廣西南寧糖業公司八鋰建材廠粉煤灰和白泥(造紙過程中產生的工業廢渣)初水分均高達38%~40%,在
烘干機烘干粉煤灰時,進料比較順暢,而在烘干白泥時,進料裝置經常出現難以流暢喂料、進料斗部分堵塞的狀況,給正常生產帶來一定的影響,為此我們進行了一系列的改進。
1、原因分析
1)白泥誠堿性,不但水分大,而且黏性大,流動性、分散性極差。
2)進料斗結構見圖1。進料斗上部為長方體,結合面有死角,易結料;下部溜子外部打了澆注料后,內部高濕、高黏性物料得不到熱量,物料與溜板易發生黏結,形成堵料。
2、問題的解決
針對爐體結構特點,設計了如圖2的改進方案。
1)進料斗上部由原來的長方形變成圓形,減少了物料黏結死角,使物料流動更加通暢。
2)下部的溜槽與上部分離開,用耐火磚砌墻支撐,由半封閉的改成敞開的,這樣高溫氣流在流動時,對物料有著快速干燥的作用,且敞開式更有利于下料的流暢。溜槽采用鍋爐鋼板或耐熱鋼板制作,避免用Q235鋼板引起高溫烘烤變形,影響使用壽命。
圓形進料斗安裝在爐體上方,濕潮的物料直接由上方喂入,落在敞開的溜槽上,而溜槽鋼板澆注在耐火磚中,受高溫燒烤的耐火磚將熱量傳給溜槽底鋼板,使濕料不易粘在其上,而是順溜落到烘干機內。
進料裝置在沸騰爐內的縱向寬度為350mm,而爐體縱向寬度為2 550mm,縱寬占爐體寬度的13.7%。爐體中間的擋火墻在縱向是通長的,而進料裝置在其前面。由于混合室的體積足夠的大,達28.4m3,橫截面積9.2m2,進料裝置的斷面積約0.4m2,這樣進料處的凈斷面積仍有8.8m2,烘干除塵所配的引風機風量近105m3/h,經計算進料裝置處的風速為3.16m/s,這樣的風速不會導致風阻的增加。也不會影響系統其它參數的顯著變化,實際使用狀況也證明了這一點。
3、實施時的注意點
1)圓形進料斗伸進爐內的部分應在其外面焊接扒釘,并澆注60—80mm厚的澆注料,以免高溫燒壞;
2)沸騰爐與烘干機筒體要用不銹鋼魚鱗片搞好密封,以防熱量散失;
3)在耐火磚支撐墻上方分2排預埋6塊100mmx200mmx8mm的鋼板(上、中、下各一塊),以便與溜槽焊接固定。
4、改進的效果
本方案自2008年10月中旬實施,使用半年多,基本上未發生白泥下料堵塞的現象,保證了正常供料,為系統的達產達標提供了有力的先決條件。