傳統的鍋爐布煤裝置采用直立閘板式,煤從煤斗依靠自重落到爐排上,通過煤閘板距爐排高度調節給煤厚度,煤層易被壓實,且煤層顆粒分布不均,大小塊混在一起,不平整,松散度小,鼓風量過量系數大,燃燒時火焰分布不均,容易造成老鷹鐵、爐排片燒損,造成停機,富通新能源生產銷售
生物質鍋爐,主要燃燒
木屑顆粒機、
秸稈顆粒機壓制的生物質顆粒燃料。
分層分行式布煤裝置采用特殊設計的無層次分級篩,煤下落時大小煤塊分先后落到前進的煤排上,使大的煤塊在下面,粉面在上面,形成疏松的分層結構,通風效果好;同時由于分級篩結構造成上層的粉煤自然形成波浪形狀,可增加燃燒面積30%~50%,由于波峰煤先燃燒,下落到波谷可自行翻動煤層,形成半沸騰狀燃燒狀態,鼓風量過量系數小,燃燒時火焰分布均勻。
1、結構特點
1.1分層分行布煤裝置結構
1.2結構特點
(1)設備設有濕煤攪動輥,不僅對濕煤進行強制攪動,還可將冬天的凍煤塊進行破碎,改燃煤靠自重下落為機械疏導式下落,避免了燃煤的沉積和粘棚。
(2)燃煤經重力轉移煤輥轉移至計量煤輥,計量輥上設有計量棒,使煤定量均勻地分布在爐排橫幅落到無層次分級篩上,大粒度向無級篩下部移動先落在爐排上,小粒度在上部被篩出落到上層,可形成表面平整、斷面上粒度由大到小的煤層,由于無級篩端部格柵間有一定距離,整個斷面呈波浪形,使通風條件更加符合鏈條爐的結構要求,大幅度減緩老鷹鐵及側密封的燒毀程度;并因爐排漏細煤量的驟減,而使爐排掉片和起包的可能性降低,還因取消了煤閘板,不必擔心燒損煤閘板。
(3)采用傾斜式煤閘板,可使大于150mm粒徑的塊煤、矸石等異物在30s內撥入爐內,大幅度減少直式煤閘板被大塊煤卡住的現象。
(4)防漏風活動翻板有效阻隔爐內外之間氣體的流動,確保爐溫及熱效率不受影響,同時避免了卡煤的發生。
(5)采用原鍋爐傳動,無需額外動力。設備除每季度各潤滑點注油一次外,無需任何其他維護,操作方法與原布煤裝置基本相同,人員無需另外培訓。
(6)由于設備按原煤斗外形尺寸設計,安裝時可利用停機檢修時間,8h可完成拆除舊設備和安裝新設備,不影響開機。
2、應用效果
公司原有三臺SZL-10-I.25AⅢ型鍋爐均采用煤閘板布煤裝置,設備出力只有6t/h,熱效率僅為60%,運行很不經濟。2006年全部改造為分層分行布煤裝置后,省節能檢測中心對#1鍋爐改造前后熱工測試數據如表1,改造3年以來從未發生過任何機械性故障。
一臺10t/h鍋爐每年約節約用煤900t,減排S02 711.2t,減排煙塵1.33t,按噸煤價700元,全年可節約燃料成本63萬元,設備增加三個傳動輥,由爐排直接帶動,不增加動力,設備基本無易損件,經濟效益、環境效益顯著。