破碎是通過外力克服固體物料各質(zhì)點(diǎn)間的內(nèi)聚力,使物料塊破壞,以減少其顆粒粒度的過程。選煤廠破碎作業(yè)的主要用途是:滿足人選粒度的要求;破碎夾矸煤,使煤與矸石得到有效分離;把選后產(chǎn)品或煤塊破碎到一定粒度,滿足用戶對(duì)產(chǎn)品粒度的要求。物料破碎主要采用機(jī)械方法,破碎方式包括壓碎、劈碎、折斷、擊碎和磨碎。
1、問題的提出
對(duì)以生產(chǎn)高附加值塊煤產(chǎn)品為主的無煙煤選煤廠而言,破碎作業(yè)是一個(gè)關(guān)鍵的生產(chǎn)環(huán)節(jié)。一方面破碎作業(yè)要滿足分選設(shè)備的人料粒度要求和用戶對(duì)產(chǎn)品粒度要求,另一方面又要降低破碎過程中的塊煤過粉碎率,提高塊煤產(chǎn)率,這對(duì)保證無煙煤選煤廠正常生產(chǎn),提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益是非常重要的。
(1)在無煙煤產(chǎn)品中,洗塊煤價(jià)格高,效益好,噸洗塊煤售價(jià)比末原煤高300多元,甚至比灰分低于洗塊煤的末精煤還要高100多元,而且生產(chǎn)成本低于末精煤。
(2)在選煤生產(chǎn)中,人料的粒度組成均勻有利于改善分選效果。入料的粒度越小,按密度分選的難度越大。因此,人料在破碎過程中的過粉碎將給分選作業(yè)帶來困難,嚴(yán)重影響分選效果;同時(shí),煤的過粉碎又增加了煤泥處理量,加大了煤泥回收和煤泥水系統(tǒng)的負(fù)荷。
因此,在滿足分選設(shè)備對(duì)人料粒度要求的前提下,最大限度地降低破碎過程中物料的過粉碎率,優(yōu)化破碎產(chǎn)品的粒度特性是無煙煤選煤廠必須面對(duì)的重要課題。
2、破碎作業(yè)的現(xiàn)狀
陳四樓選煤廠是一座處理能力為3. 6Mt/a的礦井型無煙煤選煤廠,原煤篩分破碎車間采用∮100mm的預(yù)先分級(jí)篩對(duì)原煤進(jìn)行分級(jí),篩上物經(jīng)過人工揀矸除雜后進(jìn)入FP型雙齒輥
破碎機(jī)破碎,以滿足跳汰機(jī)對(duì)入料粒度的需要。FP型破碎機(jī)破碎機(jī)理屬復(fù)合型,包括劈裂破碎、擠壓破碎、沖擊破碎、研磨破碎等。
生產(chǎn)過程中的塊煤破碎主要表現(xiàn)為三種形式:物料沖擊破碎、H{料轉(zhuǎn)載沖擊破碎和破碎機(jī)內(nèi)破碎,i者之中以破碎機(jī)內(nèi)破碎為主。表1所載為改造前破碎機(jī)人料原煤的粒度組成。破碎機(jī)改造前>80mm級(jí)塊原煤破碎產(chǎn)品篩分粒度組成見表2。
由表2可以看出,出料過粉碎率(( 13mm)為22.96%,同時(shí)中塊粒度級(jí)產(chǎn)物損失也較大,> 25mm級(jí)只占66.24%。也就是說,進(jìn)入破碎機(jī)的物料(>100mm)經(jīng)過破碎以后有1/3產(chǎn)物達(dá)不到中塊粒度要求。
3、破碎機(jī)中塊煤破碎的影響因素分析
3.1齒輥轉(zhuǎn)速
破碎機(jī)齒輥的轉(zhuǎn)速越高,沖擊力越大,對(duì)塊煤的沖擊破碎就越嚴(yán)重。曰前陳四樓選煤廠破碎機(jī)齒輥轉(zhuǎn)速為76r/min,齒頂線速度為2.38 m/s。
3.2齒環(huán)間距
破碎機(jī)的齒環(huán)間距越小,物料在破碎機(jī)中的研磨破碎越嚴(yán)重,磨碎作用越大。陳四樓選煤廠破碎機(jī)齒環(huán)間距僅為20mm。
3.3齒頂?shù)搅硪积X輥面的距離
破碎機(jī)齒輥上齒頂?shù)搅硪积X輥面距離越小,擠壓破碎作用就越嚴(yán)重。陳四樓選煤廠破碎機(jī)一個(gè)齒輥上輥齒頂點(diǎn)到另一齒輥面的距離僅為20mm。
3.4輥齒的形狀
在保證輥齒強(qiáng)度的情況下,采用新材料制作的輥齒可使垂直輥軸方向的輥齒形狀變窄,從而有利于減少過粉碎。
3.5單齒環(huán)的輥齒數(shù)目
在保證有效破碎的前提下,輥齒的數(shù)目越少越有利于減少?zèng)_擊破碎,降低過粉碎率。
4、改進(jìn)方案
針對(duì)陳四樓選煤廠破碎機(jī)工作現(xiàn)狀,結(jié)合對(duì)塊煤在破碎機(jī)中破碎影響因素的分析,從以下幾個(gè)方面對(duì)破碎機(jī)進(jìn)行了改進(jìn)。
(l)降低齒輥轉(zhuǎn)速。在滿足正常生產(chǎn)的前提下,通過試驗(yàn)將齒輥轉(zhuǎn)速由76r/min降為50r/min,齒頂線速度從2. 38 m/s降到了1.57 m/s。
(2)加大齒環(huán)距離。將破碎機(jī)原有的7排齒環(huán)改為5排,同時(shí)對(duì)輥齒形狀也進(jìn)行了改造,齒環(huán)間距由20mm增大到50—80mm。
(3)加大齒頂?shù)搅硪积X輥面距離。因?yàn)槠扑闄C(jī)產(chǎn)物的粒度在很大程度上取決于齒輥面與齒頂高差,為提高塊煤產(chǎn)率,將齒頂?shù)綄?duì)面齒輥面的距離增加到50—80mm。
(4)改變齒形,減少齒數(shù)。將輥齒形狀由普通錐形改為扁平狀,單齒環(huán)齒數(shù)從6齒減為5齒。
5、改造效果
通過技術(shù)改造,增加了破碎機(jī)破碎過程中的分級(jí)作用,使符合粒度要求的物料及時(shí)排出,有效避免了塊煤在破碎機(jī)中的重復(fù)混雜破碎。改造后破碎機(jī)人料粒度組成見表3,改造后> 80mm級(jí)塊原煤破碎產(chǎn)品篩分粒度組成見表4。
由表1與表3可見,盡管破碎機(jī)改造前后進(jìn)入破碎機(jī)的粒度均大于80mm,但改造后破碎機(jī)<13mm的產(chǎn)物減少了4.24個(gè)百分點(diǎn)。
通過實(shí)際測量,進(jìn)入破碎機(jī)的物料量約占原煤總量的12%。技術(shù)改造后,塊煤在破碎作業(yè)中的過粉碎率降低了4. 24個(gè)百分點(diǎn),塊煤產(chǎn)率提高了0.5個(gè)百分點(diǎn)。按原煤產(chǎn)量3.6M t/a,塊煤售價(jià)高出其他品種150元/I計(jì),則年增加經(jīng)濟(jì)效益270萬元。同時(shí),由于過粉碎率降低,減少了破碎機(jī)的磨損和無用功消耗,更有利于分選作業(yè)正常運(yùn)行,提高了分選效果,在一定程度上減少了煤泥的處理量,減輕了煤泥同收和煤泥水系統(tǒng)的負(fù)荷,也使破碎機(jī)的維護(hù)量大大降低。
6、結(jié)語
通過對(duì)破碎作業(yè)過程的分析研究,找出了塊煤過粉碎和破碎機(jī)產(chǎn)品粒度組成偏小的原因,提出了改進(jìn)措施。通過對(duì)破碎機(jī)的技術(shù)改造.既提高了塊煤產(chǎn)率,增加了企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,又減少了因塊煤過粉碎而產(chǎn)生的末煤含量,減輕了后續(xù)煤泥水處理環(huán)節(jié)的負(fù)荷,降低了破碎機(jī)的維護(hù)量,為同類型選煤廠設(shè)計(jì)或改造提供了一定的借鑒經(jīng)驗(yàn)。