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烘干攪拌輸送新聞動態(tài)

 

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換位輸送機液壓系統(tǒng)改造

發(fā)布時間:2013-10-11 08:39    來源:未知

    福建南紙二抄車間包裝系統(tǒng)主要負責(zé)對3#、4#紙機所生產(chǎn)的成品圓筒紙進行外包裝,采用涂敷PE牛皮紙多層包裝,加上同樣材料外封頭形成非常結(jié)實且防潮包裝,防I卜運輸和貯存過程中損傷。包裝系統(tǒng)的換位輸送機主要負責(zé)將紙卷平穩(wěn)連續(xù)的依次送入等候站、打褶站和壓封站,實現(xiàn)沒有間斷的連續(xù)過程的平穩(wěn)紙卷處理,提高生產(chǎn)效率.
1、原換位輸送機輸送部分液壓系統(tǒng)的主要特點
    該輸送機換位功能設(shè)備液壓系統(tǒng)如圖l所示,主要由比例閥、單向節(jié)流閥、溢流閥、單向閥、液壓缸組成,經(jīng)PLC判斷后,輸送機需要將等候站的紙捆送往打褶站時,輸送機上升后,模擬量輸出卡發(fā)給比例閥一個電壓信號,比例閥P口接通A口.B口接通T口,液壓缸朝伸出方向運動,速度由溢流閥PCV的設(shè)定值決定,當(dāng)紙捆輸送到位后,由現(xiàn)場的位置感應(yīng)開關(guān)判斷后,比例閥斷電,比例閥切換到中位,液壓缸停止動作。輸送機下落到位后,程序發(fā)給比例閥一個相反的電壓信號,比例閥P口接通B口,A口接通T口,液壓缸往同收,速度大小由比例閥的信號大小決定.
2、該液壓系統(tǒng)存在的問題
   經(jīng)實踐與分析,該部分液壓系統(tǒng)存在以下問題需要改進。
  a)  由于液壓缸較長,且運動過程中輸送機上載重2T左右,液壓缸伸出桿端由于受垂直向下的力,該處密封易磨損,造成漏油;液壓缸活塞環(huán)密封易磨損,導(dǎo)致液壓缸失效,且磨損量很大,有時會造成缸體內(nèi)壁不可修復(fù)的損傷.
  b)  設(shè)備結(jié)構(gòu)決定了液壓缸的安裝位置,導(dǎo)致維修該液壓缸十分困難,費時費力,維修成本高,且導(dǎo)致生產(chǎn)不連續(xù)。
  c)液壓缸備品為國產(chǎn),活塞桿的剛性較差,輸送機易出現(xiàn)爬行現(xiàn)象。
    d)  該輸送機的兩端輸送位置定位是靠機架上所安裝的限位開關(guān)所判斷決定,無法做到精確的預(yù)停車,造成定位不準,且液壓沖擊很人,易造成設(shè)備損壞。
    e)  比例閥中位機能為O型,在中位時,各油口全封閉,油不流通,因油阻力的影響而使其速度不會太快,制動時運動慣性引起液壓沖擊較人。
3、改造方案
    針對以上存在的問題,我們提出相應(yīng)的改造方案,從維護簡單方便、設(shè)備運行穩(wěn)定、工作效率高等方面考慮,對液壓系統(tǒng)及機械聯(lián)接部分設(shè)備進行改造。
a)改造后該系統(tǒng)的工作原理為:板條提升到位后,板條前進:板條到位后,板條下落.板條快速返回。液壓馬達帶動皮帶輪正反轉(zhuǎn),安裝于皮帶輪上的旋轉(zhuǎn)編碼器測量出帶輪所轉(zhuǎn)過的圈數(shù)。通過與皮帶輪的直徑換算,即可得到板條移動的距離。主要控制模式為:編碼器→PLC→模擬量輸出卡→比例閥→馬達正反轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)速人小。模擬量輸出卡發(fā)出到比例閥FCMI的D.E接線端+子的信號大小UDE與板條輸送位置關(guān)系如圖3、圖4所示。U1、U2的大小可以根據(jù)現(xiàn)場實際所需的速度進行設(shè)定調(diào)節(jié),從而調(diào)節(jié)輸送機速度大。喊鍡l移動距離Li也可以設(shè)定根據(jù)實際調(diào)節(jié),以及微調(diào)偏移量。
b)將故障率高的液壓缸帶動輸送機板條模式改為液壓馬達通過同步帶輪聯(lián)接同步帶帶動整條板條,改善了受力模式,如圖2所示。液壓馬達的正反轉(zhuǎn)帶動板條往返運動,從而完成紙卷的定點輸送,液壓馬達采用REXROTH公司生產(chǎn)的MCR10系列徑向柱塞馬達。該液壓馬達結(jié)構(gòu)緊湊、堅固,低速運行平穩(wěn),輸出軸可承受較大的徑向力。
c)比例閥FCM1為4WRKE系列的帶位置反饋的先導(dǎo)式比例方向閥,中位機能為Y型,在中位時,迸油口P關(guān)閉,工作油口A、B與回油口T相通。從停止到啟動有些沖擊,從靜止到啟動時的沖擊、制動性能優(yōu)于0型。它可以使輸送機在工作時處于浮動狀態(tài),不承受制動載荷:在輸送機預(yù)到位時,由斜坡發(fā)生器控制比例閥的信號逐漸減落,從而實現(xiàn)平穩(wěn)的制動。
d)在油路上安裝雙向溢流閥PCV3、PCV4,將壓力調(diào)整到85BAR,高于工作壓力80BAR,使液壓馬達壓縮腔內(nèi)的壓力一旦超過溢流閥的壓力時,就會迅速向吸空腔泄放,從而保證系統(tǒng)壓力在允許范圍內(nèi)。
e)在油路上安裝抗衡閻PCVI、PCV2,保持雙向運動同路上的背壓,使得運動平穩(wěn)。通過改造,該系統(tǒng)于2010年3月14日開機調(diào)試成功后,經(jīng)過近5個月運行,工作狀態(tài)十分穩(wěn)定,提高了生產(chǎn)效率,大大減少了維修費用和檢修工時。

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