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生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài)

 

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2000t/h鍋爐啟動過程過熱器超溫超壓現(xiàn)象分析

發(fā)布時(shí)間:2014-05-14 08:40    來源:未知

1、設(shè)備概況
    某廠鍋爐采用東方鍋爐廠DG2000/26. 15 -Ⅱ型超超臨界參數(shù)變壓直流型鍋爐,單爐膛,一次再熱,平衡通風(fēng),前后墻對沖燃燒,尾部雙煙道結(jié)構(gòu),采用擋板調(diào)節(jié)再熱汽溫,固態(tài)排渣,全鋼構(gòu)架,全懸吊結(jié)構(gòu),露天n型布置。燃燒器采用按BHK技術(shù)設(shè)計(jì)的低NOx旋流式燃燒器,前、后墻各布置3層HT - NR3燃燒器,每層6只;同時(shí)在前、后墻各布置一層燃盡風(fēng)噴口,其中每層2只側(cè)燃盡風(fēng)( SAP)噴口,6只燃燼風(fēng)(AAP)噴口。此鍋爐在同類鍋爐設(shè)計(jì)基礎(chǔ)上進(jìn)行了優(yōu)化改進(jìn):
    (1)燃燒器稍有變化,后墻下層配置微油點(diǎn)火小油槍,其他5層燃燒器只在中心均配置單只出力1120kg/h的小油槍(后將其中14只改為出力700kg/h),富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒顆粒機(jī)、木屑顆粒機(jī)秸稈壓塊機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料。
    (2)過熱蒸汽減溫水系統(tǒng)除原設(shè)計(jì)省煤器出口主路減溫水外,在爐側(cè)給水操作平臺給水主路電動門及旁路調(diào)門前增設(shè)一路輔助減溫水。
    (3)機(jī)側(cè)汽輪機(jī)旁路系統(tǒng)采用容量為35%的一級大旁路系統(tǒng),啟動初期再熱器處于干燒狀態(tài),對再熱器壁溫及汽溫的控制有更嚴(yán)格要求。
    該鍋爐在整套啟動及168h試運(yùn)期間,啟動初期屏式過熱器都有過不同程度的超溫現(xiàn)象,因此針對這種現(xiàn)象進(jìn)行進(jìn)一步研究。
2、試運(yùn)行鍋爐超溫超壓原因分析
2.1設(shè)計(jì)因素
    (1)啟動系統(tǒng)由內(nèi)置式啟動分離器、儲水罐、儲水罐水位控制閥等部分組成,如圖1所示。
    工質(zhì)經(jīng)水冷壁加熱以后進(jìn)入啟動分離器,分離出的水通過啟動分離器下方的連接管進(jìn)入儲水罐,該啟動系統(tǒng)中未設(shè)計(jì)循環(huán)水泵,分離器儲水罐疏水直接排至爐側(cè)疏擴(kuò)或凝汽器,工質(zhì)及熱量沒有回收,省煤器入口給水溫度比設(shè)計(jì)有循環(huán)泵的系統(tǒng)給水溫度低,相對而言啟動過程中一定的產(chǎn)汽量下需要更小的給水流量。但設(shè)計(jì)的啟動流量都為25%BMCR,相對偏大,在相同的燃燒加熱條件下,產(chǎn)生的蒸汽量就少,大部分的熱量都由進(jìn)入分離器儲水罐的水帶入了凝汽器,過熱器中蒸汽流通量少,汽溫升高。
    (2)為節(jié)約點(diǎn)火成本,該鍋爐采用微油點(diǎn)火裝置,點(diǎn)火后很快就啟動制粉系統(tǒng),初始燃料率過高。
    (3)機(jī)組設(shè)計(jì)的冷態(tài)啟動沖轉(zhuǎn)壓力為8. 9MPa,壓力較高,造成蒸汽流量偏低,過熱器的冷卻工質(zhì)不足,導(dǎo)致過熱器超溫。
2.2選型問題
    (1)鍋爐啟動時(shí)燃燒不完全,點(diǎn)火煤質(zhì)差使燃燒器區(qū)域著火不好、燃盡時(shí)間增加、燃燒中心上移,導(dǎo)致爐膛出口煙溫升高。水冷壁及屏式過熱器輻射性吸熱比例高,下部水冷壁吸熱量減少,蒸發(fā)量降低。對屏式過熱器而言,因管內(nèi)蒸汽流量減少,加之該處煙溫升高管壁內(nèi)外溫差增加,此時(shí)蒸汽壓力低,定壓比熱容小,致使屏式過熱器和對流受熱面中單位質(zhì)量工質(zhì)的吸熱量增加,從而使過熱蒸汽溫度難以控制。
    (2)由于給水溫度過低,使得進(jìn)入水冷壁的水溫低,導(dǎo)致給水欠焓過高,吸熱量增加,蒸汽蒸發(fā)量少,使得過熱器出口主蒸汽溫度上升。
2.3運(yùn)行方式
    (1)該機(jī)組設(shè)計(jì)啟動流量為25% BMCR,相對偏大,產(chǎn)生的蒸汽量較少,大部分的熱量進(jìn)入凝汽器,熱損失大蒸發(fā)量低,造成過熱蒸汽溫度高。
    (2)鍋爐點(diǎn)火后,為了增加啟動油槍的根部風(fēng)、改善油槍的燃燒工況,過早啟動一次風(fēng)機(jī),使得總風(fēng)量大大的超過30%  - 40%MCR的燃燒要求,增加了過熱器對流吸熱量,雖然改善了油槍的燃燒工況,卻抬高了爐膛火焰中心,減少了火焰在爐膛的停留時(shí)間,使得水冷壁的輻射吸熱降低,蒸發(fā)量降低,而過熱受熱面的吸熱量增加,蒸汽冷卻不足,從而使得過熱汽溫升高。
3、解決措施
    (1)改進(jìn)鍋爐系統(tǒng)。增設(shè)一路輔助減溫水源,取自鍋爐給水主電動門及旁路調(diào)門前主給水管道,啟動時(shí)利用給水旁路調(diào)門的節(jié)流作用,以此提高減溫水與過熱汽的壓差,實(shí)際運(yùn)行中使用效果很好。
    (2)控制點(diǎn)火過程。點(diǎn)火前控制較高的給水溫度(至少應(yīng)80℃以上),并投入二次風(fēng)暖風(fēng)器,投油后控制一定烘爐時(shí)間,啟動初期控制磨煤機(jī)在最低出力,控制鍋爐溫升率小于1℃/min、升壓速率小于0. 1MPa/min。嚴(yán)格控制爐膛出口煙溫不超過540℃。
    (3)降低沖轉(zhuǎn)壓力。通過燃燒和旁路配合,適當(dāng)降低沖轉(zhuǎn)壓力至5 - 6MPa,提高受熱面的蒸汽流量,同時(shí)也能滿足汽機(jī)的要求。
    (4)制定完善的上煤計(jì)劃。按設(shè)計(jì)煤種上煤,確保人爐煤揮發(fā)分和發(fā)熱量,以使入爐煤及時(shí)著火、燃燒更完全,降低火焰中心。合理調(diào)整制粉系統(tǒng)運(yùn)行方式。啟動過程中優(yōu)先使用下層磨、中層磨,將A、F磨粗粉分離器擋板調(diào)至低限,運(yùn)行中控制較高的煤粉細(xì)度和煤粉均勻性,R90應(yīng)在16%以下。
    (5)提高給水溫度。盡量提高給水溫度,以提高省煤器入口焓值,減少欠焓,增加蒸發(fā)量,便于控制過熱受熱面壁溫。運(yùn)行機(jī)組申請高負(fù)荷運(yùn)行,開大冷再至高輔供汽,通過公用輔汽母管向啟動機(jī)組供汽,盡量提高除氧器水溫;合理安排啟動步驟,待冷態(tài)清洗結(jié)束時(shí)再啟動風(fēng)機(jī)、點(diǎn)火,減少鍋爐蓄熱損失;利用尾部調(diào)溫?fù)醢澹_大省煤器側(cè)煙氣擋板,關(guān)小甚至全關(guān)低再側(cè)煙氣擋板,提高省煤器出口溫度,同時(shí)防止再熱器干燒;在主機(jī)沖轉(zhuǎn)后,及早投入高加系統(tǒng)運(yùn)行,一方面可提高給水溫度,另一方面可增加主汽流量,有利于過熱汽溫的控制。
    (6)控制給水流量。保證水動力前提下,控制給水流量稍偏低,以提高產(chǎn)汽量。降低鍋爐啟動給水流量:由25% BMCR(475t/h)降到21% BMCR(400t/h),該流量可保證水冷壁安全運(yùn)行。根據(jù)鍋爐運(yùn)行說明書主給水流量MFr低值為336t/h,極低值為252 t/h,實(shí)際控制在350t/h左右,在給水流量偏低時(shí)需注意監(jiān)視水冷壁金屬壁溫,注意不得超限,并注意同高度各點(diǎn)之間偏差不得超過10℃。
    (7)控制風(fēng)量。保證燃燒充分前提下,控制總風(fēng)量稍偏低在35%左右即可,減少過熱器對流吸熱量。若汽溫還是偏高,可適當(dāng)降低總風(fēng)量30%(至低限490 km3/h)。該鍋爐油槍補(bǔ)風(fēng)來自二次風(fēng)箱內(nèi)的中心風(fēng)母管,在每層燃料器兩側(cè)風(fēng)箱各有一氣動擋板控制中心風(fēng)母管進(jìn)風(fēng),母管至各燃燒器有一支管,支管上有一個(gè)手動蝶閥控制各個(gè)燃燒器的中心風(fēng)開度。實(shí)際運(yùn)行中可控制二次風(fēng)箱壓力及層中心風(fēng)擋板開度及就地調(diào)整手動擋板開度即可調(diào)整各油槍中心風(fēng)補(bǔ)風(fēng),開大層二次風(fēng)及各燃燒器旋流三次風(fēng)擋板也可提高二次風(fēng)、三次風(fēng)剛性,改善補(bǔ)風(fēng)條件,并有利火檢檢測。
4、改進(jìn)效果
    改進(jìn)前,升負(fù)荷至350MW一450MW過程中,低過出口A、B側(cè)溫差高達(dá)21℃,屏過出口異常量高達(dá)68℃。改進(jìn)后,屏過A、B側(cè)存在的溫度偏差以及單側(cè)超溫現(xiàn)象得到了改善,在汽溫波動大時(shí),采用輔助減溫水進(jìn)行調(diào)節(jié),有效控制了過熱汽溫,金屬壁溫也無超溫現(xiàn)象。改造效果顯著,達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。
5、結(jié)語
    分析表明,2000t/h鍋爐啟動過程中過熱器超溫超壓現(xiàn)象主要是由設(shè)計(jì)、選型、運(yùn)行方式等多方面因素造成的。給水溫度至少應(yīng)提高到80℃以上,調(diào)整制粉系統(tǒng)運(yùn)行方式,降低沖轉(zhuǎn)壓力至5-6MPa.控制給水流量至21% BMCR,適當(dāng)降低總風(fēng)量30%,這些措施可解決機(jī)組啟動過程中過熱器壁溫超溫超壓的問題,進(jìn)而提高機(jī)組的安全可靠性和經(jīng)濟(jì)性。


相關(guān)生物質(zhì)鍋爐顆粒機(jī)產(chǎn)品:
1、生物質(zhì)蒸鍋
2、秸稈壓塊機(jī)
3、木屑顆粒機(jī)

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