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烘干攪拌輸送新聞動態
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大運能長運距帶式輸送機重型自移機尾
發布時間:2015-02-27 12:04 來源:未知
1、序言
2003年神東煤炭分公司分析認定,各礦井煤層傾角小,地質構造簡單,綜采工作面走向長度可延長至6000m,以減少設備搬遷次數,提高工作面單采水平。在此背景下,神東煤炭分公司維修中心設計制造了與6000m帶式輸送機配套的SDWX/JW-Ⅲ型重型自移機尾。
2、總體結構特點
自移機尾用來連接橋式轉載機和帶式輸送機。自移機尾有履帶式、棘輪棘桿式和雙液壓缸推動式。履帶式結構復雜,實現難度大。棘輪棘桿式在1200mrn以下帶式輸送機應用較多,但不十分可靠,工作壽命較短。相對而言,雙液壓缸推動式結構簡單,制造周期短,被本文采用。
(1)主要技術特征
適用帶寬 1400mm
最大自移推力(單缸) 430kN
額定自移推力(單缸) 385kN
自移缸行程 2700mm
最大調高力(單缸) 630kN
額定調高力(單缸) 385kN
調高缸行程 350mm
額定橫向校直力 247kN
橫向校直缸行程 200mm
額定工作壓力 31. SMPa
外形尺寸(長×寬×高)13087mm×2600mm x 1453mm
總重量 32t
(2)主要構件及功能
SDWX/JW-III型自移機尾主要由底架、小車、液壓系統組成。如圖1所示。
底架由前后支撐架、基架、聯接架、掃煤器、滑靴組件、滑塊組件、油缸導向裝置、壓帶滾筒、注油裝置等部件組成。底架是小車和轉載機機頭的主要支撐體,是完成調高和自移功能的基礎部件,各組件均為焊接結構件。
前后支撐架分別通過四個φ70mm銷與基架前后端相連。前后支撐架內腔裝有油缸導向裝置和調高缸與滑塊組件相連。滑塊組件通過水平油缸與滑靴組件相連。滑塊組件通過水平油缸拉動滑靴組件左右滑動,又帶動油缸導向裝置,推動前后支撐架左右移動(調高油缸升起,滑靴組件為支承點)。另外前支撐架中間有空腔供下皮帶通過。
基架是小車運行軌道,前后端與前后支撐相連,基架尾端與推移缸相連。聯接架通過4個φ45 mm銷與前支撐架相連,聯接架的前端通過兩個φ30mm銷與掃煤器相連,聯接架下腔裝兩個φ219mm壓帶滾筒。
掃煤器通過壓板把舊皮帶條壓在鋼架上,清除下皮帶表面的浮煤,使通過壓帶滾筒和折返滾筒的皮帶表面保持干凈。滑靴組件裝在前后支撐架的下面,它的上面裝有左右滑塊及左右水平油缸。它是調高油缸和水平油缸的支承點,并引導左右滑塊水平滑動。滑塊組件裝在滑靴組件左右導向槽內,它的后端通過φ30mm銷子與調高油缸相連,調高油缸及油缸導向裝置用φ50mm銷相連。油缸導向裝置是一個方形套,裝入支撐架內,它的內腔裝調高油缸。當偏移油缸動作時拉動滑塊組件,帶動調高油缸組件推動導向裝置,導向套裝置推動前后支撐架移動,達到底架左右移動的目的。兩個滾筒裝在聯接架內,控制下皮帶位置和皮帶張緊程度。
小車由小車架、尾架、后軸、后車輪、前軸、前車輪、下橋座、鉸接座、底托板、護板、壓帶滾筒、折返滾筒等組成,轉載機的機頭與小車的鉸接座相連,轉載機機頭有3個方向的轉動自由度。小車通過四個車輪壓在基架的軌道上,在推移油缸和轉載機的推動下,小車可在基架軌道上前后移動2700mm。膠帶通過折返滾筒折返,在小車的底托板和護板之間通過。轉載機機頭卸下的煤落在左右護板之間的膠帶上運出。
(3)液壓和潤滑系統
液壓系統選用進口液壓閥件,液壓缸選用國內知名品牌產品。液壓系統分為推移、調高、調偏部分,共操縱10個液壓缸。以乳化液為工作介質,工作壓力31. 5MPa。兩個推移缸必須保證同步,使移動小車運動平穩。為防止由于巷道底板不平,造成機尾卡死現象,在推移回路中設有安全閥,調定壓力為36. 3MPa。四支調高缸可以獨立運動,為了防止設備由于自重自行下落,在液壓回路中設有液控單向閥。四支側移缸兩兩配對使用。
機尾所有潤滑點采用集中潤滑。
3、焊接變形及應力的消除
自移機尾屬于大型焊接結構,焊接變形和焊接應力處理不好,對設備的安裝和使用都將產生不良影響。設計選擇合理的焊縫形狀和尺寸,在滿足焊接強度的前提下減少焊縫的數量,合理安排焊縫的位置。采取合理的焊接工藝,選擇合理的裝配焊接順序,采用剛性固定法,有效防止焊接變形,保證焊接尺寸。焊接完成后,采用時效法和超聲波沖擊消除焊接應力,降低應力集中,提高焊縫疲勞壽命。
4、工作過程
工作面液壓支架推動刮板輸送機機頭,同時推動橋式轉載機機尾。由于轉載機機頭和自移機尾移動小車銷連在一起,移動小車在基架的軌道上前移,移動的距離取決于采煤機的截深,帶式輸送機自動張緊裝置完成收帶工作。小車移動1800mm~2700mm完成一個循環。
機尾自移時,操縱調高缸,抬起整體基架,使基架脫離底板。然后操縱基架兩側的推移缸,使活塞桿收回,利用液壓缸的拉力拉動基架向前移動。
在工作面推進過程中,若出現機尾整體傾斜,通過前、后支撐部4個調高缸的升降,調平機尾整體機架,使轉載機處于良好的工作狀態。可操縱位于滑靴處的側移缸伸縮,調整機尾整體機架和帶式輸送機之間的相對位置,消除皮帶跑偏的現象。
5、工業性試驗
SDWX/JW-Ⅲ型重型自移機尾的工業性試驗于2004年在神東煤炭分公司康家灘煤礦進行。工作面運輸巷道寬Sm,高3.2m,走向長度6000m。綜采工作面配套設備:JOY公司6LS5電牽引采煤機,裝機功率1580kW,生產能力2800 - 3000t/h;JOY公司3 x700kW刮板輸送機(運能3500t/h)以及與之對應的橋式轉載機,帶寬1. 4m、走向長度6000m的帶式輸送機。機尾每小時過煤量達3000t。自2004年投入運行以來,過煤量已超過1000萬t,設備運轉正常,整機性能達到國際先進水平。
6、結語
井下工業性試驗表明,SDWX/JW-Ⅲ型重型自移機尾整體性能處于國際領先水平。自移機尾性能參數選擇合理,自移、調高、調偏功能齊全,符合快速安全可靠和高產高效的要求。
目前,已經有9臺重型機尾應用于神東煤炭分公司各礦井,減少了搬家倒面次數,延長了設備開機時間,產生了巨大的經濟效益和社會效益。SDWX/JW-Ⅲ型重型自移機已獲得國家專利,并于2005年獲得國家煤炭行業協會科技進步三等獎。
(轉載請注明:富通新能源皮帶輸送機sxktls.com)
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