元寶山電廠三期工程安裝的3號機(jī)組自投產(chǎn)后,由于鍋爐制粉系統(tǒng)設(shè)計(jì)布置不合理,個(gè)別一次風(fēng)管經(jīng)常出現(xiàn)堵管現(xiàn)象,使制粉系統(tǒng)不能達(dá)到滿出力運(yùn)行,為滿足鍋爐帶滿負(fù)荷的要求,只好增加運(yùn)行的磨煤機(jī)臺數(shù),增加了制粉電耗。為了提高制粉系統(tǒng)出力,降低制粉電耗,提高機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性,本文提出了對3號爐一次風(fēng)管布置方式的改造方案設(shè)想,按該方案改造后可達(dá)到降低制粉系統(tǒng)阻力,提高制粉系統(tǒng)出力,降低制粉電耗的目的,富通新能源生產(chǎn)銷售
生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒
顆粒機(jī)、
木屑顆粒機(jī)、
秸稈顆粒機(jī)、
秸稈壓塊機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料。
1、鍋爐設(shè)備概況及存在問題
3號鍋爐為哈爾濱鍋爐廠生產(chǎn)HG - 2008/18.2- HM3型煤粉爐,鍋爐為單爐膛,四角布置的擺動(dòng)燃燒器,形成切向燃燒,配有8臺MPS - 255型中速磨煤機(jī)的正壓直吹制粉系統(tǒng),8臺磨煤機(jī)在兩側(cè)墻布置,每臺磨配一層四角煤粉噴嘴,采用高壓頭冷一次風(fēng)機(jī)使整個(gè)磨煤機(jī)系統(tǒng)作正壓運(yùn)行。一次風(fēng)機(jī)采用沈陽鼓風(fēng)機(jī)廠按引進(jìn)丹麥Novanco公司技術(shù)生產(chǎn)的動(dòng)葉可調(diào)軸流式風(fēng)機(jī),風(fēng)機(jī)采用液壓調(diào)節(jié)系統(tǒng)。
原制粉系統(tǒng)設(shè)計(jì)每臺磨的一次風(fēng)管配四個(gè)角的燃燒器,由于鍋爐爐膛的橫斷面大,使一次風(fēng)管道很長,阻力很大,每個(gè)一次風(fēng)管道長度差別很大,投運(yùn)后個(gè)別一次風(fēng)管經(jīng)常發(fā)生堵管現(xiàn)象。雖經(jīng)電廠采用在一次風(fēng)管增加短路風(fēng)的方法,解決了一次風(fēng)管堵管問題。但由于一次風(fēng)管道很長,且增加了煤粉均分器,造成制粉系統(tǒng)阻力過大,加之一次風(fēng)機(jī)在高壓頭下運(yùn)行發(fā)生震動(dòng)現(xiàn)象,迫使一風(fēng)機(jī)降低壓頭運(yùn)行,既限制了一次風(fēng)流量,也限制了制粉系統(tǒng)出力,目前磨煤機(jī)出力僅為60 t/h左右。為了滿足鍋爐帶負(fù)荷的需要,只好多投入磨煤機(jī)運(yùn)行,造成制粉電耗過高,降低機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性。
2、存在問題的原因
原制粉系統(tǒng)的布置方式如圖1所示,8臺磨煤機(jī)布置在鍋爐兩側(cè),由每臺磨煤機(jī)出來的風(fēng)粉混合物經(jīng)4根一次風(fēng)管道引至同一層四角燃燒器的燃燒。8臺磨共32根一次風(fēng)管道在磨煤機(jī)上部和給煤機(jī)層之間的空間內(nèi)分6層成水平走向引至爐膛四角,然后分別于爐膛四角沿垂直方向向上引至各燃燒器噴嘴。布置在鍋爐四角處的磨煤機(jī)均有l(wèi)根一次風(fēng)管要繞過爐膛到對角的燃燒器處,使一次風(fēng)管道長約60- 70m,大大增加了制粉系統(tǒng)阻力,設(shè)計(jì)的制粉系統(tǒng)總阻力為10 kPa。此外由于煤粉管道都是水平走向,設(shè)計(jì)的煤粉細(xì)度較粗,200目篩子的通過量為67%,而設(shè)計(jì)煤粉管道的風(fēng)粉混合物流速較低,在額定負(fù)荷時(shí)僅為22 m/s,由于煤粉管道的阻力較大,使磨煤機(jī)的通風(fēng)量達(dá)不到設(shè)計(jì)值,煤粉管道的風(fēng)粉混合物流速更低,煤粉在水平管道中經(jīng)常發(fā)生沉積,煤粉沉積后制粉系統(tǒng)阻力更大,更加降低了制粉系統(tǒng)的通風(fēng)量,使個(gè)別一次風(fēng)管經(jīng)常發(fā)生堵塞,雖然電廠采用在一次風(fēng)管增加短路風(fēng)的方法,基本解決了一次風(fēng)管堵管的問題,但增加短路風(fēng)后卻使一次風(fēng)管阻力進(jìn)一步增加,而且使各角的一次風(fēng)量勻,破壞了爐內(nèi)燃燒的空氣動(dòng)力場。為避免煤粉沉積而不發(fā)生堵塞現(xiàn)象,需提高一次風(fēng)流速,這樣將造成制粉系統(tǒng)阻力進(jìn)一步增加;若要保證一次風(fēng)的流量,必須提高一次風(fēng)機(jī)風(fēng)壓,而配備的2臺一次風(fēng)機(jī)在高壓頭下運(yùn)行時(shí)發(fā)生震動(dòng),限制了一次風(fēng)壓,因而只能被迫降低制粉系統(tǒng)出力,靠多投運(yùn)磨煤機(jī)保證鍋爐帶負(fù)荷能力。按設(shè)計(jì)投運(yùn)6臺磨即可保證鍋爐最大連續(xù)負(fù)荷,而電廠實(shí)際在額定負(fù)荷下運(yùn)行時(shí)即需要7臺磨,致使制粉電耗大大增加。
3、改造一次風(fēng)管布置方式的設(shè)想
要提高制粉系統(tǒng)出力,必需提高一次風(fēng)流量。針對目前存在的問題,提高一次風(fēng)流量有兩種方法,一是對一次風(fēng)機(jī)進(jìn)行改造,提高一次風(fēng)壓;另一種方法是降低制粉系統(tǒng)阻力,也可提高一次風(fēng)流量。原設(shè)計(jì)每臺磨煤機(jī)出來的風(fēng)粉混合物經(jīng)4根一次風(fēng)管道引至同一層四個(gè)角燃燒器的煤粉噴嘴。由于8臺磨煤機(jī)分布在鍋爐爐膛兩側(cè),如果將每臺磨煤機(jī)出來的風(fēng)粉混合物經(jīng)4根一次風(fēng)管道引至同一個(gè)角燃燒器的四個(gè)煤粉噴嘴可大大縮短一次風(fēng)管長度。2臺相鄰的磨煤機(jī)與爐膛相鄰角的燃燒器相匹配,2臺磨的8根一次風(fēng)管兩兩交錯(cuò)布置和同角的8個(gè)煤粉噴嘴連接。在改造施工中,可利用原有的一次風(fēng)管,將磨煤機(jī)與燃燒器重新連接。該改造方案簡單,工作量小,投資少。
4、改造的可行性
將每2臺相鄰磨煤機(jī)出來的一次風(fēng)管與相鄰的、同一個(gè)角的燃燒器連接,這種布置方式常見于風(fēng)扇磨制粉系統(tǒng),。而在中速磨制粉系統(tǒng)中,目前還尚無使用。元寶山電廠的2號爐同是600 MW機(jī)組,其風(fēng)扇磨制粉系統(tǒng)就采用這種布置方式,8臺風(fēng)扇磨布置在爐膛四周,成八角切圓燃燒。將3號爐的8臺中速磨每2臺一組帶一個(gè)角的燃燒器,相當(dāng)于將每四個(gè)角燃燒器為一組,兩組燃燒器重疊在一起,這種布置方式是借鑒風(fēng)扇磨系統(tǒng)布置的一種變型布置方式,是在中速磨制粉系統(tǒng)中布置方式的一種大膽嘗試。由于各磨煤機(jī)的一次風(fēng)管都與其相鄰的燃燒器連接,大大縮短了一次風(fēng)管道,大約使管道阻力降低1kPa,大大降低了一次風(fēng)阻力,使磨煤機(jī)出力可提高到設(shè)計(jì)值。同時(shí)由于各磨煤機(jī)的一次風(fēng)管都與其相鄰的燃燒器噴嘴連接,取消了水平布置的一次風(fēng)管道,從而消除了因煤粉沉積帶來的堵管現(xiàn)象。
4.1一次風(fēng)管的改造實(shí)施
由于原設(shè)計(jì)3號爐的8臺磨煤機(jī)分布在鍋爐爐膛兩側(cè),見圖1,改造后每2臺磨為一組,帶一個(gè)角的燃燒器,因此磨煤機(jī)位置不需變動(dòng),只需將一次風(fēng)管走向重新設(shè)計(jì)布置,直管段利用原一次風(fēng)管道,只需重新制造彎頭,改造施工簡單,改造費(fèi)用低。
4.2磨煤機(jī)組合方式
在鍋爐滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí),運(yùn)行6臺磨煤機(jī),可采用兩種組合方式:一是下層4臺磨上層2臺磨運(yùn)行。下層的4臺呈切圓燃燒,由于2臺磨的8根一次風(fēng)管兩兩交錯(cuò)布置和同角的8個(gè)煤粉噴嘴連接,上層2臺磨煤機(jī)的一次風(fēng)噴嘴呈對沖狀,有兩層煤粉噴嘴夾在下層磨煤機(jī)的四層煤粉噴嘴中間,在二次風(fēng)和下層噴嘴的煤粉氣流卷席下也可形成切圓燃燒;或上層4臺磨下層2臺磨運(yùn)行,只要在磨煤機(jī)檢修時(shí)安排好,不使同一層的兩相鄰角的磨煤機(jī)同時(shí)停運(yùn)即可保持良好的運(yùn)行工況;二是上層3臺磨運(yùn)行加下層3臺磨運(yùn)行,只要在磨煤機(jī)檢修時(shí)安排好,不使同一角的2臺磨煤機(jī)同時(shí)停運(yùn)即可,上下兩層各3臺磨錯(cuò)列運(yùn)行,形成切圓燃燒,在風(fēng)扇磨制粉系統(tǒng)的200 MW機(jī)組中,在50%負(fù)荷運(yùn)行時(shí),就采用3臺磨運(yùn)行,因此這種磨煤機(jī)組合方式也是可行的,而且還可以消除爐內(nèi)煙氣偏斜現(xiàn)象。
4.3鍋爐運(yùn)行調(diào)整
由于改造設(shè)計(jì)的布置方式是每臺磨帶一個(gè)角的一次風(fēng)噴口,所以各臺磨一次風(fēng)管的阻力基本是一致的。在鍋爐滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí),運(yùn)行6臺磨煤機(jī),通過運(yùn)行調(diào)整可使各磨的磨煤機(jī)出力、通風(fēng)量保持一致,使四焦燃燒器的風(fēng)量均勻,在爐內(nèi)形成良好的空氣動(dòng)力場,達(dá)到良好穩(wěn)定的燃燒工況。
5、經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測
一次風(fēng)管改造后,一次風(fēng)阻力約可降低1kPa,既降低了一次風(fēng)機(jī)壓頭,也大大降低了一次風(fēng)機(jī)的電耗。而且由于一次風(fēng)管改造后,取消了水平管段,可避免水平管段的煤粉沉積堵管現(xiàn)象,在一定程度上也降低了一次風(fēng)阻力。一次風(fēng)阻力降低后,可使磨煤機(jī)的通風(fēng)量增加,既可提高磨煤機(jī)出力,又減少了多投運(yùn)1臺磨的運(yùn)行電耗。如按每臺磨耗電量為700 kW-h計(jì)算,每天若帶15 h滿負(fù)荷,每天即可節(jié)省耗電量10 000 kW-h。此外由于磨煤機(jī)出力提高,鍋爐低負(fù)荷時(shí)也可少投運(yùn)磨煤機(jī),再加上一次風(fēng)阻力降低后使一次風(fēng)機(jī)壓頭降低,大約也可節(jié)省電耗100-200kW-h,共計(jì)每年大約可節(jié)省400-500 kW.h電,每年可為電網(wǎng)節(jié)省上百萬元人民幣,估計(jì)半年內(nèi)即可收回投資。
6、結(jié)束語
將風(fēng)扇磨制粉系統(tǒng)中采用的每臺風(fēng)扇磨出口一次風(fēng)管道與一個(gè)角的燃燒器相連接的布置方式,應(yīng)用到中速磨制粉系統(tǒng)中,是一個(gè)非常好的制粉系統(tǒng)布置方式,該改造方案施工簡單,改造費(fèi)用低,可為電網(wǎng)帶來巨大的經(jīng)濟(jì)效益。
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1、
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2、
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3、
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