5000t/d生產(chǎn)線配2臺ZYL1000中央板鏈
斗式提升機(jī),其滾式鏈條和頭尾輪均為進(jìn)口德國路德公司的產(chǎn)品,混合材以水渣和粉煤灰為主。自2006年11月投產(chǎn)后,由于水渣水分大、提升機(jī)殼體未作保溫,機(jī)內(nèi)出現(xiàn)結(jié)露,結(jié)壁厚度達(dá)300mm,料斗磨損嚴(yán)重,增加了鏈條的負(fù)荷。公_j投入400余萬元配了一臺臥式烘干機(jī),解決了該問題。2008年6月份1號提升機(jī)間斷地出現(xiàn)3次鏈條斷鏈現(xiàn)象,而2號提升機(jī)卻表現(xiàn)正常,對兩臺提升機(jī)進(jìn)行對比分析,認(rèn)為l號提升機(jī)出現(xiàn)問題的主要原因是料斗安裝不良,另外,鏈條設(shè)計(jì)亦存在缺陷。
1、斷鏈的原因及解決方案
1.1 料斗安裝方面的問題
原料斗的安裝孔精度不夠。現(xiàn)場檢測發(fā)現(xiàn)料斗鉆孔尺寸比要求大1~2mm,這樣安裝變得容易了,但因有間隙加之沒有使用膨脹螺栓,使螺栓和料斗孔之間磨損很快。另外固定裝置安裝亦不當(dāng),料斗固定螺栓的螺母是焊死的,這種沒有彈性力的連接在大負(fù)荷傳動(dòng)和振動(dòng)中反而會產(chǎn)生較大的磨損。以上因素綜合起來造成鏈條的固定裝置松動(dòng),也造成外連接片與中間鏈滾連接處間隙過大(見圖1),大于1mm以內(nèi)的技術(shù)要求,最大間隙甚至大于5mm,
1.2鏈條設(shè)計(jì)安全系數(shù)低
中間鏈滾中的銷軸的斷裂是鏈條斷鏈的直接原因,根據(jù)現(xiàn)場檢測人員提供的數(shù)據(jù)按照VDI 2324安全系數(shù)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)得出的結(jié)論為現(xiàn)場安全系數(shù)為7.15(最小)一7.5(最大),低于10的要求。解決辦法是更換破斷力高的銷軸:破斷力從1500kN升至2000kN,安全系數(shù)也就從7.15提升至9,6。
為驗(yàn)證理論數(shù)據(jù)的正確性,對2號提升機(jī)進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)該提升機(jī)也有少量銷軸出現(xiàn)斷裂。
1.3其他方面的整改
1)安裝精度
將頭尾輪主軸的水平度、中心度重新找正,嚴(yán)格按照行業(yè)安裝標(biāo)準(zhǔn)將水平度控制在0.04mm/m以內(nèi),中心度偏差控制在t2mm以內(nèi),減小鏈條的擺動(dòng)給銷軸形成的剪切力,這種反復(fù)的剪切作用超過銷軸的強(qiáng)度屈服極限,造成銷軸的斷裂。
2)補(bǔ)焊磨損的鎖定卡:物料(特別是水渣)長時(shí)間在鎖定卡和中間鏈滾輪邊之間摩擦,使鎖定卡磨損,不能起到應(yīng)有的緊固外連接片和中間鏈滾的作用,使中間鏈滾脫開,如果該處銷軸斷裂鏈條勢必就會脫開,因此對磨損的鎖定卡進(jìn)行焊補(bǔ)。
3)現(xiàn)場檢測發(fā)現(xiàn)頭輪輪緣磨損了6mm(從30 mm至24 mm),這樣就加大了對鏈條的磨損,按技術(shù)要求更換輪緣;更換提升機(jī)出料口擋料皮,減少回料以降低提升機(jī)運(yùn)行負(fù)荷。
2、效果
通過以上的維修辦法,1號提升機(jī)的設(shè)備安全隱患得到根除;同時(shí)對2號提升機(jī)定檢,按照要求逐項(xiàng)排查。直至目前2臺提升機(jī)運(yùn)行正常,收到良好效果。