北郊熱電廠#5鍋爐采用循環(huán)流化床燃燒技術(shù),爐型為YG-240/9.8-M1,自2003年12月投產(chǎn)以來逐漸暴露出帶負(fù)荷能力差、引風(fēng)及機(jī)出力不足、尾部受熱面換熱效果差及鍋爐效率低等問題,嚴(yán)重影響到設(shè)備的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。通過運(yùn)行現(xiàn)象及檢查主要發(fā)現(xiàn)以下問題:
一、帶負(fù)荷能力差,沿爐膛溫度場(chǎng)梯度分布明顯不均
(一)該爐負(fù)荷最大只能帶到210t/h(高加投入給水溫度210℃),鍋爐效率低,經(jīng)濟(jì)性差
根據(jù)人爐煤的化驗(yàn)分析,其煤質(zhì)尚可:揮發(fā)份18%一25%低位發(fā)熱量5100一5500kcal/kg;。但仔細(xì)觀察,發(fā)現(xiàn)入爐煤是由細(xì)顆粒煤和較大顆粒的矸石、石子混合而成。該爐設(shè)計(jì)人爐煤粒徑為0-13mm,而實(shí)際入爐煤粒徑是≤20mm,大顆粒(≥10mm)的大多數(shù)是矸石和石子。過粗的煤粒及矸石會(huì)造成顆粒大面積沉積在底部,局部流化不良,爐渣含碳量升高;顆粒過大會(huì)使飛出床層的顆粒量減少,不能維持正常返料量,造成物料循環(huán)不平衡。若采取大流化風(fēng)量運(yùn)行,會(huì)造成風(fēng)機(jī)電耗高,受熱面、風(fēng)帽磨損快、放渣管易堵塞等后果。因此,入爐煤顆粒篩分過大、密相區(qū)與稀相區(qū)燃燒份額比例失衡是造成鍋爐效率保的重要原因,富通新能源生產(chǎn)銷售
生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒
秸稈顆粒機(jī)、
木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料。
我們知道,物料平衡是指爐內(nèi)物料與鍋爐負(fù)荷之間的對(duì)應(yīng)平衡關(guān)系。熱量平衡是指燃料在燃燒室內(nèi)沿爐膛高度上、中、下各部位所放出的熱量與受熱面所吸收熱量之間的平衡。達(dá)到熱量平衡時(shí),爐內(nèi)才有—個(gè)較均勻的、理想的溫度場(chǎng)。要達(dá)到熱量和物料之間的平衡,必須使進(jìn)入燃燒室內(nèi)的燃料在上、中、下各部位的燃燒份額具有合理的分配值。否則就必然造成局部溫度過高,或溫度場(chǎng)不均勻,從而使受熱面吸收不到所需的熱量,進(jìn)而影響鍋爐出力。因此,要從以下兩方面作為出發(fā)點(diǎn)考慮問題的解決:
1.嚴(yán)格控制人爐煤粒度在設(shè)計(jì)范圍內(nèi)(0~13mm),以增大表面積,增加可燃物與氧氣接觸的機(jī)會(huì),以提高燃盡程度及燃燒效率。同時(shí)運(yùn)行中加強(qiáng)控制一、二次風(fēng)比例,調(diào)節(jié)密相區(qū)與稀相區(qū)燃燒比例,增加稀相區(qū)燃燒份額,使?fàn)t膛熱力溫度場(chǎng)分布趨于合理,增加稀相區(qū)受熱面的吸熱量,提高鍋爐出力。
2.控制好燃煤顆粒級(jí)配、各尺寸顆粒比例(燃料粒比度)。不斷摸索合適的燃煤顆粒級(jí)配,合理的調(diào)節(jié)密相區(qū)與稀相區(qū)燃燒比例,以提高鍋爐效率。
(二)循環(huán)灰量少,爐膛差壓小,爐膛上部物料濃度低,燃燒份額小
造成循環(huán)灰量少,物料不平衡主要體現(xiàn)在:人爐煤粒度、粒比度失衡造成爐膛上部物料濃度小,沿爐膛溫度梯度分布明顯。入爐煤灰分含量較少(25%.30%),使循環(huán)灰量減少;而這些灰分有很多是在矸石中難以破碎磨損形成循環(huán)灰,只能隨爐渣排放掉,這進(jìn)一步使循環(huán)灰量降低,造成爐膛上部物料濃度低,灰渣比例失調(diào);旋風(fēng)分離器分離效率低等因素。應(yīng)加強(qiáng)燃料預(yù)制備工作,嚴(yán)格控制入爐煤粒度、粒比度在設(shè)計(jì)范圍內(nèi);所燃燒煤種灰分不能過低;同時(shí)對(duì)旋風(fēng)分離器進(jìn)行技術(shù)改造,提高分離效率。加強(qiáng)對(duì)一、二次風(fēng)量的控制及配比,確保爐膛上部稀相區(qū)的燃燒份額。
(三)#5爐輸渣系統(tǒng)投入率低
因排渣顆粒大,造成氣力輸渣系統(tǒng)運(yùn)行可靠度降低,大部分時(shí)間直接排紅渣。造成熱量損失,灰渣物理熱損失q6增大,經(jīng)計(jì)算冷渣器投入比放紅渣可使q6降低約0.89%;二是定期放渣造成床壓變化大不利于燃燒調(diào)整,同時(shí)爐渣含碳增加,鍋爐效率下降;三是放出的紅渣溫度很高,所含可燃物質(zhì)在大氣中繼續(xù)燃燒,即污染環(huán)境,又造成安全隱患。通過改造輸渣系統(tǒng),保證冷渣器投入率,降低灰渣物理熱損失q6,提高鍋爐效率,采用簡(jiǎn)易皮帶輸渣系統(tǒng)。
二、吸風(fēng)機(jī)出力不足,鍋爐負(fù)荷帶到170t/h時(shí)引風(fēng)機(jī)擋板開度就達(dá)100%,再增加負(fù)荷就很難維持爐膛負(fù)壓,此時(shí)引風(fēng)機(jī)電流為57.6/58.0A,未達(dá)到額定電流77A
(一)尾部煙道阻力大,受熱面換熱效果差,排煙溫度高
該爐吹灰裝置采用激波吹灰器,但因未完善,無法投運(yùn),長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行造成尾部受熱面積灰嚴(yán)重。導(dǎo)致傳熱惡化,排煙溫度升高。同時(shí),積灰使煙氣流通截面積減小,煙氣流速增大,流動(dòng)阻力增加,引風(fēng)機(jī)負(fù)荷增加。排煙溫度的升高又使煙氣的比容增加,煙氣體積增大,在引風(fēng)機(jī)出力不變(體積流量不變)的情況下,引風(fēng)機(jī)排出煙氣的質(zhì)量流量降低。而引風(fēng)機(jī)所需功率與介質(zhì)的密度成正比,這就造成了引風(fēng)機(jī)入口擋板全開而電流卻低于額定電流的現(xiàn)象。
(二)風(fēng)機(jī)選型較小,經(jīng)計(jì)算引風(fēng)機(jī)本身性能按設(shè)計(jì)煙氣量計(jì)算,沒有計(jì)算裕量,未能達(dá)到指標(biāo)
我們實(shí)地測(cè)量了#5爐引風(fēng)機(jī)出口水平煙道和朽爐與老廠低一次風(fēng)量增加二次風(fēng)量以提高二次風(fēng)使用率,但效果不理想。
運(yùn)行中,在確保控制好一次風(fēng)量保持物料良好流化的前提下,根據(jù)床溫、料層差壓、氧量等合理配比一二次風(fēng)。這樣,一是可以提高二次風(fēng)空預(yù)器的換熱效果,降低排煙溫度:二是可以增加二次風(fēng)的穿透力,有利于燃煤顆粒的完全燃燒,同時(shí)可以調(diào)整爐膛密、稀相區(qū)的燃燒份額,使?fàn)t膛熱力溫度場(chǎng)分布趨于合理,提高鍋爐效率
(三)吹灰裝置不完善
關(guān)于吹灰問題,在分析引風(fēng)機(jī)出力不足時(shí)已作說明,其也是影響排煙溫度升高的—個(gè)重要原因。
四、主要解決措施
1.更換膜式省煤器。實(shí)踐證明該爐膜式省煤器存在易積灰、難檢修等問題,且已打堵30多排,換熱能力明顯下降,應(yīng)考慮更換。主要目的是增加省煤器受熱面積,加強(qiáng)換熱效率;同時(shí)降低煙氣流動(dòng)阻力,改善引風(fēng)機(jī)工作狀況。
2.改造引風(fēng)機(jī)出口水平鋼結(jié)構(gòu)煙道與與原煙道對(duì)接口,擴(kuò)大流通面積,降低流通阻力,解決引風(fēng)機(jī)出力不足的問題。
3.完善并投入尾部受熱面乙炔吹灰裝置,保證尾部受熱面的清潔,提高受熱面的換熱效果,降低排煙溫度。
4.檢查更換腐蝕嚴(yán)重的臥式空預(yù)器管,消除空予器漏風(fēng),降低風(fēng)機(jī)電耗,改善引風(fēng)機(jī)工況,提高鍋爐出力。
5.檢查旋風(fēng)分離器,提高旋風(fēng)分離器分離效率,保證足夠的循環(huán)灰量,使?fàn)t膛上部物料濃度充足,燃燒份額正常,確保物料平衡及熱平衡。
6.改造輸渣系統(tǒng),保證冷渣器投入率,降低灰渣物理熱損失q6,提高鍋爐效率。
五、結(jié)論
通過對(duì)該爐全面的診斷分析,并投資近千萬元對(duì)其進(jìn)行了綜合技術(shù)改造,包括更換省煤器、改造引風(fēng)機(jī)及煙道、改造輸渣系統(tǒng)等,進(jìn)一步提高了鍋爐的運(yùn)行安全經(jīng)濟(jì)性,熱效率達(dá)到設(shè)計(jì)值,提高了近10%,年可節(jié)約標(biāo)煤1.29萬噸,減排S02216噸,減少co#F放3.48萬噸。其社會(huì)效益、環(huán)保效益、經(jīng)濟(jì)效益顯著,同時(shí)對(duì)類似流化床鍋爐的研究有著極其重要的借鑒和指導(dǎo)意義。煙道對(duì)接口的截面尺寸,經(jīng)計(jì)算煙氣通道全壓降為4622,34Pa,引風(fēng)機(jī)計(jì)算壓頭和折算壓頭分別為5546.81Pa和4662.OIPa.經(jīng)實(shí)測(cè)計(jì)算引風(fēng)機(jī)應(yīng)提供全壓為6630Pa,遠(yuǎn)大于引風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)全壓5317Pa,這說明在設(shè)計(jì)煙氣量下,引風(fēng)機(jī)壓頭可以滿足;而在實(shí)際運(yùn)行中因煤種變化、漏風(fēng)嚴(yán)重等造成煙氣量偏大到大于理論值,就會(huì)出現(xiàn)風(fēng)機(jī)壓頭不足的情況。因此,對(duì)原風(fēng)機(jī)進(jìn)行技術(shù)改造采取增大葉輪直徑辦法以提高引風(fēng)機(jī)出力。
(三)引風(fēng)機(jī)出口煙遒有瓶頸,制約風(fēng)機(jī)出力
#5爐引風(fēng)機(jī)出口水平煙道與原老煙道對(duì)接口的截面尺寸實(shí)測(cè)分別為2500/350ffinm和1260/2650mm,在設(shè)計(jì)煙氣量下計(jì)算流速分別為12.73m/s和3336m/s,其對(duì)接處是煙氣系統(tǒng)的瓶頸,煙速明顯過快。因?yàn)闊煔獾牧鲃?dòng)阻力與流速的二次方成正比,煙氣流速的增加造成煙氣沿程流動(dòng)阻力增大。根據(jù)風(fēng)機(jī)特性曲線,引風(fēng)機(jī)出口管道阻力增加必然導(dǎo)致煙氣量減少,使風(fēng)機(jī)消耗的功率下降,電機(jī)電流減小。這與前面分析排煙溫度上升導(dǎo)致引風(fēng)機(jī)電流降低兩相疊加,就很容易解釋引風(fēng)機(jī)出口正壓高,風(fēng)機(jī)出力不足,電流遠(yuǎn)低于額定值的現(xiàn)象了。
該爐與老煙道銜接處存在明顯的通流“瓶頸”段,技改重點(diǎn)是要消除該缺陷,須將原來的混凝土煙道拆掉,換成鋼制煙道。根據(jù)計(jì)算結(jié)果結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)情況,確定煙道斷面尺寸為3420 x4670mm2(寬x高)。并在原有的3個(gè)膨脹節(jié)的基礎(chǔ)上增加2個(gè)膨脹節(jié)共計(jì)5個(gè)膨脹節(jié)。考慮到煙道的積灰清除問題在整個(gè)煙道長(zhǎng)度上增加2一3AI清灰孔及1個(gè)人孔門,以便在停爐時(shí)能進(jìn)入清灰。
三、尾部受熱面換熱效果差,排煙溫度高,排煙熱損失大
鍋爐排煙溫度設(shè)計(jì)值為139℃,實(shí)際運(yùn)行測(cè)量值為165℃/165℃。按排煙溫度每升高15aC鍋爐效率降低1%計(jì)算,僅此一項(xiàng)就會(huì)使鍋爐效率降低1.73%。其主要原因如下:
(一)省煤器換熱效果差
#5爐省煤器采用膜式結(jié)構(gòu),共計(jì)255根,運(yùn)行易積灰,因管壁間隙小難以清除;目前因泄漏已打堵30余根。經(jīng)測(cè)試表明現(xiàn)省煤器吸熱量?jī)H為設(shè)計(jì)值的3/4,換熱效果明顯下降,造成排煙溫度上升,排煙熱損失增加,鍋爐效率下降。可通過選型更換省煤器,提高省煤器的換熱效率,降低煙氣阻力和排煙溫度,以提高鍋爐效率。
(二)二次風(fēng)空預(yù)器吸熱量小
實(shí)驗(yàn)測(cè)試證明二次風(fēng)空預(yù)器前后煙氣溫降明顯小于設(shè)計(jì)值,其吸熱量?jī)H為設(shè)計(jì)值的1/6。這是因?yàn)檫\(yùn)行時(shí)二次風(fēng)量低造成的。前邊分析了因?yàn)槿藸t煤粒度大等原因造成運(yùn)行時(shí)一次風(fēng)量較大,所以二次風(fēng)量加入率明顯較少,一二次風(fēng)比遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)值5:5或6:4,運(yùn)行中我們也做了大量的調(diào)整試驗(yàn)。
相關(guān)生物質(zhì)鍋爐顆粒機(jī)產(chǎn)品:
1、
生物質(zhì)蒸鍋
2、
秸稈壓塊機(jī)
3、
木屑顆粒機(jī)