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烘干攪拌輸送新聞動態
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槽式輸送機的幾點運行改進
發布時間:2013-10-26 08:55 來源:未知
1、存在的問題
我公司的2 500 t/d新型干法水泥熟料生產線于2002年10月投產,使用的SCD630x 114243 mm型槽式輸送機是生產線上的最后一個主機設備,負責將冷卻后的熟料運送至熟料庫,輸送距離114 m,提升高度45m。該設備自2002年10月投產后,在不到一年的運行時間內,主動鏈輪裝置的齒圈磨損嚴重,齒圈與鏈條嚙合、分離不好,使設備運行時產生較大振動,固定齒圈的螺栓頻繁松動,常需要停車緊固螺栓、換螺栓,嚴重影響、制約著生產。在2003年10月更換齒圈時,設備制造廠家提供的齒圈是分體的(分成五等分,原設備裝配的齒圈是整體的),要求在現場安裝。由于是分體的,齒圈受力不均勻,安裝后使用不到三個月,齒圈磨損嚴重。螺栓仍舊出現頻繁松動,問題沒有得到根本的解決。
2、原因分析
為了徹底改變這一情況,我們對設備運行狀況進行了分析,認為造成齒圈磨損嚴重和固定螺栓頻繁松動的原因主要有五個方面:
(l)五等份的分體齒圈受力不均勻,現場安裝空間狹小,裝配不好,沒有達到裝配要求。
(2)設備經常過載運行,加陜了齒圈的磨損。
(3)齒圈和鏈條嚙合部位潤滑不好(原設備在尾部安裝了滴油箱,僅對鏈條進行了潤滑,忽視了主動齒圈和鏈條嚙合處的潤滑)。
(4)由于環境粉塵大,鏈條上易粘附粉塵,造成齒圈磨損過陜,縮短了使用周期。
(5)齒圈的運行溫度偏高(運行溫度在65~80℃),使螺栓的張緊力不夠。
3、解決辦法
針對這些情況我們采取了以下措施:
(1)自行測繪、設計,將齒圈做成整體式,再做一套主動鏈輪裝置。事先在車間將齒圈裝配好,利用零停的時間,整體將主動鏈輪裝置更換,以保證齒圈的受力均勻,使其達到裝配要求。
(2)在主動齒圈和鏈條嚙合處增設了潤滑油泵,根據運行情況,每隔一定時間啟動油泵,將潤滑油噴射到齒圈與鏈條嚙合處,保證了齒圈與鏈條嚙合部位的正常潤滑。
(3)由于齒圈固定螺栓的工作溫度一般在65~80℃之間,溫度高使固定螺栓受熱膨脹,也是螺栓松動的一個主要原因。在安裝時將齒圈和輪體的固定螺栓更換成高強螺栓,并將螺栓加熱到80℃,充分利用熱脹冷縮的原理,增加其張緊力,防止其松動。
(4)由于增加了潤滑次數和潤滑量,為了減少粉塵對鏈條的粘附,在鏈條上每隔20 m用舊皮帶做成略小于鏈條寬度的U形卡子,固定在機架上對鏈條上的粉塵進行清掃。
(5)加強回轉窯系統的工藝操作,盡可能地降低熟料的溫度,減少設備過載次數,保證槽式輸送機的穩定運行。
4、改進效果
2004年3月我們完成了槽式輸送機的主動鏈輪裝置的安裝和改進,試運轉良好。經過了近3年時間的生產證明,現在一副齒圈的最低使用壽命為10個月,最高使用壽命12個月,徹底改變了原廠提供的一副齒圈使用壽命不到3個月、頻繁停車緊螺栓和換螺栓的狀況。保證了生產的正常進行,降低了設備的運行成本,減少了工人的勞動強度。
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