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生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài)
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600MW超臨界鍋爐燃燒優(yōu)化調(diào)整試驗研究
發(fā)布時間:2013-10-23 09:36 來源:未知
某電廠600MW超臨界機組采用東方鍋爐股份有限公司設計、制造的超臨界本生型直流鍋爐,型號為DC1900/25.4-Ⅱ1。設計煤種為貧煤,鍋爐熱效率保證值為91. 5%。燃燒優(yōu)化調(diào)整前鍋爐灰渣可燃物含量很高,飛灰可燃物含量在12%以上,最高時達到20%左右,固體未完全燃燒熱損失較大,鍋爐熱效率偏低。為了提高鍋爐熱效率,降低機組能耗,降低NO,排放,進行了鍋爐的燃燒優(yōu)化調(diào)整試驗。
1、設備概述
DG1900/25.4 -Ⅱ1型鍋爐為超臨界參數(shù)變壓直流本生型鍋爐,一次再熱,單爐膛,尾部雙煙道結(jié)構(gòu),采用煙氣擋板調(diào)節(jié)再熱汽溫,固態(tài)排渣,全鋼構(gòu)架,全懸吊結(jié)構(gòu),平衡通風,露天布置。鍋爐爐膛寬19 419 mm,深15 457 mm,高68 000 mm.爐膛容積17180 m3。設計煤種為貧煤,設計燃料特性見表l。
鍋爐過熱器按蒸汽流程分為頂棚過熱器、包墻過熱器、分隔墻過熱器、低溫過熱器、屏式過熱器及末級過熱器。過熱蒸汽溫度由水煤比和兩級噴水減溫控制;再熱汽溫是通過布置在低溫再熱器和省煤器后的平行煙氣擋板調(diào)節(jié),通過調(diào)整流經(jīng)后豎井再熱器和過熱器的煙氣量,控制再熱汽溫。爐膛四周為全焊膜式水冷壁,由下部螺旋盤繞上升水冷壁和上部垂直上升水冷壁組成,兩者間由過渡水冷壁轉(zhuǎn)換連接。富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒顆粒機、木屑顆粒機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料,同時我們還有大量的楊木木屑顆粒燃料和玉米秸稈顆粒燃料出售。
制粉系統(tǒng)為雙進雙出鋼球磨配動態(tài)分離器直吹式系統(tǒng)。磨煤機為MGS4366型,共5臺,無備用。燃燒系統(tǒng)采用20只HT-NR3旋流燃燒器,前后墻布置,采用對沖燃燒方式,前墻布置3層,后墻布置2層,每層4只燃燒器。前、后墻各布置1層燃盡風噴口,其中每層2只側(cè)燃盡風噴口,4只燃盡風噴口。每只煤粉燃燒器布置1只250 kg/h的小油槍,用于啟動油槍和煤粉燃燒器的點火及維持煤粉燃燒器的穩(wěn)燃。前墻中、下排和后墻上、下排每只燃燒器中心布置有啟動油槍,單只出力4 700 kg/h,共16只。
2、燃燒優(yōu)化調(diào)整試驗結(jié)果及分析
2.1熱態(tài)一次風速調(diào)平試驗
一次風速偏差過大會造成爐內(nèi)熱負荷分布不均,導致結(jié)焦或水冷壁超溫等問題。試驗過程中,磨煤機人口風量保持在65 t/h,磨煤機兩側(cè)風壓、風量、煤量基本保持平衡,分離器出口溫度保持在100℃,磨煤機出力保持在50 t/h。A磨調(diào)整前風速偏差最大為19%,B磨最大為14%,C磨最大為9.9%,D磨最大為15. 3%,E磨最大為12.4%。5臺磨煤機風速偏差均較大,這將給爐內(nèi)空氣動力場造成很大的影響,致使爐內(nèi)熱負荷分布不均,對煤粉在爐內(nèi)的燃燒不利。調(diào)整后,各管道一次風速和風速偏差見表2,可見磨煤機出口各一次風粉管道風速偏差均在5%以內(nèi)。
2.2煤粉細度調(diào)整試驗
鍋爐燃燒煤種接近于無煙煤,燃燒調(diào)整前鍋爐灰渣可燃物含量很高,致使固體未完全燃燒損失偏高,鍋爐熱效率很低。煤粉細度調(diào)整前,A磨R90平均值為9.7%,B磨R90平均值為14. 3%,C磨R90平均值為19.4%,D磨R90平均值為21.9%,E磨R90平均值為15.3%,而鍋爐燃燒器設計的煤粉細度R90為9%,調(diào)整前煤粉細度偏離設計值較多,導致灰渣可燃物含量較高。
2.2.1料位對煤粉細度的影響
對于雙進雙出鋼球磨煤機直吹式制粉系統(tǒng),給煤機的控制是依據(jù)磨煤機簡體的實際煤位來調(diào)節(jié)給煤機轉(zhuǎn)速的。煤位自控裝置根據(jù)煤位變化信號自動增減給煤機轉(zhuǎn)速,以維持恒定的料位,從而使給煤量與出粉量相等。在一定的通風量和給煤量下,高料位運行可以延長煤在磨煤機內(nèi)的停留時間,使煤粉反復磨制,煤粉變細;而低料位運行情況正好相反,煤粉變粗。該項試驗在C磨煤機上進行,磨煤機出力50 t/h。粒位對煤粉細度的影響見圖l。可見隨著料位的增加,煤粉變細。調(diào)整前磨煤機料位在600 Pa左右運行,但由于磨煤機在高料位運行時容易堵磨,建議磨煤機料位控制在800 Pa左右運行。
2.2.2出力對煤粉細度的影響
與其它形式的磨煤機不同,雙進雙出鋼球磨煤機出力不是靠調(diào)節(jié)給煤機轉(zhuǎn)速直接控制的,而是調(diào)節(jié)通過磨煤機的負荷風量來控制。由于簡體內(nèi)存有大量煤粉,因此當減小負荷風量時,風流量和其攜帶煤粉能力同時減小,大顆粒煤粉比例下降,煤粉變細。試驗在C磨煤機上進行,試驗結(jié)果見表3,可見當磨煤出力由50t/h降到40t/h時,煤粉細度R90降低了0.9%,R200降低了0.7%。
2.2.3分離器轉(zhuǎn)速對煤粉細度的影響
磨煤機采用動靜態(tài)分離器,是雷蒙式分離器和動態(tài)分離器的優(yōu)化組合。來自磨煤機的風粉混合物進入分離器后,首先降低流速進行速度場的重力分離過程,然后經(jīng)過靜態(tài)葉片進行慣性分離過程,最后進入動態(tài)旋轉(zhuǎn)葉片(通過變頻調(diào)速電動機驅(qū)動)進行強制分離過程,經(jīng)過3次分離后,合格的細粉經(jīng)過內(nèi)置式煤粉分配器被送往鍋爐燃燒器,不合格的粗粉通過粗粉收集裝置返回磨煤機重新磨制。
分離器轉(zhuǎn)速采用變頻調(diào)速電動機進行控制,電動機額定轉(zhuǎn)速為1470r/min,減速器減速比為26:1,經(jīng)減速器減速后的分離器額定轉(zhuǎn)速為57r/min。鍋爐投產(chǎn)以來,磨煤機變頻器頻率一直保持在50Hz。動態(tài)分離器轉(zhuǎn)速一般控制在80~120 r/nun,可見電廠鋼球磨煤機分離器轉(zhuǎn)速的設計值偏低,將D磨煤機分離器電動機變頻器頻率分別調(diào)至67 Hz和85 Hz進行煤粉細度測試試驗,試驗結(jié)果見圖2。可見隨著分離器轉(zhuǎn)速的提高,煤粉細度逐漸提高,當分離器變頻器頻率為67 Hz時(分離器轉(zhuǎn)速為72r/min),R200為3%,R90為20%;當分離器變頻器頻率為85 Hz時(分離器轉(zhuǎn)速為90 r/min),R200為0.5%,R90為8.25%。可見當分離器轉(zhuǎn)速為90r/min時,煤粉細度接近于設計值。但是,隨著分離器轉(zhuǎn)速提高,磨煤機功率也逐漸提高,由1 346.8kW提高到1390.3 kW。另外,當變頻器頻率為85Hz時,大大超出設計的額定運行轉(zhuǎn)速范圍,運行中發(fā)現(xiàn)有的磨煤機分離器內(nèi)有異聲。建議電廠及時更換減速器和變頻電動機,并將分離器轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍進一步擴大,將分離器最大調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速控制在120 r/min左右比較合適。
2.3省煤器出口氧量調(diào)整試驗
試驗期間機組電負荷維持在600 MW運行,磨出口溫度控制在100℃,磨煤機分離器轉(zhuǎn)速控制在90 r/min運行,燃盡風風箱壓力控制在0.4 kPa左右(擋板開度60%)。試驗共分為3個工況,鍋爐氧量分別控制在3.0%、3.5%和4.0%。試驗結(jié)果見圖3,可見隨氧量增加,鍋爐熱效率先增大后減小,氧量為3.5%左右時鍋爐熱效率最大。
試驗中發(fā)現(xiàn),隨著氧量增加,再熱器出口管壁平均壁溫逐漸增加,當表盤氧量由3%增加到4%時,低溫再熱器出口管壁最高溫度增加6℃,高溫再熱器出口管壁最高溫度增加5℃。過熱蒸汽減溫水流量隨著氧量增加而減小,再熱蒸汽事故噴水流量隨氧量增加而略有增加。對于直流鍋爐而言,在風量增加的開始階段,由于爐膛具有一定的熱容量,所以爐膛的火焰溫度無明顯變化,煙溫幾乎不變,由于風量增加,使輻射換熱和對流換熱比例發(fā)生變化,高溫過熱器吸熱量增加,過熱汽溫升高,減溫水流量增大。但是由于燃料量未變,在爐內(nèi)燃燒已經(jīng)比較充分的情況下,增加風量后經(jīng)過一段延遲時間,必然造成爐膛溫度下降,使鍋爐輻射受熱面吸熱量減少,引起加熱段和蒸發(fā)段延長,亦即相變點后移、過熱段縮短,此時對流傳熱雖有所增強,但最終還將造成過熱汽溫下降,相應減溫水流量下降。由于再熱器主要是汽相的對流受熱面,因此再熱蒸汽事故噴水流量隨氧量變化的規(guī)律與汽包鍋爐相同。過熱器和再熱器的壁溫特性基本與汽溫特性變化趨勢相同。根據(jù)鍋爐熱效率隨氧量變化規(guī)律,推薦鍋爐運行氧量維持表盤3. 5%左右。
2.4最佳燃盡風量調(diào)整試驗
試驗期間機組在600MW負荷下運行,磨出口溫度控制在100℃,磨煤機分離器轉(zhuǎn)速90 r/min,表盤氧量控制在3.5%。試驗在3個工況下進行,分別控制燃盡風擋板開度為30%、45%、60%,每個工況下鍋爐穩(wěn)定運行4h。試驗結(jié)果見圖4。可見在鍋爐氧量不變的條件下,隨著燃盡風擋板開度的減小,灰渣可燃物含量逐漸減小,鍋爐省煤器出口煙氣中NO。含量逐漸增加。當燃盡風擋板開度由60%減小到30%時,飛灰可燃物含量由6.97%減小到6.32%,爐渣可燃物含量由2.21%減小到1. 87%,鍋爐效率提高0.34%,省煤器出口煙氣中NOx含量由492.62mg/Nm3增加到680.4mg/Nm3。當燃盡風量增加時,爐膛內(nèi)燃盡風口附近的煙氣溫度降低,燃盡風噴口和屏式過熱器距離相對較近,使屏式過熱器區(qū)域的煙氣溫度也降低。由于屏式過熱器換熱方式主要是輻射換熱,因此煙溫降低對屏式過熱器換熱影響比較大。當燃盡風擋板開度由30%增加到60%時,屏式過熱器出口管壁金屬溫度平均值約下降8℃,因此,開大燃盡風擋板能有效降低屏過區(qū)域煙氣溫度,在保持相同介質(zhì)溫度的前提下,能夠降低屏過受熱面管壁金屬溫度。綜合考慮鍋爐熱效率、NOx排放濃度和屏式過熱器管壁金屬溫度,在額定負荷下,鍋爐燃盡風擋板開度保持在40%左右為宜。
3、結(jié)論
通過此次燃燒優(yōu)化調(diào)整試驗,將飛灰可燃物含量由12%以上調(diào)整到7%以下,固體未完全燃燒熱損失明顯減小,鍋爐效率得到明顯提高,調(diào)整后鍋爐熱效率在91. 6%以上,超過設計保證值,機組能耗明顯降低。
a.通過對磨煤機料位、出力和分離器轉(zhuǎn)速的調(diào)整,發(fā)現(xiàn)分離器轉(zhuǎn)速對煤粉細度影響最明顯,將分離器變頻電動機頻率由50Hz調(diào)整到85 Hz,分離器轉(zhuǎn)速由57r/min調(diào)整到90 r/min,煤粉細度R90由原來的21%以上調(diào)整到8%左右。富通新能源生產(chǎn)銷售的生物質(zhì)鍋爐以及木屑顆粒機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料是客戶們不錯的選擇。
b.表盤氧量由3%變化到4%時,鍋爐熱效率先增加后減小,3. 5%左右時鍋爐熱效率最高,因此,建議額定負荷下表盤氧量控制在3. 5%左右。
c.燃盡風擋板開度由30%變化到60%時,飛灰可燃物含量逐漸增加,NOx排放濃度逐漸減小,屏式過熱器管壁金屬溫度逐漸減小,綜合考慮鍋爐熱效率、NOx排放濃度和屏式過熱器管壁金屬溫度,在鍋爐額定負荷下,建議燃盡風擋板開度保持在40%左右為宜。
d.通過一次風速調(diào)平試驗,將磨煤機出口一次風粉管道風速偏差調(diào)整到5%以下。
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