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變頻器在20噸鍋爐控制系統中的應
發布時間:2014-03-20 09:38 來源:未知
[摘要]本文介紹了變頻器在20噸鍋爐控制系統中的應 用,解決20噸蒸汽鍋爐耗能大的問題,對其進行改造。主要分 析變頻調速技術在鍋爐引風、鼓風系統上應用與參數控制原理。 從而實現在鍋爐重要設備上的節能、降耗達到鍋爐經濟運行的目 的。結合變頻器和PLC的成熟應用,使之達到安全、節能、經 濟的目的。
1、 引言
節能、降耗,亦成為我們現在日常生活及工業發展的重中之 重。而在工業生產過程中風機水泵類負載占據裝機容量相當大的 比例,該類負載多是根據滿負荷工作需用量來選型,實際應用中 大部分時間并非工作于滿負荷狀態,由于交流電機調速很困難。 常用擋風板、回流閥或開/停機時間,來調節風量或流量,同時 大電機在工頻狀態下頻繁開/停比較困難,電力沖擊較大,勢必 造成電能損耗和開/停機時的電流沖擊。采用變頻器直接控制風 機、泵類負載是一種最科學的控制方法,當電機在額定轉速的 80%運行時,理論上其消耗的功率為額定功率的(80%) 3,即 51.2%,去除機械損耗電機銅、鐵損等影響。節能效率也接近40%, 同時也可以實現閉環恒壓控制,節能效率將進一步提高,富通新能源生產銷售生物質鍋爐,生物質鍋爐主要燃燒秸稈顆粒機、木屑顆粒機壓制的生物質顆粒燃料。
變頻器是利用電力半導體器件的通斷作用將工頻電源變換 為另一頻率的電能控制裝置。它的主電路都采用交一直一交電 路。從理論上我們可知,電機的轉速N與供電頻率f有以下關系:
n=60f/p (1-s)
由式(1)可知,轉速n與頻率f成正比,如果不改變電動 機的極對數,只要改變頻率f即可改變電動機的轉速,當頻率f 在0~50Hz的范圍內變化時,電動機轉速調節范圍非常寬。變 頻器就是通過改變電動機電源頻率實現速度調節的,是一種理想
的高效率、高性能的調速手段。
2、 目前系統現狀
目前20噸鍋爐引風電機為132kw,鼓風電機為55kw,鼓引 風電機均采用早期的自藕降壓啟動,自藕降壓啟動在一定程度上 降低了啟動的電流,但對于鍋爐控制系統來講,從控制鼓引風的 風量的角度來看,無法做到軟調節,只能靠人工手動控制風門來 獲得所需的風量,此種模式從節能的角度和鍋爐操控的角度來 看,都已比較落后。再從電磁站電器柜來看,由于該系統上的比 較早,電磁站安裝的柜體均為非標的小柜體,占地面積大,完成 的功能比較單一,從長期發展的角度來看,也有必要更新。
3、 鍋爐引風、鼓風系統的改造
改造主要對象是鼓風、引風大功率電機。鼓風、引風均改為 變頻控制。將大空壓改造后剩余不用的一臺標準的GGD柜體, 把原來的四臺非標舊柜體拆除,柜體內分別完成鼓風控制,引風 控制。利用現有2#鍋爐PLC監控系統,實現對1#鍋爐鼓引風變 頻器的監控。分別把爐膛負壓、蒸汽出口壓力、鼓風轉速、引風 轉速、鼓風電流、引風電流采集到操作室,供操作人員操作參考。 考慮到海拔比較高會出現散熱不良的情況,各個負載的控制器都 要放大一檔。操作人員通過電腦顯示器檢測的數據,在操作室根 據檢測量就可以完成對鼓引風風量的調節控制。此時的鼓引風調 節板開到最大檔,不必再通過調節擋風板調節鼓引風風量。
4、 經濟效益分析
4.1由于變頻器可實現大的電動機的軟停、軟起,避免了啟 動時的電壓沖擊,減少電動機故障率,延長使用壽命,同時也降 低了對電網的容量要求和無功損耗;另一方面,采用變頻器改變 電動機轉速來調節風量,就可節約大量的能量,還可以極大地提 高控制精度、穩定性等。
4.2預期效果及效益預測:
4.2.1以我礦1#20T鍋爐為例,鼓風機一臺,配用55kw電機。 風量在80%—30%之間變化,設電機全速供風量為Qn空載損耗 為0.1 (YO^cosnt)每天總供風量為8 0%Qn。
4.2.2鍋爐引風機一臺,配用132KW電機。風量在90%—70% 之間變化,設電機全速供風量為Qn空載損耗為0.1 (YO=cosnt) 每天總供風量為85%Qn。
4.2.3每年總節約的電費:12117.6+20736=32853.6元
5、 變頻器功率的選擇
選擇變頻器時,要充分考慮原系統電機裕度問題。否則,原 系統電機運行正常,改變頻控制后,發現變頻電機容量不夠,再 更換大一檔變頻,必然造成不必要的損失與麻煩。考慮到海拔比 較高會出現散熱不良的情況,各個負載的控制器都要放大一檔。
6、 結束語
工業鍋爐控制系統采用變頻器調速實現鍋爐的控制,穩定性 和可靠性高,調節特性好。由于變頻器可以非常平滑穩定地調整, 運行人員可靈活地調控燃燒系統調節風煤配比使爐膛燃煤燃燒 更充分,提高了鍋爐效率,節約鍋爐用煤,減少工作強度。變頻 調速使電機運行明顯改善,維護量明顯減少,同時大大減少和機 械系統變速機構和控制機構。