安慶銅礦2001年在井下- 616 m破碎硐窒安裝了1臺PEWA90120外動顎低矮
破碎機并投入生產(chǎn),該機最大給料粒度750 mm,電機功率110 kW,使用幾個月后便出現(xiàn)靜顎軸壓蓋螺栓斷裂,以后不斷出現(xiàn)斷裂,而且越來越頻繁,采用將壓蓋和軸座用鋼板焊接,也經(jīng)常脫焊,大塊礦石難以破碎,破碎能力嚴重下降,經(jīng)常要停機檢修,維修工作量相當大,嚴重影響了生產(chǎn)。
1、事故原因分析
經(jīng)過分析,產(chǎn)生問題的主要原因有:
(1)靜顎軸壓蓋聯(lián)接螺栓預緊力不夠,造成松動后斷裂;
(2)靜顎軸壓蓋和軸座采用雙頭螺栓聯(lián)接,軸座車有螺紋孑L,螺紋加工精度不夠,螺栓聯(lián)接配合間隙較大造成松動斷裂;
(3)由于點檢不及時,螺栓松動后仍然開機,靜顎軸、壓蓋、軸座之間產(chǎn)生磨損并形成間隙,破碎機工作環(huán)境相對惡劣,加之低矮破碎機的工作原理與普通機型不同,受到向上的分力較大,磨損間隙越大,靜顎軸沿受力方向產(chǎn)生跳動越大,沖擊力也越大,靜顎軸、壓蓋、軸座磨損加劇,這樣造成惡性循環(huán),螺栓經(jīng)常斷裂,機架M56螺栓也經(jīng)常斷裂,同時軸座螺紋孔受到破壞,螺栓緊不緊,甚至出現(xiàn)靜顎軸斷裂的情況,根據(jù)我們的實際使用經(jīng)驗證明用軸座螺紋孔聯(lián)接的雙頭螺栓結(jié)構(gòu)設(shè)計不適用于受力復雜、惡劣的破碎機上,這也是問題的關(guān)鍵所在;
(4)聯(lián)接螺栓為M45,直徑偏細,材料為45號鋼,強度不夠。
2、措施
方案1將靜顎拆除,將上機架拆除運至井上,將焊接的兩側(cè)軸座割除,再焊接新軸座,新軸座各加工面焊后加工,這需要大型車床,以保證加工的同軸度和平行度。
方案2更換新靜顎軸,新軸兩端加長。
兩側(cè)機架上焊接新軸座,新軸座可先加工好,采用現(xiàn)場裝配焊,軸座和機架兩側(cè)用35 mm鋼板各兩塊焊接做加強筋。新軸座采用通孔結(jié)構(gòu)代替螺紋孔結(jié)構(gòu)。
聯(lián)接螺栓由M45改為M56,材料改為40Cr,靜顎軸蓋和軸座內(nèi)裝上、下兩半軸瓦。
通過比較和論證,方案l整個上機架從井下運至井上,包括拆裝工作量大、周期長,大約要1個月時間,礦山生產(chǎn)條件不允許,且新軸座無法采用通孔結(jié)構(gòu),緊固螺栓的扳手空間不夠。方案2直接在井下實施,減輕了工作量,方便且節(jié)省時間。認為該方案可行,但實施過程中要注意以下幾點。
(1)兩個新軸座內(nèi)側(cè)采用V形坡口,開坡口用氣割,坡口表面用磨光機打磨,盡可能提高坡口面的光潔度,坡口角度600,以舊軸座校正平行度,預先將兩個新軸座和軸壓蓋M56聯(lián)接螺栓裝配好再焊接,防止焊接造成軸座變形。
(2)先在機架上焊接加強筋,采用填角焊,然后焊接新軸座內(nèi)側(cè)下口,待焊接完后,拆除軸座和軸蓋聯(lián)接螺栓,再焊接新軸座內(nèi)側(cè)上沿。
(3)破碎機架體為焊接件,為普通A3鋼,靜顎軸座為ZG270~ 500,破碎機架體要求具有較高的強度、剛度和受壓穩(wěn)定性,焊接要特別注意焊接質(zhì)量,根據(jù)焊條的等強度和等性能原則,選用直徑為4 mm的堿性低氫鉀型E5016焊條,這種焊條堿性較高,熔渣流動性好,熔敷在金屬上具有良好的抗震性和力學性能。焊接前,焊條用300~ 400℃、l~2 h烘干,并對焊接部位預熱,采用多層多道焊,各層(道)盡量連續(xù)焊接,每層(道)接頭錯開,為防止焊縫焊接應(yīng)力集中,確保焊接質(zhì)量,每層焊完后用小錘從兩側(cè)向中間輕輕敲擊焊縫及周圍,以清除藥皮,并且消除內(nèi)應(yīng)力和細化晶粒,防止產(chǎn)生裂紋,層間冷卻到60~70℃,再繼續(xù)施焊,不同的焊接空間位置(包括橫焊、立焊和仰焊)和焊層用不同的電流控制。
3、實施效果
采用方案2,僅用4d的時間就完成改造,經(jīng)過1年多的實際使用證明改造較成功,消除了原有故障,有力地保障了生產(chǎn)正常。但在日常維護中要注意保證螺栓預緊力,加強點檢,特別要注意添加的軸瓦磨損情況,一旦磨損嚴重,及時更換,盡可能避免靜顎軸和軸瓦產(chǎn)生間隙。
相關(guān)礦山機械設(shè)備:
1、
圓錐破碎機
2、
雷蒙磨粉機
3、
顎式破碎機