二次風(fēng)配比調(diào)整試驗(yàn)
鍋爐二次風(fēng)配比調(diào)整試驗(yàn)主要是通過(guò)改變上、下二次風(fēng)風(fēng)門擋板的開度來(lái)調(diào)節(jié)上、下二次風(fēng)風(fēng)量,從而可以調(diào)節(jié)焦炭顆粒在不同區(qū)域的濃度和燃燒份額,并優(yōu)化爐內(nèi)的燃燒情況,提高鍋爐的熱效率。由表十一可以看出,當(dāng)下二次風(fēng)門調(diào)節(jié)至—70%,上二次風(fēng)們調(diào)節(jié)至100c/o時(shí),鍋爐熱效率達(dá)到93.95%,是所有工況中最高的。
2.7料層差壓的調(diào)整
循環(huán)流化床鍋爐料層差壓的大小直接影響流化的狀態(tài)和燃燒的溫度場(chǎng)的變化。料層太厚,流化風(fēng)量大,耗電率高,但容易出現(xiàn)流化不均,局部地方溫度高易結(jié)焦。床層太薄,容易穿床,同時(shí)密相區(qū)燃燒不好,容易出現(xiàn)在返料器繼續(xù)燃燒結(jié)焦,同時(shí)飛灰含碳量也增加。燃燒不同的煤種應(yīng)保持不同的料層差壓,差一點(diǎn)的煤料層適當(dāng)厚一點(diǎn),好一點(diǎn)的煤料層適當(dāng)薄一點(diǎn)。不同負(fù)荷料層差壓亦可以不同。最佳情況下,在運(yùn)行中返料器內(nèi)不再燃燒,分離器出口煙溫比爐膛出口煙溫低,這時(shí)床層厚度就比較合適,飛灰可燃物最小、效率最高。
2.8入爐煤質(zhì)的調(diào)整
入爐煤的灰份直接影響循環(huán)流化床的運(yùn)行,特別是對(duì)床溫的影響。煤質(zhì)灰份大,循環(huán)灰量大,床溫容易控制,一次流化風(fēng)量減少;煤質(zhì)灰份小,循環(huán)灰量小,床溫較高,很難控制,一次風(fēng)量大。通過(guò)對(duì)6#鍋爐調(diào)試,在燃燒21 840 J/kg的煤時(shí)風(fēng)量要比燃燒17220 J/kg的煤的一次流化風(fēng)量要大20 000—30 000 Nm3/h,致使煙氣混合物流速增加,停爐檢查后,磨損明顯增加,運(yùn)行時(shí)間很短,不能長(zhǎng)周期安全運(yùn)行。同時(shí),上部燃燒份額增加,進(jìn)入分離器的煙氣溫度增加,溫度增加使進(jìn)入分離器的煙氣剛性下降,致使分離器效率下降,通過(guò)電除塵后,灰量明顯增加,使循環(huán)灰減少,更進(jìn)一步影響運(yùn)行。
2.9入爐煤的細(xì)度調(diào)整
循環(huán)流化床入爐煤的細(xì)度等級(jí)對(duì)流化狀態(tài)和運(yùn)行的穩(wěn)定性影響很大。在6#鍋爐試驗(yàn)中,剛開始燃燒的是21 840 J/kg以上的煤,煤質(zhì)較好,揮發(fā)份高,煤的硬度小,煤粉力度保持在0—10 mm的范圍,但會(huì)明顯出現(xiàn)循環(huán)灰量不足、床溫高,上部燃燒份額增加,灰渣比倒掛,分離器不能捕捉細(xì)灰,使飛灰中含碳量增加。這樣的煤種通過(guò)適當(dāng)放大了顆粒度到0~13 mm,明顯就改善了工況。隨著市場(chǎng)煤價(jià)大幅度的提升,開始燃燒15 960—1 7220J/kg的工程煤。由于工程煤的矸石含量大,入爐煤不變的情況下隨著運(yùn)行時(shí)間的推移,床層下面沉積大顆粒逐漸增加,就會(huì)出現(xiàn)流化不均勻的現(xiàn)象,床溫不均,致使流化風(fēng)量增加,風(fēng)機(jī)耗電率增加。
2.10布風(fēng)板阻力的調(diào)整
該電廠6#鍋爐布風(fēng)板均勻開孔逆流柱式風(fēng)2130個(gè),在運(yùn)行中明顯出現(xiàn)流化不均勻的現(xiàn)象,床溫測(cè)點(diǎn)測(cè)出的溫度相差50—100℃,致使某些局部區(qū)域溫度很高。為了控制床溫,一次流化風(fēng)量要增加很多,導(dǎo)致磨損嚴(yán)重不能保證長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行。停爐檢修時(shí),通過(guò)對(duì)布風(fēng)板上風(fēng)帽重新布置,外三至五圈布置開孔大的∮15風(fēng)帽,其余布置比外層開孔小的∮13風(fēng)帽,結(jié)果運(yùn)行起來(lái)流化明顯均勻,床溫測(cè)點(diǎn)之間相差10—20℃,流化風(fēng)量降低34 600Nm3/h,風(fēng)機(jī)電耗明顯降低,磨損明顯降低,達(dá)到長(zhǎng)周期運(yùn)行182 d。
3、鍋爐磨損情況及分析
CFB鍋爐燃燒總風(fēng)量除了對(duì)鍋爐熱效率有影響外,對(duì)爐內(nèi)磨損也有很大的影響。
在工程上,由于機(jī)械作用、間或伴有化學(xué)或電的作用,物體工作表面材料在相對(duì)運(yùn)動(dòng)中不斷發(fā)生損耗、轉(zhuǎn)移或產(chǎn)生殘余變形的現(xiàn)象稱為磨損。按照磨損機(jī)理不同,可把磨損分為粘著磨損、磨料磨損、腐蝕磨損、疲勞磨損、沖蝕磨損和微動(dòng)磨損等。在循環(huán)流化床鍋爐中,受熱面、金屬部件和耐火材料的磨損主要表現(xiàn)為沖蝕磨損。沖蝕磨損是指流體或固體顆粒以一定的速度和角度對(duì)材料表面進(jìn)行沖擊所造成的磨損。沖蝕磨損存在兩種基本類型:一種為沖刷磨損,另一種為撞擊磨損,這兩種磨損造成沖蝕表面流失過(guò)程的微觀形貌是不完全相同的。對(duì)于沖刷磨損,顆粒與固體表面的沖擊角較小,甚至接近平行;顆粒垂直于固體表面的分速度使它嵌入被沖擊物體,而顆粒與固體表面相切的分速度使它沿物體表面滑動(dòng),兩個(gè)分速度合成的效果起一種刨削作用,固體表面的磨損速率隨時(shí)間延長(zhǎng)變化不大。對(duì)于撞擊磨損,顆粒相對(duì)于固體表面的沖擊角較大,或接近于垂直,以一定的運(yùn)動(dòng)速度撞擊固體表面使其產(chǎn)生塑性變形或顯微裂紋,長(zhǎng)期、大量顆粒的反復(fù)撞擊使得固體表面破壞,隨時(shí)間遷移,磨損速率有增長(zhǎng)的趨勢(shì),甚至變形層脫落,最終導(dǎo)致磨損量突升。
一般地,循環(huán)流化床鍋爐受熱面的磨損以如下關(guān)系式表達(dá):
由式(1)可見,循環(huán)流化床鍋爐受熱面磨損受煙氣速度的影響很大,由于入爐煤的煤質(zhì)相差不大,較高的燃燒總風(fēng)量必然導(dǎo)致較高的煙氣速度,從而會(huì)加劇鍋爐受熱面的磨損。在鍋爐燃燒優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)過(guò)程中,在保證鍋爐安全運(yùn)行的前提下,應(yīng)盡量降低鍋爐的燃燒總風(fēng)量,從而達(dá)到減輕鍋爐受熱面磨損的目的。如果只以煙氣速度作為磨損量的影響因素,以稀相區(qū)空截面煙氣速度調(diào)整前的5.4 m/s,調(diào)整后的5.0 m/s為例,調(diào)整后磨損量可以減少約25%。經(jīng)過(guò)本次試驗(yàn),鍋爐啟動(dòng)運(yùn)行后,至D級(jí)檢修計(jì)劃停爐,連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)間創(chuàng)造了182 d的最高紀(jì)錄,停爐檢查受熱面磨損輕微,各部運(yùn)行正常,沒(méi)有出現(xiàn)磨損超標(biāo)管段,達(dá)到了很好的效果。富通新能源生產(chǎn)銷售的生物質(zhì)鍋爐以及木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料是客戶們不錯(cuò)的選擇。
4、結(jié)論
通過(guò)對(duì)某電廠6#CFB鍋爐燃燒優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn),降低燃燒總風(fēng)量減輕了爐膛內(nèi)受熱面的磨損,保證了鍋爐長(zhǎng)周期安全穩(wěn)定運(yùn)行。一、二次風(fēng)機(jī)及引風(fēng)機(jī)總電流由燃燒優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)前的685 A降至調(diào)整后的650 A,廠用電有所降低。飛灰可燃物由燃燒優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)前的4.4%降至調(diào)整后的3.0%左右,調(diào)整后飛灰可燃物最低值為2.4%,鍋爐熱效率提高約1.0%。鍋爐受熱面磨損明顯減輕,連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)間創(chuàng)造了該電廠6#爐最長(zhǎng)運(yùn)行記錄。
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