1、磨機(jī)工藝參數(shù)
—倉:長度2.75 m,有效內(nèi)徑2.5 m,采用階梯襯板,∮40—80 mm鋼球,平均球徑54 mm,填充率27.3%,雙層隔倉板,篦縫呈輻射狀,寬度6.0±0.5 mm。
二倉:長度225m,有效內(nèi)徑2.5 m,采用溝槽襯板,中25~ 40 mm鋼球,平均球徑29.3 mm,填充率26.8%,雙層隔倉扳,篦縫呈輻射狀,寬度6.0±0.5 mm。雙層隔倉板中間安裝了10塊弧形篩板(1 250×168 mm),篩孔篦縫1.0 mm。
三倉:長度2.45 m,有效內(nèi)徑2.5 m,采用溝槽襯
板,∮16—20 mm鋼鍛,平均鍛徑16.9 mm,填充率28.2%,雙層隔倉板篦縫呈輻射狀,寬度6.0±0.5 mm。
四倉:長度4.5 m,有效內(nèi)徑2.5m,采用小波紋襯板,中10—14mm微鍛,平均鍛徑12.3 mm,填充率26.5%,出料篦板篦縫呈輻射狀,寬度4.5±0.5 mm。
2、產(chǎn)量偏低的原因分析
2.1作篩余曲線
為查找磨機(jī)臺(tái)產(chǎn)偏低的原因,在臺(tái)產(chǎn)29.2 t/h時(shí)正常停磨,取樣作篩余曲線,見圖1。
從圖1可以看出,一、二倉曲線降低幅度較大,說明球倉的級(jí)配比較合理,但曲線在三、四倉降低幅度較小,特別是四倉靠近出料端近2m處,物料細(xì)度幾乎沒有變化,說明鍛倉的研磨效率偏低。
2.2做易磨性試驗(yàn)
我公司有2臺(tái)∮3.0/2.5 m×60m、∮3.5 m×65 m余熱發(fā)電回轉(zhuǎn)窯和3臺(tái)∮3.0m×11 m機(jī)立窯。生產(chǎn)P.032.5水泥時(shí),回轉(zhuǎn)窯熟料和立窯熟料質(zhì)量配比為
1:1,熟料化學(xué)分析見表1。
由篩余曲線可知,雖然鍛倉的平均鍛徑較小,但粉磨效率依然較低。為進(jìn)一步查找磨機(jī)產(chǎn)量偏低的原因,我們又開展了熟料易磨性試驗(yàn)。試驗(yàn)用熟料總重10 kg,其中回轉(zhuǎn)窯熟料和立窯熟料各5 kg,平潭標(biāo)準(zhǔn)砂10 kg,易磨性試驗(yàn)見圖2。
隨著比表面積的增加,我公司熟料的易磨性變差,比表面積達(dá)到350 m2/kg時(shí),標(biāo)準(zhǔn)砂的粉磨時(shí)間為43.9 min,熟料粉磨時(shí)間為56.9 min;比表面積達(dá)到400 m2Jkg時(shí),標(biāo)準(zhǔn)砂的粉磨時(shí)間為54.6 min,熟料粉磨時(shí)間為73.2 min。以比表面積350m2/kg標(biāo)準(zhǔn)砂的易磨性系數(shù)為1,與標(biāo)準(zhǔn)砂相比,比表面積達(dá)到350 m2/kg時(shí)我公司熟料相對(duì)易磨性系數(shù)為0.77,比表面積達(dá)到400 m2/kg時(shí)我公司熟料相對(duì)易磨性系數(shù)為0.60。由此可知,我公司熟料為易碎難磨熟料。
3、技術(shù)改造
3.1高產(chǎn)高細(xì)磨技術(shù)方案
應(yīng)用高產(chǎn)高細(xì)磨技術(shù),重新分工了各倉位的功能,盡量縮短球倉的長度,增加鍛倉的長度,各倉室之間均用雙層隔倉板分隔,應(yīng)用“小篦孔,大流通”的原理。與普通磨機(jī)隔倉板的篦孔相比較,篦孔寬度小得多,有效面積大得多,篦孔有效面積一般高達(dá)12%~140%左右,篦孔分布均采用放射狀。在球倉與鍛倉之間設(shè)置有粗細(xì)物料篩分裝置,它的作用機(jī)理與選粉類似,對(duì)球倉物料進(jìn)行分離,粗料返回球倉,細(xì)粉進(jìn)入鍛倉,進(jìn)入三倉的物料在較大鋼鍛的研磨下,達(dá)到一定要求后進(jìn)入四倉,在四倉微鍛的進(jìn)一步研磨后,即達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量要求,通過出料篦板排出磨外,完成物料的粉磨作業(yè)。
3.2改四倉磨為三倉磨
我公司人磨物料粒度見表2。
由于熟料易磨性差,要進(jìn)一步提高磨機(jī)臺(tái)產(chǎn),應(yīng)適當(dāng)增加鍛倉長度。從表2可知,我公司入磨物料粒徑小,且有8.17%的成品,相對(duì)減輕了球倉的負(fù)荷,因此可以適當(dāng)縮短球倉長度,延長鍛倉長度。2004年5月12日,我們停機(jī)倒倉,把四倉改為三倉,一倉裝球,二、三倉裝鍛,篩分裝置被移至一、二倉之間,同時(shí)取掉一個(gè)雙層隔倉板,使磨機(jī)的鍛倉有效長度增加了250 mm,技改后的磨機(jī)三個(gè)倉長度分別為:3.5m、4.25m、4.5m(見圖3)。
3.3磨內(nèi)研磨體的調(diào)整
磨內(nèi)結(jié)構(gòu)改造后,我們對(duì)磨機(jī)級(jí)配和填充率也進(jìn)行了調(diào)整。考慮到一倉篩分裝置篦縫寬度僅為1.0 mm,因此配球時(shí)既要求一倉具有一定的破碎能力,又要具有足夠的研磨能力。此次配球采用兩頭大中間小的配球方案,適當(dāng)提高了一倉平均球徑。為了增強(qiáng)鍛倉的研磨能力,又進(jìn)一步縮小二、三倉的平均鍛徑,填充率采用逐倉遞減的方案。
調(diào)整后的級(jí)配方案見表3。
3.4提高三倉的粉磨效率
由篩余曲線可知三倉的研磨效率偏低,為了進(jìn)一步提高其研磨效率,我們?cè)谌齻}沿圓周方向呈“米”字形對(duì)稱焊接了8排Ø22 mm×4.0 m螺紋鋼,用于增加三倉微鍛與襯板之間、微鍛與微鍛之間的摩擦力,從而提高三倉小鍛對(duì)物料的研磨效率。
4、效果
實(shí)施上述措施后,磨機(jī)產(chǎn)量有了較大提高,P.032.5水泥平均臺(tái)產(chǎn)由改造前的29.2t/h提高到改造后的33.7t/h,電耗由改造前的37.9 kWh/t降低至改造后的33.7 kWh/t,出磨水泥粒度也較理想,粒度分析見表4。