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生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài)

 

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600MW機組鍋爐減溫器斷裂原因分析及改進(jìn)措施

發(fā)布時間:2014-04-12 10:16    來源:未知

1、概況
    大唐盤山發(fā)電有限責(zé)任公司2×600 MW機組HG - 2023/17.6 - YM4鍋爐為采用美國CE公司技術(shù)制造的亞臨界中間再熱強制循環(huán)爐,采用直吹式制粉系統(tǒng),四角切圓燃燒。過熱器采用兩級噴水減濕,第1級噴水減溫裝設(shè)于低溫過熱器至分隔屏過熱器人口聯(lián)箱的大直徑連接管上;第2級噴水減溫器共2套,分別裝設(shè)于后屏過熱器至末級過熱器的左右側(cè)大直徑連接管上。減溫器采用笛型管式,富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒木屑顆粒機、秸稈顆粒機秸稈壓塊機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料。
    在2006年機組小修時打開左側(cè)二級減溫器連接管,檢查發(fā)現(xiàn)減溫器已經(jīng)斷為3節(jié),其中l(wèi)節(jié)進(jìn)入末級過熱器入口聯(lián)箱中。
2、減溫器斷裂原因分析
    (1)為保護過熱器管壁不超溫,需要頻繁調(diào)節(jié)減溫水量,而減溫水量的變化必然引起減溫水引進(jìn)管、噴霧管壁溫的變化。當(dāng)減溫水流量達(dá)最大時,壁溫接近于減溫水溫度;當(dāng)減溫水流量為零時,壁溫接近于蒸汽介質(zhì)溫度。減溫水溫度為178℃,設(shè)計Ⅱ級噴水減溫器蒸汽介質(zhì)溫度為522℃。減溫水引進(jìn)管、噴霧管的壁溫變化在(178~522)℃之間,溫差較大,易產(chǎn)生熱應(yīng)力。
    (2)減溫器由入口管座、人口管及噴霧管3部分構(gòu)成,而且采用3點定位,即頂端與外管之間采用密封焊,底部用頂絲固定,中間部位加工成凸臺與外套管構(gòu)成另一個定位點,以防止減溫器的振動。從本次損壞的減溫器斷口截面來看,減溫器人口管座與入口管存在明顯的未焊透,此隱患是導(dǎo)致減溫器斷裂的直接原因。
    (3)減溫器的中間定位點間隙比較大,減溫器在高頻振動的作用下,易在管座焊縫缺陷處發(fā)生斷裂。
    (4)噴霧管與入口管的連接焊口為異種鋼焊接,即入口管為12CrIMoV,屬于珠光體鋼,而噴霧管為ICr18Ni9Ti,屬于奧氏體鋼,這兩種鋼焊接時存在著較大的弊端:1)焊接時,奧氏體焊縫金屬與珠光體母材金屬之間存在一個窄的低塑性帶,寬度一般為(o.2~0.6)mm,其化學(xué)成分與組織不同于焊縫,其存在嚴(yán)重降低了接頭的沖擊韌性;2)奧氏體與珠光體鋼的接頭在高溫條件下工作時,其熔合區(qū)附近會發(fā)生碳的擴散,使碳化物形成元素含量低的珠光體鋼一側(cè)產(chǎn)生脫碳層,而在相鄰的奧氏體焊縫一側(cè)產(chǎn)生增碳層。脫碳層由珠光體變成鐵素體,晶粒長大而軟化,增碳層的碳與鉻形成碳化鉻析出而硬化;3)奧氏體鋼的熱膨脹系數(shù)約比珠光體鋼大30%。這種鋼接頭在運行過程中將產(chǎn)生較大的熱應(yīng)力,易造成異種鋼接頭破壞。
3、改進(jìn)措施
    (1)建議將噴霧管的材質(zhì)由lCr18Ni9Ti改為12CrIMoV,以降低因膨脹系數(shù)不同而產(chǎn)生的熱應(yīng)力,提高減溫器整體的抗疲勞性。
    (2)為了最大限度的降低溫差產(chǎn)生的應(yīng)力,建議在保證強度的前提下,盡可能減少壁厚。同時,也可以采用高溫加熱器后給水作為減溫水,此方法可提高減溫水溫度90℃,使材料使用壽命約提高一倍。
    (3)減溫器在安裝時,應(yīng)保證各部間隙在規(guī)定的范圍內(nèi),減溫器在使用前,應(yīng)對各焊縫進(jìn)行無損探傷檢查。鑒于二級減溫器斷裂的嚴(yán)重性,每次檢查時應(yīng)割開減溫器的連接管用內(nèi)窺進(jìn)行檢查。同時,在運行時應(yīng)加強對減溫水管系的檢查,以避免出現(xiàn)高頻振動。
    (4)選用高鎳合金的焊條,以減少熔合區(qū)脆性交界層的寬度。此外,為減少熱應(yīng)力,可采用線膨脹系數(shù)與珠光體鋼較接近的鎳基焊條或采用過渡層。


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