秸稈粉碎機新聞動態(tài)
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PCX-Ⅳ-40A型熟料破碎機錘頭的二次改進
發(fā)布時間:2013-06-12 15:28 來源:未知
某廠PCX-Ⅳ-40A型熟料破碎機于2002年12月投入使用,破碎立窯熟料。使用的錘頭除3副為原廠的,其余均為本地仿原結(jié)構(gòu)的自制錘頭。原廠錘頭的使用壽命分別為3 057h、2733h和2280h,從耐磨性能看,好于本地生產(chǎn)的。這兩類錘頭均表現(xiàn)為使用初期出料較細,粉料含量較多,但工作面磨損較快,當(dāng)出料明顯變粗后,需更換工作面或錘頭。為提高錘頭的使用壽命和降低生產(chǎn)費用,我們漸次對錘頭結(jié)構(gòu)進行改進,取得了不錯的效果。
1、第1次改進
第1次改進是基于原錘頭的外形面,將原兩個工作面改為四面可輪換使用,裝螺栓的橢圓沉孔改為圓錐沉孔,保持錘頭的單件質(zhì)量不出現(xiàn)大的改變。
改進后的錘頭及其工作狀態(tài)見圖1,圖中的2條雙點劃線中,內(nèi)側(cè)的為錘頭的磨損線,外側(cè)的為錘頭的運動軌跡。錘頭打擊部位帶有一定的傾斜角(楔入作用),中部略帶弧形。錘頭打擊熟料塊時,作用力因斜面而產(chǎn)生力的分解,特別是頂部錘擊面和側(cè)面磨損成曲面后,錘頭對熟料塊的打擊力減小,熟料塊撞擊反擊襯板的沖擊力及反彈力都相應(yīng)下降。細碎主要靠錘頭外形面在回轉(zhuǎn)時與破碎機篦板形成的從大變小的半月牙形楔形空間進行擠壓、剪切來完成,因此,錘頭工作面的磨損較大。
該錘頭使用壽命在同等工作條件下好于以前的仿原結(jié)構(gòu)錘頭,但從出料變化來說,仍不理想,出料粒度初期在10mm以下,當(dāng)錘頭工作部位磨損到一定程度后,出料明顯變粗,約15~25mm,且錘頭殘體質(zhì)量仍較大,與原廠錘頭相似。
2、第2次改進
經(jīng)對第1次改進后的錘頭形狀、殘體形狀及工作狀態(tài)、工作電流變化等分析后,從錘頭外形面上作了第2次改進,改后的結(jié)構(gòu)及工作狀態(tài)見圖2。
將錘頭外形改為上大下小、側(cè)面為斜直面的形狀,即安裝在錘架上是一個倒置的正四棱截錐臺。該結(jié)構(gòu)的特點:
1)料塊觸及錘頭直擊面后,即沿錘擊面法向射出,力的作用線與錘頭的直擊面近似垂直,避免了原錘面結(jié)構(gòu)的斜面與料塊接觸的瞬間產(chǎn)生沿斜面的滑移,料塊獲得的動能最大,從而提高反擊襯板對料塊的反擊作用和料塊互撞力度。
2)由于打擊力大,料塊對錘擊面有冷作硬化作用,有利于錘頭壽命的提高。
3)錘頭的打擊部位和篦板不形成原來的楔形空間,熟料的細碎主要在打擊、反擊和料塊互撞之間完成,減少了錘頭與篦板對未細碎熟料的擠壓、剪切以及打擊時料塊沿錘面瞬間滑移造成的劇烈摩擦作用,因而錘頭工作部位的磨損從頂面棱角開始,磨損速度明顯降低,篦板的磨損也相應(yīng)降低。
4)打擊部位磨損到一定程度后,錘頭側(cè)面也因磨損出現(xiàn)了曲面,磨損處的打擊作用降低,進入細碎腔的粗料粒增多。錘頭和篦板形成楔角,曲面對熟料又產(chǎn)生楔入擠壓作用,落入細碎腔(下部)的部分粗料就會在楔形空間中受擠壓,與改進前情形相似。這種現(xiàn)象發(fā)生時,錘頭因磨損,打擊作用減弱,這時的擠壓作用對物料的破碎起到一種彌補作用。該現(xiàn)象雖為時較短,是不可避免的階段性現(xiàn)象,但卻是有益的。正是這種后期現(xiàn)象使得出料粒度始終保持穩(wěn)定。由于不久就要將錘頭換面使用,因此,不會磨損到錘架,避免了過去在錘頭嚴(yán)重磨損未及時換面或更新時,錘頭與錘架一同磨損的現(xiàn)象。
3、第2次改進后的使用情況
錘頭經(jīng)第2次改進后,打擊面積增加,作用力集中穩(wěn)定,對料塊的打擊力與反擊力加大,因此,初期電動機負荷略有增加,使用初期5~7d,電流達50~60A(改前正常工況下是30A左右),隨后逐漸下降穩(wěn)定在45~50A,磨損到一定程度后,電流穩(wěn)定在30A左右。電動機Y226M-4型,1480r/min,45kW,額定電流84.2A,電動機及破碎機工況正常。
與原廠錘頭相比,使用初期出料中細粉量相對減少,但錘頭的磨耗速度明顯降低,粒度均勻穩(wěn)定。與仿制錘頭比較,不論是使用初期或磨損到該換面時(即圓錐孔口與磨損面形成楔角,剩余厚度2~4mm時),出料細度始終看不出有明顯變化,其中8mm以下約占90%左右,內(nèi)含近50%細粉粒(隨機取瞬時樣目測判斷)。
第2次改進的錘頭從2005年5月20日投入使用,9月3日因車間根據(jù)以往經(jīng)驗擔(dān)心錘頭過度磨損,停機檢查錘頭磨損情況(以往都是從出料細度判斷磨損情況),發(fā)現(xiàn)不知何時開始,2005年1月更換的3塊篦板均不同程度因篦條磨損斷裂出現(xiàn)大小不等的多處破洞,其中最大一處破洞為220mm×180mm,但從出料未發(fā)現(xiàn)有大的變化,也就是說難以象過去一樣從出料粒度來判斷錘頭的磨損情況,說明改進后的細碎效果主要靠打擊、反擊及料塊互撞來實現(xiàn)。從電流變化看,雖初期電流增大些,到中后期恢復(fù)到原狀,錘頭隨著磨損,重量逐漸減小,當(dāng)9月3日換用第3面時(頭兩面過早更換),電流也只在30~40A波動。從系統(tǒng)電耗、錘頭的使用壽命以及保持出料細度來說,第2次錘頭改進是有效的,從2005年5月20日投入使用,到2006年1月31日已開機4 002h.破碎熟料42116t(2006年2月和3月開機898h,熟料7621t.因使用到最后一面,磨損后打擊面變小,出料變粗而未統(tǒng)計進去)。
4、結(jié)束語
第2次改進后的錘頭線速度達40m/s.充分利用了動能破碎,尤其適合破碎小料球煅燒的熟料,破碎出來的物料粒度始終保持均勻,無大的變化,避免了粒度前細后粗和粗細懸殊混雜的現(xiàn)象。而且,顆粒經(jīng)高速沖擊、反擊后,內(nèi)部存在微細裂紋,在一定程度上改善了易磨性。
由于出料粒度保持相對穩(wěn)定,也便于研磨體級配的優(yōu)化選擇,為水泥磨穩(wěn)定提高臺時產(chǎn)量,降低電耗創(chuàng)造了一個有利的條件。
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