1、前言
淮南礦業(yè)集團(tuán)有限公司潘三礦選煤廠是我國自行設(shè)計(jì)、自己施工、設(shè)計(jì)年入洗原煤300萬t的現(xiàn)代化選煤廠。其中,701#
輸送機(jī)是從篩分車間至混沫原煤倉的一條單系統(tǒng)運(yùn)行輸送帶,它負(fù)責(zé)把選煤廠的產(chǎn)品(小塊精煤和混沫原煤的混合)運(yùn)送到裝車倉。所以,該條輸送帶的運(yùn)行狀況直接影響全廠乃至全礦生產(chǎn)。701#輸送機(jī)電動(dòng)機(jī)與減速器的聯(lián)接原設(shè)計(jì)采用鋼球離心離合器,自選煤廠投產(chǎn)以來,其主要的機(jī)械事故為離合器的損壞且事故頻繁,檢修需要全廠停產(chǎn),因此,在很大程度上制約了全廠的生產(chǎn)。為了改變這種被動(dòng)狀況,該廠在帶式輸送機(jī)聯(lián)接方式上進(jìn)行了必要的改造,確保了生產(chǎn)的正常進(jìn)行。
2、701#帶式輸送機(jī)傳動(dòng)裝置聯(lián)接方式的改造
2.1鋼球離心離合器的結(jié)構(gòu)
如圖1所示,帶有徑向漿葉的半離合器4與主動(dòng)軸相聯(lián),從動(dòng)半離含器由圓殼體2和端蓋1組成,再由帶有橡膠襯的柱銷螺釘3與端蓋聯(lián)接以輸出運(yùn)動(dòng)和動(dòng)力,在端蓋上的軸孔內(nèi)有青銅軸承襯套,作為滑動(dòng)支承保持主從動(dòng)部分彼此同心并可相對(duì)轉(zhuǎn)動(dòng),潤(rùn)滑軸承襯套的潤(rùn)滑劑由從動(dòng)輪轂上的油孔流入,直徑為4~10 mm的鋼球放在漿葉之間的空腔內(nèi)。為了減輕鋼球磨損,在鋼球中還可混入適量的石墨等固體潤(rùn)滑劑。在起動(dòng)開始時(shí),主動(dòng)軸帶動(dòng)漿葉轉(zhuǎn)動(dòng),將鋼球拋向筒壁。隨著主動(dòng)軸轉(zhuǎn)速升高,鋼球產(chǎn)生的離心力也增加。當(dāng)達(dá)到一定轉(zhuǎn)速后,分布在筒壁上的鋼球成為結(jié)實(shí)的整體,填沒漿葉與筒壁間的徑向間隙,從而帶動(dòng)從動(dòng)部分一起轉(zhuǎn)動(dòng)。過載時(shí),因鋼球摩擦力不足,從動(dòng)部分不動(dòng),主動(dòng)部分空轉(zhuǎn)。
2.2鋼球離心離合器使用狀況
701"帶式輸送機(jī)自投入使用以來,離合器損壞頻繁,周期最短不到30 d。該輸送機(jī)電機(jī)功率為1 15kW,每次檢修更換新的半離合器時(shí)都需要移動(dòng)電機(jī),利用扒具將舊半離合器卸下。由于受到檢修位置與空間的限制以及電機(jī)軸與半離合器軸選用較緊的過盈配合,因而檢修難度大,影響生產(chǎn)時(shí)間較長(zhǎng)。
2.3應(yīng)用中鋼球離心離合器主要存在的問題和原因
(1)帶有徑向漿葉的半離合器是一個(gè)鑄鋼件,而在現(xiàn)場(chǎng),配件加工單位是根據(jù)測(cè)繪圖紙進(jìn)行單件加工,并不是批量生產(chǎn),工藝上是把漿葉分別焊接在一個(gè)鋼套上。這樣漿葉與殼體之間的間隙很難保證符合技術(shù)要求;(2)半離合器的漿葉要求有一定的硬度和耐磨性,而用20mm鋼板制成的漿葉塑性較強(qiáng),顯然不能滿足要求;(3)離心離合器運(yùn)行情況與空腔內(nèi)的鋼球有關(guān),各腔之間鋼球的量能否保持相同且總量滿足要求,在實(shí)際安裝與檢修中是個(gè)較難把握的問題。
以上3點(diǎn)客觀上影響了離合器的使用壽命,造成事故頻繁出現(xiàn),新安裝不久的離合器在檢修打開時(shí)就可以發(fā)現(xiàn)漿葉的兩側(cè)及頂部已出觀了大小不等、深淺不一的凹陷,同時(shí)有個(gè)別鋼球卡在了漿葉與殼體之間,使半離合器、殼體成為一個(gè)整體,離合器已失去了過負(fù)荷保護(hù)作用。這種情況也造成了電機(jī)軸心的微小偏移,使電機(jī)軸、減速器軸不同心,整個(gè)離合器振動(dòng),嚴(yán)重時(shí)勢(shì)必造成電機(jī)、減速器高速軸齒輪的損壞,引起更大的機(jī)械事故。
2.4對(duì)帶式輸送機(jī)聯(lián)接方式的改造
方案1選用液力偶合器
優(yōu)點(diǎn):液力偶合器傳動(dòng)平穩(wěn),能隔離扭轉(zhuǎn)振動(dòng),防護(hù)動(dòng)力過載,可以實(shí)現(xiàn)空載起動(dòng)離合與調(diào)整。
缺點(diǎn):液力偶合器尺寸較大,根據(jù)電機(jī)、減速器匹配情況,應(yīng)選用TVA562型液力偶合器。由于安裝空間限制,需對(duì)電機(jī)基礎(chǔ)作較大改動(dòng),但在標(biāo)高42.6 m的裝車倉上進(jìn)行土建改造,基礎(chǔ)強(qiáng)度不能保證且施工難度很大。
方案2選用彈性柱銷式聯(lián)軸器
優(yōu)點(diǎn):彈性柱銷聯(lián)軸器的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、制造容易、拆裝更換方便且不需潤(rùn)滑,具有較好的耐磨性。
缺點(diǎn):沒有過負(fù)荷保護(hù)作用。同時(shí)尼龍柱銷強(qiáng)度是否能滿足要求也是需要考慮的問題。
分析:(1)從該廠的工藝流程來看,為避免礦井產(chǎn)量對(duì)篩分效率的影響,經(jīng)過破碎的原煤,先進(jìn)入原煤緩沖倉再通過回煤系統(tǒng)進(jìn)行篩分,以使篩分量得到有效的控制,保證篩分效果,提高洗選效率。這樣選煤廠的主產(chǎn)品產(chǎn)量即通過701#帶式輸送機(jī)的運(yùn)輸量也同時(shí)得到控制,所以,可以認(rèn)為701*帶式輸送機(jī)過負(fù)荷的概率很小;(2)根據(jù)帶式輸送機(jī)的計(jì)算轉(zhuǎn)矩及電動(dòng)機(jī)、減速器軸徑對(duì)彈性柱銷聯(lián)軸器進(jìn)行選型及強(qiáng)度計(jì)算,選用HL7彈性柱銷聯(lián)軸器,且柱銷的剪切強(qiáng)度、擠壓強(qiáng)度的計(jì)算滿足要求。
根據(jù)以上分析及計(jì)算可以確定該帶式輸送機(jī)的傳動(dòng)裝置的聯(lián)接可以采用彈性柱銷聯(lián)軸器,比較2種方案的優(yōu)缺點(diǎn),決定優(yōu)先采用方案2。
3、改造前后的檢修情況對(duì)比
改造前后檢修情況對(duì)比如表l所示。
該廠自2002年5月完成了對(duì)701#帶式輸送機(jī)聯(lián)接方式的技術(shù)改造以來,該輸送帶運(yùn)行良好,從表l可以看出,改造后事故次數(shù)、檢修時(shí)間及備件費(fèi)用明顯降低,同時(shí),大大減輕工人的檢修強(qiáng)度,維護(hù)了選煤廠及礦井的正常生產(chǎn),提高了全廠的經(jīng)濟(jì)效益。
相關(guān)輸送機(jī)產(chǎn)品:
1、
皮帶輸送機(jī)
2、
斗式提升機(jī)
3、
刮板輸送機(jī)