1、設(shè)備事故經(jīng)過
曲阜中聯(lián)水泥有限公司下屬子公司山東魯城水泥有限公司現(xiàn)有二條日產(chǎn)2500t旋窯熟料生產(chǎn)線,生料制備均采用∮4.6 mx(10+3.5)m中卸烘干磨和TLS3100組合式選粉機(jī)的圈流系統(tǒng)。”2線生料成品入庫
斗式提升機(jī)采用了N-TGD630型鋼絲膠帶(鋼絲膠帶型號(hào)為RCB680)斗式提升機(jī),其設(shè)計(jì)提升能力220t/h。該提升機(jī)自2004年9月開始使用,至2008年6月根據(jù)鋼絲膠帶使用周期及檢查情況發(fā)現(xiàn),鋼絲膠帶表面裂紋嚴(yán)重,皮帶已老化,隨后即訂購?fù)吞?hào)的鋼絲膠帶,計(jì)劃利用停窯檢修期間進(jìn)行更換。
2009年6月停窯檢修時(shí),由于窯系統(tǒng)檢修工作量大,未能有時(shí)間和精力及時(shí)更換該提升機(jī)的鋼絲膠帶。2009年8月初,在生料滿倉停磨檢查此提升機(jī)時(shí)發(fā)現(xiàn),鋼絲膠帶已有一處損壞嚴(yán)重。但考慮更換全部鋼絲膠帶需3d時(shí)間,而當(dāng)時(shí)生料庫內(nèi)生料量只夠窯用ld,即全部更換鋼絲膠帶意味著將影響窯運(yùn)轉(zhuǎn)。于是就聯(lián)系~家維修公司,由該公司自帶一段鋼絲膠帶對(duì)損壞嚴(yán)重處進(jìn)行更換維修,更換用時(shí)1d,故當(dāng)時(shí)未影響窯系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)。但維修后僅使用了20多天,新更換的一段鋼絲皮帶在接頭處就發(fā)生了斷裂,從而引發(fā)了提升機(jī)落架的嚴(yán)重設(shè)備事故,由此造成窯系統(tǒng)停轉(zhuǎn)4d。
2、事故原因
發(fā)生提升機(jī)落架設(shè)備事故后,立即聯(lián)系維修公司人員到達(dá)現(xiàn)場,通過觀看斷裂處,分析原因如下。
(1)維修公司自帶鋼絲膠帶雖然與原有鋼絲膠帶寬度、厚度一樣,但規(guī)格型號(hào)不同。維修公司自帶鋼絲膠帶無水平方向的鋼絲,并且垂直方向鋼絲數(shù)量只有58根,鋼絲直徑為Smm。而提升機(jī)原配鋼絲膠帶有水平方向的鋼絲,垂直方向鋼絲數(shù)量為85根,鋼絲直徑為8mm。顯然,維修公司自帶鋼絲膠帶強(qiáng)度達(dá)不到要求,因而造成了在接頭處斷裂。
(2)鋼絲接頭方式不對(duì)。由于新舊鋼絲皮帶內(nèi)的鋼絲數(shù)量及直徑不同,在鋼絲接頭時(shí),未把鋼絲折回后再用繩卡子緊固,而是直接對(duì)頭緊固(見圖1),并且由于鋼絲直徑不同,鋼絲無法緊固到位,接頭處鋼絲直接抽出,從而造成此事故。
3、事故教訓(xùn)
(1)鋼絲皮帶中鋼絲的數(shù)量及直徑對(duì)皮帶強(qiáng)度影響很大,在分段更換時(shí),兩段皮帶必須確保規(guī)格型號(hào)一樣,不能僅憑寬度與厚度等外觀判斷,必須內(nèi)外都相同,特別是內(nèi)部鋼絲的數(shù)量及直徑、水平方向的鋼絲數(shù)量等。
(2)鋼絲皮帶接頭時(shí),應(yīng)嚴(yán)格按照要求進(jìn)行,要將鋼絲折回緊固,并按要求灌膠或鉛,達(dá)到周期后(一般為灌膠后24h)再使用;若是請(qǐng)外部維修公司進(jìn)行維修,那公司要派出人員進(jìn)行施工時(shí)的現(xiàn)場監(jiān)督,以確保施工按規(guī)程進(jìn)行。
(3)鋼絲皮帶使用到周期后要及時(shí)更換,盡量避免分段更換。另由于全部更換需3d時(shí)間,因此應(yīng)與窯系統(tǒng)檢修放在一塊;另外檢修過程中,不能因注重窯系統(tǒng)檢修而忽視原料粉磨系統(tǒng)必要的檢修,避免因小失大。
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