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125MW機組鍋爐末級再熱器管失效原因分析

發布時間:2013-08-21 08:40    來源:未知

    某發電有限責任公司5號爐系上海動力集團生產的一次中間再熱自然循環鍋爐,電負荷為125 MW時,蒸發量為410t/h。至2004年12月10日,5號機組運行約5萬小時,鍋爐末級再熱器管發生泄漏失效,左數第25片屏內圈廠家制造焊口斷裂,第24、25、26、27片屏U型彎上方1600 mm處部分直管段10處泄漏,另有18處管壁減薄,斷裂焊縫距下彎頭700 mm左右,距上定位板70 mm左右。對失效現場進行了查勘,并取樣進行了化學元素分析、機械性能試驗、金相分析及斷口掃描電鏡觀察,對失效原因進行了分析。大型生物質鍋爐1、試樣與方法
1.1試樣
取開裂泄漏附近處的管段作為試樣,進行拉伸試驗,金相試驗及斷口掃描電鏡分析。
1.2實驗方法
    在DLY-30型液壓萬能材料試驗機上進行拉伸實驗,試樣尺寸為300mmx20mm。
    金相組織由LEC0500大型金相分析儀觀察。
    顯微硬度用MH-6顯微硬度計測量。載荷為200 g,保載時間為15 s。
    斷口形貌由KYKY2800掃描電鏡觀察。
2、試驗內容及結果
2.1宏觀檢查結果
    泄漏處末級再熱器管設計材質為鋼102(12Cr2MoWVTiB),規格為∮63x75 mm與∮63x45 mm對接接頭,屬同外徑不同壁厚對接接頭,為保證對口厚度一致,對壁厚較大的一側進行了內鏜孔,鏜至∮63x4.5 mm。斷口沿焊縫熱影響區裂開,斷面十分整齊。泄漏處管子及彎頭宏觀無明顯變形,內外壁氧化不嚴重,無明顯氧化皮,管徑無明顯脹粗,管壁無明顯減薄。
    厚壁(∮63x7.5)側有一由于機械加工造成的退刀槽,由內向坡口處以450方向呈螺旋線延伸,最深處在坡口邊緣,長約30mm,最深處約0.5 mm。
    斷口上明顯可見整圈焊縫不均勻,退刀槽處外壁的焊縫有明顯的寬度變化,而焊縫內表面有較大的焊瘤,較其他部位高出約2 mm。斷口上明顯可見多處未熔合。
2.2化學元素分析
    在開裂泄漏的焊縫附近管段取樣,進行化學元素分析。試驗結果如表l所示。
    由表1可見,試樣的化學元素成分除Si的含量稍低外,其余符合GB5130-95《高壓鍋爐用無縫鋼管》標準的要求。
2.3機械性能檢驗結果
    取開裂泄漏附近處的管段作為試樣,進行拉伸試驗,測定材質的強度和延伸率,具體數據如表2、表3所示。
    由表2、表3數據可見,母材的抗拉強度符合GB5130-95《高壓鍋爐用無縫鋼管》標準要求。
2.4金相分析結果
2.4.1試樣
    在泄漏管上共取4處試樣進行金相分析。試樣1為離泄漏位置250mm處∮63x4.5 mm側管段橫截面試樣,試樣2為離泄漏位置200 mm處∮63x7.5 mm側管段橫截面試樣,試樣3為泄漏焊口∮63x4.5 mm側縱截面試樣,試樣4為∮63x7.5 mm側管段退刀槽處縱截面試樣。
    分析結果認為,試樣1~4的金相組織均為回火貝氏體,組織正常,見圖1~4。
2.5顯微硬度測量
    取末級再熱器管試樣,測量顯微硬度值,位置為金相分析的試樣1、試樣2等兩處。顯微硬度值見表4。
    由表4數據可知,管材顯微硬度符合標準要求。
2.6.斷口掃描電鏡分析
    取泄漏末級再熱器斷裂管的斷口進行電鏡掃描分析,可見裂紋起源于退刀處未熔合,從內壁起裂,向外壁擴展。斷口上可見沿穿晶型二次裂紋,為沿晶脆性斷口,見圖5~8。
3試驗結果分析
3:1宏觀檢查結果
    (1)斷裂是在垂直于最大拉應力方向發生的,斷口表面無宏觀的塑性變形,為脆性斷口。
    (2)末級再熱器管開裂于退刀槽處的未熔合處,從宏觀檢查可知開裂位置焊接質量不良,存在未熔合等缺陷。
    (3)化學元素分析、機械性能試驗結果表明管材化學成分、抗拉強度符合GB5130標準要求。
    (4)金相分析結果表明,金相組織為回火貝氏體,屬于鋼102原材料典型正常組織,顯微硬度值符合要求,原材料母材、焊縫及熱影響區組織正常。
3.2斷口的掃描電鏡觀察結果
    (1)開裂末級再熱器管裂紋起源于退刀槽處未熔合,正是處于應力集中處,并且存在焊接未熔合缺陷。
    (2)末級再熱器管斷口上可見二次沿晶裂紋,屬典型脆性斷口。
    以上分析結果表明:末級再熱器管開裂泄漏是由于焊接質量不良,存在未熔合焊接缺陷,成為裂紋源,加上退刀槽處應力集中,在此處萌生裂紋,裂紋沿未熔合區擴展,加之焊縫熱影響區力學性能相對薄弱,最終裂紋沿熱影響區發展,導致斷裂而泄漏。

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