一、前言
SG-440/13.7-M566型循環(huán)流化床鍋爐系上海鍋爐廠有限公司在引進(jìn)、吸收ALSTOM公司(美國(guó)分部)循環(huán)流化床鍋爐技術(shù)的基礎(chǔ)上,運(yùn)用了ALSTOM公司驗(yàn)證過(guò)的先進(jìn)技術(shù)和幾十臺(tái)超高壓中間再熱循環(huán)流化床鍋爐設(shè)計(jì)、制造、運(yùn)行的經(jīng)驗(yàn),進(jìn)行本鍋爐全套設(shè)計(jì)的產(chǎn)品。
電廠三期工程為2×135MW機(jī)組,鍋爐為SG-440/13.7-M566型循環(huán)流化床鍋爐,其中第二臺(tái)#6機(jī)組于2005年7月29日通過(guò)72+24小時(shí)試運(yùn),移交生產(chǎn)后鍋爐運(yùn)行穩(wěn)定,性能良好。
鍋爐優(yōu)化試驗(yàn)的目的是全面檢查和了解鍋爐燃燒系統(tǒng)及輔助設(shè)備的運(yùn)行性能,進(jìn)行旨在提高鍋爐效率、優(yōu)化鍋爐運(yùn)行參數(shù)、減輕磨損的燃燒調(diào)整試驗(yàn)。優(yōu)化試驗(yàn)項(xiàng)目主要包括:冷態(tài)試驗(yàn)及熱態(tài)試驗(yàn)。
二、鍋爐及系統(tǒng)簡(jiǎn)述
1、鍋爐簡(jiǎn)介
鍋爐主要由汽包、懸吊式全膜式水冷壁爐膛、絕熱式旋風(fēng)分離器、U型返料回路以及后煙井對(duì)流受熱面組成。
爐膛上部布置2片水冷屏和12片屏式過(guò)熱器,其中水冷屏對(duì)稱(chēng)布置在左右兩側(cè)。爐膛與后煙井之間,布置有兩臺(tái)絕熱鋼板式旋風(fēng)分離器。分離器下部各布置一臺(tái)非機(jī)械的“U”型回料器,回料器底部布置流化風(fēng)帽,使物料流化返回爐膛,在后煙井包覆墻中間設(shè)置隔墻包覆過(guò)熱器,將后煙井分隔成前后二個(gè)煙道,在前煙道內(nèi)布置再熱器,后煙道內(nèi)按煙氣流向依次布置高溫過(guò)熱器和二級(jí)省煤器。富通新能源生產(chǎn)銷(xiāo)售
生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒
顆粒機(jī)、
木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料,同時(shí)我們還有大量的楊木木屑顆粒燃料和玉米秸稈顆粒燃料出售。
鍋爐汽水系統(tǒng)回路包括尾部省煤器、汽包、蒸發(fā)受熱面(爐膛水冷壁和水冷屏)、后煙井包覆過(guò)熱器、屏式過(guò)熱器冷熱段、高溫過(guò)熱器及再熱器。過(guò)熱器系統(tǒng)中,在屏式過(guò)熱器冷熱段之間設(shè)置一級(jí)噴水減溫器,在屏式過(guò)熱器熱段和高溫過(guò)熱器之間布置二級(jí)噴水減溫器。在再熱器和二級(jí)省煤器出口設(shè)置煙氣調(diào)節(jié)擋板,通過(guò)調(diào)節(jié)擋板開(kāi)度改變流經(jīng)再熱器的煙氣量,從而控制再熱蒸汽出口溫度。在再熱器兩側(cè)進(jìn)口管道上均設(shè)有事故噴水裝置。
鍋爐采用兩次配風(fēng),一次風(fēng)從爐膛底部布風(fēng)板、風(fēng)帽進(jìn)入爐膛,二次風(fēng)從燃燒室錐體部分進(jìn)入爐膛。鍋爐共設(shè)有四個(gè)給煤點(diǎn)和四個(gè)石灰石給料口,均勻地布置在爐前。爐膛底部設(shè)有鋼板式一次風(fēng)室,懸掛在爐膛水冷壁下集箱上。本鍋爐采用床上啟動(dòng)點(diǎn)火方式,床上共布置4支(左右側(cè)墻各2)大功率的點(diǎn)火油槍。同時(shí)在爐膛燃燒室左右兩側(cè)各布置一臺(tái)流化床冷渣器(現(xiàn)已改成滾筒式冷渣機(jī))。
煙氣攜帶大量的物料自下而上從爐膛上部的后墻出口切向進(jìn)入兩個(gè)旋風(fēng)分離器,在旋風(fēng)分離器中進(jìn)行煙氣和固體顆粒的分離,分離后潔凈的煙氣由分離器中心筒出來(lái)依次進(jìn)入尾部煙道里的高溫過(guò)熱器(再熱器)、省煤器和空氣預(yù)熱器,而后排出鍋爐,進(jìn)入除塵器后由引風(fēng)機(jī)送入煙囪,排人大氣。2,鍋爐主要技術(shù)參數(shù)三試驗(yàn)結(jié)果和分析
1、冷態(tài)試驗(yàn)
1.1風(fēng)量標(biāo)定
鍋爐風(fēng)量標(biāo)定試驗(yàn)主要測(cè)量實(shí)際風(fēng)量值與測(cè)量元件輸出的動(dòng)壓值,以實(shí)現(xiàn)DCS上各運(yùn)行風(fēng)量的正確顯示。
1.1.1試驗(yàn)原理與方法
風(fēng)量標(biāo)定試驗(yàn)采取各個(gè)流量測(cè)量元件單獨(dú)測(cè)定的方法進(jìn)行。對(duì)于每個(gè)流量測(cè)量元件,調(diào)整相關(guān)風(fēng)門(mén)擋板,在不同的風(fēng)量下,測(cè)量通過(guò)該風(fēng)道的實(shí)際風(fēng)量值和該流量測(cè)量元件的動(dòng)壓值,得出風(fēng)量與流量測(cè)量元件動(dòng)壓值之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系。
實(shí)際風(fēng)量值按照多點(diǎn)等截面網(wǎng)格法用標(biāo)準(zhǔn)畢托管和電子微壓計(jì)進(jìn)行測(cè)量。流量測(cè)量元件動(dòng)壓值用電子微壓計(jì)測(cè)量。
流量系數(shù)定義為標(biāo)準(zhǔn)畢托管動(dòng)壓值與一次測(cè)量元件的動(dòng)壓值比值的開(kāi)方:
當(dāng)粘性流體的流動(dòng)進(jìn)入自模化區(qū)后,流量系數(shù)K應(yīng)該為一定值。考察差壓型一次流量測(cè)量元件是否具有良好的特性,主要看其流量系數(shù)K值隨流量變化是否保持恒定。
試驗(yàn)結(jié)果中,給出了每個(gè)威利巴元件的流量系數(shù)K和標(biāo)定系數(shù)C,并給出了試驗(yàn)條件下流量與威利巴差壓開(kāi)方的關(guān)系曲線。
1.1.2試驗(yàn)結(jié)果
由于現(xiàn)場(chǎng)部分威利巴元件的前后直管段較短,試驗(yàn)中,用畢托管網(wǎng)格法測(cè)量風(fēng)道截面的速度場(chǎng)時(shí),動(dòng)壓值變化很大,用普通微壓計(jì)(如傾斜式玻璃管微壓計(jì))難以準(zhǔn)確讀取數(shù)值。本次試驗(yàn)采用的進(jìn)口便攜式電子微壓計(jì)精度較高,并且能夠方便地對(duì)測(cè)量值取平均值。試驗(yàn)中,對(duì)每一測(cè)量網(wǎng)格點(diǎn)除了往復(fù)進(jìn)行一次外,對(duì)每一點(diǎn)還利用該電子微壓計(jì)高級(jí)功能進(jìn)行了30次左右的平均。測(cè)量結(jié)果分析顯示,威利巴的流量系數(shù)比較穩(wěn)定,流量與威利巴差壓開(kāi)方有非常好的線性關(guān)系。
某風(fēng)管威利巴元件標(biāo)定試驗(yàn)結(jié)果,如表1所示。
從圖1來(lái)看,其流量系數(shù)K值均比較穩(wěn)定,試驗(yàn)條件下風(fēng)道的流量與威利巴差壓開(kāi)方呈良好的線性關(guān)系,說(shuō)明標(biāo)定的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠,可以滿足現(xiàn)場(chǎng)使用的要求。從圖2看出,與實(shí)際測(cè)量值比較,平均偏差7.10%。
依據(jù)同樣的方法進(jìn)行標(biāo)定,可知所測(cè)的15個(gè)威利巴元件流量系數(shù)K值均比較穩(wěn)定,試驗(yàn)條件下風(fēng)道的流量與威利巴差壓開(kāi)方呈良好的線性關(guān)系,說(shuō)明標(biāo)定的數(shù)據(jù)是準(zhǔn)確可靠的,可以滿足現(xiàn)場(chǎng)使用的要求。但同時(shí)也發(fā)現(xiàn)了一些原表盤(pán)顯示風(fēng)量與實(shí)際測(cè)量值偏差較大的情況存在,說(shuō)明了此次標(biāo)定的必要性和重要意義。
1.2布風(fēng)板阻力特性
布風(fēng)板阻力在空床狀態(tài)下測(cè)定。測(cè)量不同風(fēng)量時(shí)布風(fēng)板在空床時(shí)的阻力,可以了解布風(fēng)板的阻力特性,分析布風(fēng)板風(fēng)帽的堵塞或磨損狀況。測(cè)量空床時(shí)的布風(fēng)板阻力特性,也是裝入床料后的其它冷態(tài)流化特性試驗(yàn)數(shù)據(jù)處理的基礎(chǔ)。此外,由冷態(tài)布風(fēng)板阻力試驗(yàn)還可以推導(dǎo)出熱態(tài)時(shí)的布風(fēng)板阻力特性計(jì)算公式,可為熱態(tài)運(yùn)行時(shí)根據(jù)風(fēng)室壓力判斷料層厚度提供參考。
1.3臨界流化風(fēng)量試驗(yàn)
臨界流化風(fēng)量是流化床鍋爐正常流化運(yùn)行的最小風(fēng)量,小于此風(fēng)量后床料不能正常流化,高溫下會(huì)在爐內(nèi)發(fā)生結(jié)焦現(xiàn)象。
通過(guò)多個(gè)風(fēng)量點(diǎn)的測(cè)量,分析料層阻力隨著風(fēng)量變化的情況,可以準(zhǔn)確得到該鍋爐的臨界流化風(fēng)量。本鍋爐在采用現(xiàn)場(chǎng)床料,靜止料層厚度800mm條件下的臨界流化風(fēng)量如圖4所示:
由圖4可見(jiàn),本鍋爐臨界流化風(fēng)量為103000(m3/h,20℃)。即鍋爐運(yùn)行最小風(fēng)量不低于103000(m3/h,20℃)。臨界流化風(fēng)量與料層厚度理論上沒(méi)有直接的關(guān)系,只要風(fēng)機(jī)壓頭能夠滿足,且料層不出現(xiàn)穿孔現(xiàn)象,不同料層厚度的臨界流化風(fēng)量是一致的。床料顆粒分布是影響臨界流化風(fēng)量的最重要的因素。從經(jīng)驗(yàn)上講,可以通過(guò)采用細(xì)床料(相同條件下,床料顆粒越細(xì),臨界流化風(fēng)量越小)、小風(fēng)量(保證流化)點(diǎn)火,大幅度節(jié)油,只是在操作上對(duì)技術(shù)要求較高。
1.4布風(fēng)均勻性和返料特性
布風(fēng)均勻性試驗(yàn)是在臨界流化風(fēng)量試驗(yàn)的充分流化狀態(tài)時(shí)進(jìn)行,主要檢查鍋爐風(fēng)帽的布風(fēng)均勻性和鍋爐布風(fēng)板載料運(yùn)行的能力。具體做法是:在床料充分流化后,突然跳停風(fēng)機(jī),觀察床層表面。床面乎整,說(shuō)明布風(fēng)板布風(fēng)均勻;如果出現(xiàn)鼓包現(xiàn)象,一定要對(duì)鼓包區(qū)域進(jìn)行清理檢查,并在清理檢查完畢后重新進(jìn)行布風(fēng)均勻性試驗(yàn),直至平整。
返料特性試驗(yàn)則是在布風(fēng)均勻性試驗(yàn)的同時(shí)進(jìn)行,通過(guò)觀察兩側(cè)(對(duì)于大型鍋爐來(lái)說(shuō),返料口會(huì)有4個(gè)或更多)返料口下部形成的返料堆積形狀,判斷兩側(cè)返料是否平衡及正常。
通過(guò)試驗(yàn),可得出本鍋爐布風(fēng)板在臨界風(fēng)量以上運(yùn)行時(shí)可良好流化,而返料系統(tǒng)工作也是正常的。
2、熱態(tài)試驗(yàn)
熱態(tài)試驗(yàn)主要內(nèi)容包括調(diào)整總風(fēng)量、一二次風(fēng)比例、松動(dòng)返料風(fēng)量、二次風(fēng)分配、床壓、煤粉粒度和
燃燒溫度等試驗(yàn)。
2.1松動(dòng)返料風(fēng)
返料器是循環(huán)流化床鍋爐的重要部件之一,其功能有2個(gè):(1)返料將分離下來(lái)的飛灰順利地送入爐內(nèi),并隨鍋爐參數(shù)及負(fù)荷的變化完成對(duì)循環(huán)物料量的自動(dòng)調(diào)節(jié)。(2)密封防止主床的煙氣反竄進(jìn)入旋風(fēng)分離器。返料器風(fēng)量的控制對(duì)分離器循環(huán)倍率的高低有著顯著影響,本次試驗(yàn)通過(guò)調(diào)整松動(dòng)返料風(fēng)有效的提高了爐內(nèi)灰濃度,使得爐膛溫度分布更加均勻。
由圖5可以發(fā)現(xiàn),隨著松動(dòng)風(fēng)量的減少,爐膛下部溫度略有所降低,中部和上部溫度均有所上升,表明爐內(nèi)循環(huán)灰濃度有所提高,有利于均勻爐膛溫度,降低飛灰可燃物,提高鍋爐效率。此外,松動(dòng)風(fēng)量的減少降低了分離器內(nèi)的氧濃度,對(duì)預(yù)防分離器內(nèi)局部超溫結(jié)焦也有一定幫助。
圖6為返料風(fēng)量對(duì)爐內(nèi)燃燒的影響,由圖看出,隨著返料風(fēng)量的增加,飛灰可燃物降低,鍋爐效率增加。
2.2一、二次風(fēng)比率
在CFB鍋爐中,不同的一、二次風(fēng)配比,對(duì)CFB的燃燒乃至熱量分配有著重要的影響。因此,一、二次風(fēng)配比的調(diào)整是CFB鍋爐運(yùn)行調(diào)整的重要手段。
一次風(fēng)量的多少直接影響爐膛密相區(qū)的燃燒份額。對(duì)于無(wú)煙煤,由于其燃燒的滯后性,在進(jìn)入爐膛后有一段時(shí)間內(nèi)反應(yīng)放熱較少,較大的一次風(fēng)份額反而會(huì)降低下部密相區(qū)床溫,對(duì)燃盡不利。
爐膛下部密相區(qū)作為鍋爐穩(wěn)定燃燒的熱源,必須有一定的燃燒份額,但一次風(fēng)比率偏大會(huì)使燃燒中心段上移,實(shí)際表現(xiàn)為爐膛出口段溫度過(guò)高等。一次風(fēng)率過(guò)高,還易形成爐膛內(nèi)流化速度太高,水冷壁磨損加劇,嚴(yán)重時(shí)整個(gè)爐溫下降,惡化運(yùn)行工況;而一次風(fēng)率過(guò)低,不僅影響爐內(nèi)灰粒子充滿度的均勻性,底渣可燃物含量偏高,且嚴(yán)重時(shí)會(huì)影響布風(fēng)板上流化不均,形成結(jié)焦。因此,必須選擇較合適的一次風(fēng)率,以實(shí)現(xiàn)高的燃盡程度,并減輕水冷壁磨損。
二次風(fēng)率偏高,爐膛上部燃燒分額增加過(guò)多,易引起過(guò)熱器超溫;二次風(fēng)率偏低,其剛性不足,不易穿透回流區(qū),形成貼壁上流,無(wú)法發(fā)揮對(duì)還原區(qū)補(bǔ)充氧量的作用。因此,二次風(fēng)的配入應(yīng)以提高其剛性為主,風(fēng)口截面不宜太大,避免其出現(xiàn)高流量、低流速運(yùn)行的情況。
CFB鍋爐的煙氣中粉塵濃度大,受熱面溫度高,磨損較大。在保證一次風(fēng)量大于臨界鳳量的條件下,適當(dāng)降低一次風(fēng)量,可以在很大程度上降低循環(huán)物料對(duì)水冷壁的磨損,而燃燒完全所需的氧氣可以由二次風(fēng)補(bǔ)充。這種調(diào)整方式在保障降低CFB鍋爐的磨損問(wèn)題的前提下,既嚴(yán)格控制了飛灰可燃物的含碳量,又降低了排煙溫度,可以盡可能提高鍋爐燃燒效率,達(dá)到預(yù)期的調(diào)整目的。
圖7為鍋爐燃燒效率與一次布風(fēng)板風(fēng)量的關(guān)系曲線,表明本鍋爐效率隨布風(fēng)板風(fēng)量的增加而降低。
2.3總風(fēng)量
CFB鍋爐送風(fēng)既要保證床料的正常流化也要保證爐內(nèi)燃料充分有效的燃燒。給入爐膛總風(fēng)量的變化,表現(xiàn)為過(guò)量空氣系數(shù)(或氧含量)的變化。隨著總風(fēng)量的提高,氣相氧氣濃度相應(yīng)提高,加快了氧氣的傳質(zhì)速率和氣固反應(yīng)速度,在煤顆粒爐內(nèi)相對(duì)固定的停留、反應(yīng)時(shí)間內(nèi),其最終反應(yīng)程度提高,具體體現(xiàn)為燃盡程度的提高,即飛灰含碳量降低。
如果爐內(nèi)氧量過(guò)低,燃料因缺氧而燃燒不充分,將會(huì)導(dǎo)致飛灰和底渣含碳量上升。而爐內(nèi)氧量過(guò)高時(shí),特別是由過(guò)量氧產(chǎn)生的有利于燃料燃盡的正效應(yīng)小于尾部排煙損失增加的負(fù)效應(yīng)時(shí),反而使得鍋爐效率降低。另外,過(guò)高的風(fēng)量也會(huì)使尾部煙氣流速大干設(shè)計(jì)值,加劇爐內(nèi)和尾部煙道受熱面的磨損。
當(dāng)過(guò)量空氣系數(shù)偏低時(shí),燃料燃盡程度變差,化學(xué)和機(jī)械不完全燃燒熱損失增加。當(dāng)過(guò)量空氣系數(shù)偏高時(shí),風(fēng)機(jī)電耗增大,煙氣排放量增多,排煙熱損失加大,且可能導(dǎo)致過(guò)熱蒸汽超溫。因此,從CFB鍋爐自身的要求來(lái)講,為了保證燃盡、減少排煙損失并控制NOx的生成,需嚴(yán)格控制爐膛出口過(guò)量空氣系數(shù)。
對(duì)于燃用無(wú)煙煤的鍋爐,由于其難燃盡,一般需要相對(duì)較高的過(guò)量空氣系數(shù)。此時(shí),排煙氧量增加,爐內(nèi)氧濃度增加,有利于煤的燃盡,使飛灰可燃物明顯降低,但過(guò)高的氧量會(huì)導(dǎo)致燃燒溫度降低和排煙損失增大。
2.4二次風(fēng)配比
通常情況下二次風(fēng)分為多級(jí)分層送入,其在不同部位的風(fēng)量分配,決定了氧量在爐膛內(nèi)的均衡分配。由于CFB鍋爐的運(yùn)行特點(diǎn),爐膛中心的缺氧燃燒非常普遍,合理的燃燒配風(fēng)對(duì)CFB鍋爐的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有重要意義。
由于受限于二次風(fēng)管超溫,風(fēng)門(mén)調(diào)節(jié)幅度有限,測(cè)試表明,上層二次風(fēng)份額增加對(duì)效率提高有益,實(shí)際運(yùn)行中可將上二次風(fēng)門(mén)全開(kāi),并適當(dāng)關(guān)小下二次風(fēng)門(mén)。
2.5燃燒溫度
燃燒溫度對(duì)難燃煤的燃盡影響較為明顯。燃燒溫度越高,越有利于其燃盡。提高燃燒溫度,可以直接提高燃燒反應(yīng)速度,減少細(xì)顆粒煤焦的燃盡時(shí)間。
本鍋爐燃用煤質(zhì)為無(wú)煙煤,其燃盡性能較差,床溫提高有利于燃盡,但過(guò)高床溫易造成結(jié)焦,且受限于床溫過(guò)高對(duì)風(fēng)帽的不良影響,故而床溫的調(diào)整變化不大。
2.6床壓
對(duì)于特定煤種(灰分、成灰特性確定)和特定的鍋爐設(shè)備,在風(fēng)量不變條件下,床壓直接反應(yīng)了爐內(nèi)物料濃度。一定范圍內(nèi)增大床壓,會(huì)降低飛灰含碳量。這是因?yàn)椋捍矇旱脑龃罂梢栽黾用侯w粒在爐內(nèi)的停留時(shí)間,而停留時(shí)間的增加可以顯著降低飛灰中未燃盡的可燃物含量。
床壓偏低也會(huì)使床溫容易波動(dòng),從而導(dǎo)致負(fù)荷波動(dòng),床壓增加有益于床溫控制。試驗(yàn)結(jié)果表明,滿負(fù)荷時(shí)床壓運(yùn)行在13-14kPa燃盡程度好,鍋爐效率高,負(fù)荷更趨平穩(wěn)。根據(jù)試驗(yàn),過(guò)度增加床壓也會(huì)相應(yīng)增加送風(fēng)機(jī)電耗,且會(huì)降低爐膛整體燃燒溫度水平,導(dǎo)致鍋爐效率降低。
2.7給煤粒度
從煤的燃燒機(jī)理來(lái)講,燃燒無(wú)煙煤、貧煤要求粒度越小越有利于燃盡。煤在爐內(nèi)的燃燒是氣、固相的化學(xué)反應(yīng),固相的比表面積、熱崩裂性對(duì)反應(yīng)的完成程度影響較大,一般來(lái)說(shuō),煤的粒度越細(xì),熱崩裂性越好,比表面積就越大,反應(yīng)也越易進(jìn)行。上述分析對(duì)于燃煤顆粒一次通過(guò)爐膛的煤粉爐而言是正確的。但對(duì)于CFB鍋爐,根據(jù)以往試驗(yàn)結(jié)果,過(guò)多的細(xì)煤粒度也會(huì)造成飛灰含碳量較高,對(duì)干具體的入爐煤來(lái)說(shuō),存在最佳的粒度分布。這主要是因?yàn)橐淮涡酝ㄟ^(guò)爐膛的均為極細(xì)的煤顆粒,其給入爐膛后,約5-7秒就被帶到分離器,上行過(guò)程中由于磨蝕和破裂顆粒尺寸進(jìn)一步減小,分離器難于捕捉這么細(xì)的顆粒返送爐膛,會(huì)直接飛出爐膛,不利于燃燒完全。而對(duì)于較粗的顆粒,可以被分離器捕集并返送回爐膛循環(huán)燃燒,能夠保證顆粒的燃盡。富通新能源生產(chǎn)銷(xiāo)售的生物質(zhì)鍋爐以及木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料是客戶(hù)們不錯(cuò)的選擇。
但對(duì)于實(shí)際的入爐煤,一般只能控制最大粒度限值,對(duì)其粒度級(jí)配包括其細(xì)組分的構(gòu)成比例往往是由煤的破碎特性和破碎設(shè)備的性能所決定的,對(duì)確定的制備系統(tǒng)和特定的煤種,實(shí)際上很難對(duì)細(xì)粒度的構(gòu)成比例進(jìn)行控制。
在鍋爐優(yōu)化運(yùn)行期間,與典型的粒度分布相比較,試驗(yàn)入爐煤<lmm細(xì)組分明顯偏高,一般在55%以上。因此建議調(diào)整燃煤粒度,降低<lmm入爐煤份額,使之不超過(guò)30-35%,同時(shí)控制最大粒徑不超過(guò)8mm,可有效緩解后燃,降低飛灰可燃物及排煙溫度。
四、結(jié)束語(yǔ)
通過(guò)以上冷態(tài)試驗(yàn)及熱態(tài)試驗(yàn)等優(yōu)化試驗(yàn)項(xiàng)目,達(dá)到了全面檢查和了解鍋爐燃燒系統(tǒng)及輔助設(shè)備的運(yùn)行性能的目的,并積累了一定的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),其中的優(yōu)化措施為135MW CFB鍋爐更加安全、穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行提供了可靠的保證。