連云港堿廠重堿車間共有l(wèi)#、4#2臺重堿(NHC03)
皮帶運輸機(1#皮帶機:帶寬=1 000 mm,帶速:1m/s;4#皮帶機:帶寬= 800 mm,帶速:2m/s,其設(shè)計能力均為230t/h),這2條皮帶能否安全穩(wěn)定運行,將直接制約全廠生產(chǎn)。
1、存在問題
1)托輥在運行過程中,損壞頻次較高(主要是軸承損壞),1#、4#重堿大皮帶因無備用設(shè)備,無法停下更換托輥,造成一些已損壞的托輥,尤其是濾堿機下料口下方的托輥無法進行更換;
2)托輥損壞后,由于不能及時更換,造成皮帶運行失穩(wěn),時常出現(xiàn)跑偏現(xiàn)象,對于4#皮帶因帶速較快,在托輥損壞沒有得到及時更換的情況下,其跑偏情況更為嚴(yán)重,曾數(shù)次出現(xiàn)因皮帶跑偏導(dǎo)致臨時減量、停產(chǎn)事故的發(fā)生;
3)損壞后的托輥對皮帶損壞較大,皮帶撕邊情況較嚴(yán)重。
2、原因分析及改造后效果
1)由于原托輥設(shè)計材質(zhì)為碳鋼,內(nèi)置滾珠軸承,而我車間1#、4#皮帶運輸物料為重堿( NaHC0),該物料具有較強的腐蝕性,尤其對碳鋼材質(zhì)。皮帶在運行過程中,時常出現(xiàn)粘堿現(xiàn)象,輸送帶的粘堿導(dǎo)致托輥粘堿,對鋼制托輥的表面產(chǎn)生較大腐蝕;
2)輸送帶的工作環(huán)境中堿塵較大,飛揚的堿塵很容易進入托輥內(nèi)部,與內(nèi)置軸承接觸,對軸承產(chǎn)生腐蝕,導(dǎo)致軸承損壞,從而影響托輥的使用壽命。
針對1#、4#重堿皮帶運輸機托輥在運行過程中存在的問題,我們進行分析研究和調(diào)查,通過調(diào)查認(rèn)為,將托輥的主材改為MC尼龍,并填充玻璃纖維和石墨,因為MC尼龍和玻璃纖維都有很好的抗氨腐蝕性能,且MC尼龍?zhí)畛洳AЮw維后,其強度大有提高,耐磨性能增加。同時,MC尼龍加工性能較好,石墨具有很好的自潤滑性能,將內(nèi)置滾珠軸承改為尼龍滑動軸承后,由于石墨的自潤滑性能較好,托輥運轉(zhuǎn)靈活自如,即使堿塵與滑動軸承相接觸,也不會對其產(chǎn)生腐蝕破壞,通過改造,可以解決托輥的強度、軸承腐蝕,耐磨等關(guān)鍵問題,延長托輥使用壽命,確保皮帶長期穩(wěn)定運行。
從MC尼龍材質(zhì)的機械性能表可以看出,選用MC尼龍作為托輥的主材,其具有較好的硬度、強度、抗熱變形強度。
我車間于2005年3月份,開始試用“揚中市營房塑電有限公司”生產(chǎn)的MC尼龍?zhí)畛洳AЮw維和石墨材質(zhì)托輥,通過2年來的使用情況分析認(rèn)為,改’造后的托輥使用效果明顯,至今未出現(xiàn)故障,運轉(zhuǎn)自如,且2年的表面磨損量不足0.4 mm,而與其同期安裝使用的碳鋼托輥,通常在3~4個月就出現(xiàn)故障,不但耗費較高的備件費用,而且檢修費用也較高,因不停車檢修,安全隱患較大。表2為兩種托輥備件的費用比較(以單件計)。
按2006年的價格計算:
1)從表2中可以看出,單件托輥年可節(jié)約備件費用600 - 175= 425元,而我車間l#、4#皮帶托輥僅上述規(guī)格約300件(其他規(guī)格暫不計算),如全部改為MC尼龍?zhí)畛洳AЮw維和石墨材質(zhì)托輥后,年可節(jié)約費用425×300= 13萬元;
2)另外:從近2年來因托輥損壞皮帶跑偏,導(dǎo)致全廠減停產(chǎn)情況看,每年至少發(fā)生2次,且每次純堿損失量約在300 t左右,每噸純堿利潤接近100元計算,每年約損失利潤6萬元。從以上費用分析情況看:托輥改造后,每年至少為企業(yè)節(jié)約19萬元左右。通過對皮帶托輥材質(zhì)和結(jié)構(gòu)的改進,重堿皮帶運輸機的設(shè)備運行狀況得到很大地改善,實現(xiàn)了長周期穩(wěn)定運行。
相關(guān)輸送機產(chǎn)品:
1、
皮帶輸送機
2、
斗式提升機
3、
刮板輸送機