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生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài)

 

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600MW機組鍋爐滅火原因分析及對策

發(fā)布時間:2014-04-12 10:13    來源:未知

1、前言
    大唐華銀金竹山電廠2×600 MW機組鍋爐是東方鍋爐(集團)股份有限公司制造的DG2030/17.6 -IB型亞臨界參數(shù)、自然循環(huán)、一次中間再熱、單爐膛、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、 “W”型火焰、“Ⅱ”型汽包鍋爐。鍋爐共配有6臺上海重型機械廠生產(chǎn)的BBD4366雙進雙出磨煤機,36個32OD雙旋風(fēng)煤粉燃燒器,每臺磨煤機帶6只煤粉燃燒器,雙旋風(fēng)煤粉燃燒器錯列布置在下爐膛的前后墻爐拱上,富通新能源生產(chǎn)銷生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒木屑顆粒機秸稈顆粒機秸稈壓塊機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料。
    2007年11月17日11: 41,1號鍋爐在機組負荷378 MW時發(fā)生MFT.DCS顯示滅火首要原因是爐膛壓力高2值,造成了機組解列停機。
2、鍋爐滅火原因分析
2.1磨煤機筒體料位低、制粉系統(tǒng)啟停操作頻繁是鍋爐滅火的直接原因。
    長期以來,6臺磨煤機筒體料位都存在不準(zhǔn)現(xiàn)象,運行人員擔(dān)心給煤過多堵塞磨煤機而維持筒體低料位運行,導(dǎo)致筒體內(nèi)存煤量很少,經(jīng)受不住給煤機斷煤、負荷波動和其它制粉系統(tǒng)啟、停時出現(xiàn)的擾動。特別是當(dāng)需要快速增加機組負荷時,升負荷響應(yīng)速度差。筒體低料位運行,也造成一次風(fēng)煤粉濃度低,對煤粉氣流的著火與穩(wěn)燃也很不利。當(dāng)出現(xiàn)主蒸汽壓力、溫度下降時.運行人員常常忽視低料位現(xiàn)象,片面采取增加一次風(fēng)壓,并不斷開大容量風(fēng)門開度等措施,使磨煤機進口風(fēng)壓和一次風(fēng)速快速提高,燃燒穩(wěn)定性惡化。l號鍋爐在滅火前磨煤機進口風(fēng)壓都在9 kPa以上,一次風(fēng)速在25 m/s以上,從負壓變化曲線可知,此時爐膛負壓波動大,鍋爐燃燒處于亞穩(wěn)定狀態(tài)。
    從圖1可知,在11: 00之前,A,B,E,F(xiàn)共4套制粉系統(tǒng)運行,磨煤機簡體料位平均在200Pa左右,在11: 02, 11: 18,11: 39.總計37nun內(nèi)先后進行了投D磨、退F磨、投C磨的操作,在啟動C磨2 min后的11: 41發(fā)生鍋爐滅火。此時D磨的料位還沒有完全建立,而且在沒有啟動C磨時的11: 35之后爐膛負壓出現(xiàn)了±200 Pa的波動。由此可判斷,鍋爐滅火是在已運行的制粉系統(tǒng)簡體料位低、鍋爐燃燒不穩(wěn)定的情況下進行制粉系統(tǒng)的頻繁倒換操作,導(dǎo)致運行工況的急劇變化而發(fā)生的。對照爐膛壓力曲線,發(fā)現(xiàn)爐膛壓力在短時快速下降后又急速上升,是爐膛壓力高2值引起保護動作,說明在鍋爐即將滅火時,運行人員采取了投油助燃搶救措施,但由于油角閥開啟前有油槍蒸汽吹掃程序,正好在已經(jīng)發(fā)生滅火時油槍才點燃,引起爐膛爆燃,造成爐膛壓力高2值發(fā)生MF-I。
2.2爐膛溫度水平低,煤質(zhì)下降,燃燒穩(wěn)定性差,抗干擾能力弱,是鍋爐滅火的另一個原因。
    鍋爐在滅火前,機組在370 - 380 MW負荷下運行,爐膛整體溫度水平不高。試生產(chǎn)期間進行的1號鍋爐的最低不投油穩(wěn)燃負荷試驗結(jié)果表明,在鍋爐燃用低位發(fā)熱量為18 100 kj/kg,可燃基揮發(fā)分11. 4%的煤質(zhì)下,最低不投油穩(wěn)燃負荷為300 MW.雖然機組負荷高于最低不投油穩(wěn)燃負荷,但爐膛剛完成吹灰工作,爐膛內(nèi)衛(wèi)燃帶上的積灰、浮焦被吹走,爐膛整體溫度水平進一步下降,燃燒穩(wěn)定性變差,抗干擾能力弱。
    從表1中數(shù)據(jù)可知,11月中旬以后的煤質(zhì)發(fā)熱量明顯降低,而且通過運行過程中的火檢強度和爐膛負壓值可以明顯體現(xiàn)出來。由于煤質(zhì)發(fā)熱量下降,在相同負荷下需要的煤量多,一次風(fēng)速提高,煤粉增粗,煤粉氣流著火穩(wěn)定性相應(yīng)變差。
3、運行控制措施及建議
3.1加強制粉系統(tǒng)的操作控制與維護
    長期運行經(jīng)驗表明,BBD4366雙進雙出磨煤機料位宜維持400 - 600 Pa。磨煤機進口風(fēng)量也是指導(dǎo)制粉系統(tǒng)運行的重要表計,當(dāng)磨煤機料位不準(zhǔn)確而風(fēng)量正確時,運行人員可以憑經(jīng)驗通過磨煤機進口風(fēng)量和出口風(fēng)粉混合溫度進行制粉系統(tǒng)的操作控制。
    因此,在大、小修中應(yīng)對磨煤機料位系統(tǒng)進行重點檢查,如發(fā)現(xiàn)取樣管堵塞應(yīng)吹通,運行中加強維護。目前,采用阿留巴形式的磨煤機風(fēng)量測量裝置很容易堵塞,在大、小修中必須拔出進行清理,最好更換為帶自擾動不堵塞的風(fēng)量測量裝置。
3.2嚴(yán)格控制制粉系統(tǒng)的啟停時間間隔
    必須嚴(yán)格控制制粉系統(tǒng)的啟停間隙,只有當(dāng)一套制粉系統(tǒng)啟動或停止完成,而且正常運行、料位建立、燃燒穩(wěn)定后,才能啟動或停止另一套制粉系統(tǒng)。除非特殊情況,一般禁止進行幾臺制粉系統(tǒng)的同時啟停。
3.3嚴(yán)格控制一次風(fēng)壓和合理容量風(fēng)門開度
    對于目前金竹山電廠600 MW機組鍋爐的入爐煤質(zhì)(低位發(fā)熱量17 000 - 18 000 kj/kg,分析基揮發(fā)分7%一8%)磨煤機進口合理的一次風(fēng)壓應(yīng)小于8.5 kPa,大于9 kPa時,對鍋爐穩(wěn)定燃燒很不利,在這種情況下進行制粉系統(tǒng)的操作要十分小心。只有當(dāng)磨煤機內(nèi)存煤料位合適時,增加容量風(fēng)擋板開度才能使鍋爐負荷增加,當(dāng)磨煤機料位低存煤量少時,禁止一味開大容量風(fēng)擋板開度。
3.4在燃燒穩(wěn)定的前提下進行爐膛吹灰
3.4.1在350 MW負荷以下不進行爐膛和折焰角處的吹灰。
3.4.2在350 ~390 MW負荷下,在進行爐膛和水平煙道前部吹灰時,如果燃燒穩(wěn)定性差,可以帶油吹灰,投2—3支油槍。但進行水平煙道后部和尾部吹灰時應(yīng)退出油槍。
3.4.3在390 -450 MW負荷下進行鍋爐吹灰時,應(yīng)先了解煤質(zhì)情況,嚴(yán)密監(jiān)視火檢強度和爐膛負壓的波動,作好投油準(zhǔn)備。
3.4.4在吹灰過程中可以適當(dāng)降低氧量、減少爐膛負壓,以減輕吹灰對鍋爐燃燒擾動的影響。
3.5修改油槍投運的程序
    原有的投運油槍的邏輯為先蒸汽吹掃后再投油,在運行過程中出現(xiàn)燃燒不穩(wěn)時,吹掃往往會耽誤最佳搶救時間。因此,建議當(dāng)油槍和點火槍進到位后,就直接開燃油電磁閥投油助燃,當(dāng)油槍退出后再進行蒸汽吹掃。


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