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生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài)
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410t/h鍋爐屏過爆管分析與改造
發(fā)布時間:2013-10-12 09:34 來源:未知
柳林電力有很責任公司1號爐于1995年11月7日正式投產(chǎn)至1996年5月份連續(xù)運行3 600 h。1996年的5月份,屏式過熱器在短短的1個月內(nèi)連續(xù)爆管3次,嚴重影響了機組的安全穩(wěn)定運行。經(jīng)對爆管進行金相分析、試驗數(shù)據(jù)分析和不同部位設測溫點試驗分析,得出較為合理的改進措施。
1、設備概述
柳林電力有限責任公司1號機組B&WB-410/9. 8-M型鍋爐系北京巴威公司制造生產(chǎn),1995年11月份投產(chǎn)運行,至今累計運行5萬多小時,啟停137次。
1.1機組主要參數(shù)及與本文相關的主要參數(shù)
過熱器出口壓力:9. 81 MPa。
過熱器出口溫度:540℃。
給水溫度:227℃。
屏過額定工作壓力:9. 98 MPa。
屏過額定工作溫度:510℃。
屏過設計最高金屬壁溫:515℃。
屏過設計規(guī)格:∮2×5 mm。
屏過設計材質(zhì):鋼102(12Cr2MoWVTiB外圈4根管)與鋼12CrlMoV(其余管圈)。
設計屏間熱偏差:1.2。
設計屏管間熱偏差:1.3。富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒顆粒機、木屑顆粒機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料,同時我們還有大量的楊木木屑顆粒燃料和玉米秸稈顆粒燃料出售。
1.2屏過原設計結(jié)構(gòu)
屏過沿爐寬均布14屏,每屏均為W型,由12根∮2×5 mm的U型管組成,最外圈兩根管為夾屏管,最外圈4根管材質(zhì)為鋼102,其余為12CrlmoV鋼。
2、屏過頻繁爆管
爆管發(fā)生:19 96年5月份,屏式過熱器在短短的1個月內(nèi)竟連續(xù)爆管3次,該爐從投產(chǎn)至爆管累計時間僅3600h。
爆管位置:爐右數(shù)第2,3,4屏外圈管。
3、原因分析
3.1金相分析
3.1.1屏過材質(zhì)符合設計要求
兼用美國DU-4直讀型光譜分析儀分析結(jié)果說明:管材成份符合鋼102,材質(zhì)符合設計要求。
3.1.2宏觀分析
具有長期超溫爆管特征如下。
a)爆口斷面均粗糙不平,爆口邊緣較鈍,爆口附近有較多平行于爆口的軸向裂紋。
b)在鼓包處開裂,管徑脹粗明顯,爆口斷面粗糙不平,且附近有較多平行于爆口的軸向裂紋,外表有一層較厚的氧化皮。
c)距爆口20 mm處管徑無明顯脹粗,管壁厚度不均,向火側(cè)4.6 mm,背火側(cè)5.1 mm。
d)爆口均在管子向火側(cè)。
3.1.3微觀分析
具有高溫蠕變失效特征如下。
a)三組試樣破口處組織均為F+B回,B回沿晶分布,破口處組織明顯拉長。
b)三組試樣破口處均有大量蠕變孔洞。
c)蠕變裂紋發(fā)生以混合型(穿晶、沿晶)機制發(fā)展。
3.1.4金相綜合分析
據(jù)宏觀、微觀及運行時間、鋼的蠕變特征綜合分析,三組試樣均具有典型長期超溫特征,管材較長時間在高溫段運行造成管材高溫蠕變而失效。據(jù)拉爾森一米列爾公式推算,管壁溫度高達648℃~680℃,遠遠超過了鋼102≤600℃的要求,因而在短時間內(nèi)發(fā)生了爆管。
3.2結(jié)構(gòu)分析
3.2.1 同屏管間、不同屏間熱偏差大
裝設測點進行典型工況分析:在同一屏的不同管及不同屏的同一位置管的壁上加裝溫度測點,主要了解同一屏管與管間熱偏差及屏與屏間熱偏差,記錄典型工況進行分析,如表1所示。
工況一:89 MW。
由表1計算可知:管間熱偏差136. 5/95.1=1. 44,屏間熱偏差100. 9/84. 33 =1. 20。
同樣,在負荷98 MW時,投高加和不投高加也進行了測算,結(jié)果見表2。
可見,在89 MW負荷不投高加情況下,管間、屏間熱偏差已達1. 44和1.20,麗在98 MW負荷高加投入情況下,管間、屏間熱偏差可達1. 55和1.29如考慮不投高加,蒸汽量減少,燃燒加強將會造成更大熱,差,則管間、屏間熱偏差可高達1. 63和1. 35。在98 MW不投高加情況下,屏過最高壁溫高達657℃~187℃,遠遠超過了鋼102壁溫≤600℃的要求。此結(jié)論與金相試驗分析結(jié)果(648℃—680℃)基本吻合。
3.2.2屏過結(jié)構(gòu)分析
a)屏過結(jié)構(gòu)產(chǎn)生熱偏差:1,2點所在管離火焰太遠,3,4,5,6點所在管線長,介質(zhì)流動慢,且又處于離火焰最近的位置,從而造成同屏內(nèi)熱偏差大。
b)當時本地煤質(zhì)優(yōu)、顆粒細,發(fā)熱量高,使離火焰較近的管壁超溫,使熱偏差更大。
c)三次風帶粉嚴重,造成火焰抬高,使熱偏差大(通過試驗證實此因素影響不大)。
4、屏過改造方案
a)去掉每屏的(1),(2),(13)管,減小溫度偏高、偏低區(qū),降低熱偏差。
b)每屏的(3),(4),(5),(6)管提高適當位置做屏管(提高的高度通過計算而得)可降低屏中最高溫度;且管長減少,流速加快,減小壁溫。
c)如上改造后,考慮到外圈管即近火焰部位管材質(zhì)為鋼12CrlMoV,最高允許溫度低于鋼102,因而將后屏(13)管去掉,以提高流速,加強管子冷卻。
d)通過計算,原12根管質(zhì)量流速為825 kg/m2.s,前屏10根管為990 kg/m2.s,后屏9根管質(zhì)量流速為1100 kg/m2.s,可見改進后流速大大提高。
5、改造前后情況比較
從表3可以看出改造后溫差降為26℃,54℃,大大降低了熱偏差。屏間溫差是由爐膛頂部熱負荷分布不均所致。
可見,改造后屏內(nèi)管間,屏間溫差大幅下降。自1996年屏過改造至今已安全運行5萬多小時,未見任何異常。
6、結(jié)論
a)通過改造前的各種試驗、分析確定改造方案。
b)在改造過程中,應考慮到管間熱偏差及管內(nèi)介質(zhì)流程的影響。
c)屏間熱偏差及管材最高允許壁溫也是應考慮的重要因素。
d)通過結(jié)構(gòu)改造,降低管之間、屏之間的溫差,改善溫度分布狀態(tài)。富通新能源生產(chǎn)銷售的生物質(zhì)鍋爐以及木屑顆粒機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料是客戶們不錯的選擇。
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